电动车公司清洁生产审核方案实施.doc
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1、电动车公司清洁生产审核方案实施对于入选的清洁生产方案的实施,是进一步深入、巩固公司清洁生产,实现技术进步的过程,是方案的经济、环境效益得以体现的重要步骤,认真组织方案实施,是清洁生产至关重要的组成部分。通过评估已实施的清洁生产方案成果,激励公司持续推进清洁生产。1.1方案实施计划和进度在整个清洁生产方案实施过程中,采取边审核、边实施、边见效的原则。在清洁生产审核的每个阶段,审核小组和咨询服务单位均对公司的清洁生产方案的实施情况进行检查、监督,特别是对无/低费方案逐条落实和指导。本轮清洁生产方案实施计划和进度见表6-1。表6-1 清洁生产方案实施计划和进度表方案类型方案编号方 案 名 称计划实施
2、时间可行的无或低费用方案1-1玻璃钢车壳优化2012.111-2*玻璃钢座的改善2012.101-4电器储存仓库的改造2012.121-5喷漆量控制长期执行2-1自制排汽工具2012.122-2建议采购气动打胶枪2012.102-3检验室增加货物推车2012.103-1使用节能灯、声控灯2012.93-2制作铅酸电瓶转运车201.123-4整车玻璃在仓库实行专用工位器具存放2012.93-6加强设备管理和维护长期执行4-2综合检测台改制2012.105-1加强试制间用气管理 长期执行5-2室内压缩空气管道修理2012.95-3装车桥板改造2012.95-4对空压机建立隔油池2012.105-5
3、循环使用除漆雾废水2012.116-1加强安全检查长期执行6-2给现场电风扇包网罩长期执行6-3建立危险固废台帐长期执行6-4加强6S管理长期执行6-5加强工序控制,控制工序质量长期执行7-1建立合理化建议奖长期执行7-2建立工作质量奖励制度长期执行合 计24项初步可行的中高费用方案1-3*车改造2013.113-4新建生产流水线2014.123-6喷漆车间改造2014.64-1收集箱结构改造2012.124-3提高一次性下线合格率2013.104-4装配现场粉尘处理2013.4合 计6项1.2汇总已实施的清洁生产方案的成果本次清洁生产审核过程中,始终贯彻边审核边实施的原则。对筛选出的清洁生产
4、方案,24项无/低费方案中有10项立即实施,其余14项在2012年9月2012年12月实施;6项中/高费方案中有1项在2012年实施,大部分计划在2013年实施,新建流水线方案和喷漆车间改造计划在2014年实施。1.2.1汇总已实施的方案成果公司对已实施的方案进行环境、经济效益评价,将其成果进行统计和整理如表6-2所示。 表6-2 已实施的方案成果汇总表方案类型编号方案名称已投资(万元)实施效果评价环境效益经济效益原辅材料和能源替代1-1玻璃钢车壳优化1.95减少室内粉尘排放0.4t/a,提高车壳质量,降低生产成本,每台节约成本300元,年节约6万元1-2*玻璃钢座的改善1.9减少室内粉尘排放
5、0.3t/a,消除安全隐患。提高产品质量。1-4电器储存仓库的改造1.8减少因电器件储存不善而造成废品节约原材料1.8万元1-5喷漆量控制_减少油漆的使用量约0.6t/a,减少废弃物的处理量价值1万元技术工艺改造2-1自制排汽工具1.8减排刹车油对地面地污染,减排刹车油0.1/ a价值0.5万元2-2建议采购气动打胶枪0.9减少人工本0.5万2-3建议检验室增加货物推车1.9有利于6S物流管理产降质量损失5万元设备维修和更新3-1使用节能灯、声控灯0.5减少电能消耗450度0.034万元/a3-2制作铅酸电瓶转运车0.9 有利于6S物流管理3-4整车玻璃在仓库实行专用工位器具存放1.5有利于6
6、S物流管理能降质量损失2万元/ 年3-6加强设备管理和维护保持设备运行状态良好,减少废油产生0.2t/a节约处理废0.1万元过程优化控制4-1收集箱结构改造39.8提高产品市场竞争力每个减少钢材消耗50公斤,全年可创造效益21.5万元4-2综合检测台改制1.8节约采购成本10万废弃物回收利用和循环使用5-1加强试制间用气管理 年节约电费0.5万元5-2室内压缩空气管道修理0.05年节约电费1万元5-3装车桥板改造1.9提高装车速度,年减少物流成本1.5万元5-4对空压机建立隔油池0.2减排废油0.1t/a_5-5循环使用除漆雾废水1.0减排废水3000t/a、COD0.78t/a、悬浮物0.9
7、t/a_加强管理6-1加强安全检查提高生产现场安全性。6-2给现场电风扇包网罩0.05消除安全隐患6-3建立危险固废台帐规范危险固废管理6-4加强6S管理1.5提高工作效率,改善现场环境。10万元6-5加强工序控制,控制工序质量提高产品质量,减少消耗5万元员工激励7-1建立合理化建议奖1.2提高员工清洁生产意识。减少物耗、能耗,增加效益。7-2建立工作质量奖励制度1.8改善作业环境产品质量、生产进度明显好转,增加员工收入。从表6-2可知,公司已投资了62.45万元实施了25项清洁生产方案。通过实施清洁生产项目,减排:废油0.4t/a、粉尘0.7t/a、废水3000t/a、COD0.78t/a、
8、SS0.9t/a;节约油漆0.6t/a、节约钢材30t/a、年节电1.5万度,同时产生经济效益71.23万元/a。1.3分析总结已实施方案对公司的影响清洁生产作为一种新的创造性的环境保护战略,是通过改进工艺技术、强化企业管理、最大限度地提高资源能源的利用水平,达到节省能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量的目的。通过清洁生产方案的实施,使公司整体有了很大的改变,职工的清洁生产意识得到较大的提高。1.4拟实施方案效果预测分析对拟实施的方案成果,进行环境和经济效益预测分析,其预测分析结果评价见表6-3。表6-3 拟实施方案效果预测表方案编号方案名称方案简介实 施计 划投 资(万元)拟实施
9、效果预测环境效益经济效益1-3*车改造*车在设计时存在制动性不佳,前减部分角度达不到要求,车门不牢固,重新设计、制作模具以达到产品要求213.1148减少室内粉尘排放0.5t/a,消除安全隐患提升产品的市场竞争力,年节电1.19万度,价值0.89万元,降低质量损失30万元3-4新建生产流水线销量的提升,现在流水线已不能满足产能量的需求,原来的简易生产线在粉尘排放,空缩空气损耗方面没有采用自动化控制,造成能耗、粉尘控制不能达到环境要求,建立一条90米板链式半自动装配流水线,各配备一台双柱举升机,线上配备抽风除尘系统、空压系统及照明系统等,各系统之间通过电脑自动化控制2014.12240减少室内粉
10、尘排放0.1t/a,压缩空气流失减少废弃物5t/年年节电4万度,价值5万元,实现产能三倍提升,年创效益163万元3-6喷漆车间改造干打磨增加抽风打磨头及除尘设施、喷漆增加旋流板除漆雾、烤漆改造活性炭吸附装置、电热丝加热改紫外线烘烤2014.6238减少室内粉尘排放0.3t/a,减排废水3000t/a,保护工人身体健康节约环保成本10万元,全年可创造效益130万元4-3提高一次性下线合格率*配套件质量由于受到配套资源缺乏,车壳件变形严重等因素影响,导致产品的下线合格率低,并且在生产过程中费工费时,生产成本偏高,生产效率低。重新设计制造车壳、车架模具,制用专用的工位器具来达到质量要求2013.10
11、75减少室内粉尘排放0.3t/a,减少固废1吨/年节电1.5万元,全年可创造效益43万元4-4装配现场粉尘处理装配现场钻孔、装配产生玻璃钢粉尘,配置可移动式滤筒除尘器2023.415玻璃钢粉尘室内排放,影响职工健康,减排粉尘0.5t/a 拟投资的清洁生产方案有5个,投资费用为616万元,年节电1.69万度;减排:粉尘1.8吨/a、固体废物5t/a、产生经济效益366万元/a。1.5全部方案实施后评估全部方案实施后的成果汇总见表6-6。表6-6全部方案实施后的成果评价表方案类型方案编号方案名称方案简介 投资(万元)预计效果环境效益经济效益原辅材料和能源替代1-1玻璃钢车壳优化玻璃钢车壳内外表质量
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