2023年度汽轮机技术监督总结.docx
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1、 201*年度汽轮机技术监督总结 201*年度汽轮机技术监视总结 201* 白城发电公司 年度汽轮机技术监视 总结 批准: 审核: 编制: 201*.12 1概述 1.1我公司2台660MW汽轮发电机组采纳超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机,型号:CLNZK660-24.2/566/566。 1.2为确保汽机设备的性能能够满意机组在运行中安全、经济的要求,汽机专业在生产全过程开展技术监视工作,全面发挥技术监视网的作用,使得各级技术监视人员能够根据技术监视细则相关要求,严格执行各项制度和标准,确保机组在投运后的安全、经济、牢靠,稳发满发。 1.3201*年汽机专业主要以
2、设备检修维护为主,结合进展一些小型改良型检修工作,在检修维护中,以技术监视细则要求,全面完成技术监视问题整改工作,使技术监视工作始终贯穿生产维护工作的全过程。 1.4全年未发生因技术监视不到位而引发担心全大事。2全年安全生产状况 2.1无人身损害大事发生;2.2无设备一类障碍发生;2.3无设备二类障发生;2.4无设备损坏事故发生;2.5无火灾事故发生;2.6无交通事故发生;3机组非停状况 3.11号机已连续运行300天。3.22号机B修后运行100天。 3.3全年机组运行状态良好,无非停大事发生4技术监视网络建立状况 汽机技术监视网以行业和集团的各项技术监视标准为依据,积极修订汽轮机监视治理制
3、度和汽轮机监视技术标准,逐步做到标准与实际设备相对应。准时依据岗位变动状况调整汽轮机监视网络成员。严格执行“二票三制”,对设备缺陷准时进展分析,并提出反事故措施,今年未发生汽机人身及设备事故。坚持“三不放过”的原则,对发生的事故、特别做到准时分析和处理。对上级下发的事故通报仔细组织学习,从中吸取阅历和教训。 5规章制度、规程标准制定及执行状况 依据U201B等级检修及日常设备维护工作中发觉的问题,仔细总结阅历,对检修规程和检修文件包进展了修订,完善了各项治理制度,使职责明确,治理更加细化、文明生产有了长足的进步。6人员配备及培训状况 6.1201*年下半年公司管控一体化以后,完善了汽机专业人员
4、的配备。通过等级检修与各兄弟电厂进展技术沟通,有针对性的参与科研院所、生产厂家组织的技术论坛、专题讲座,通过跨区域、跨行业的沟通学习完善监视网络成员知 识构造和监视治理阅历。全年汽轮机监视网局部成员参与了集团公司及股份公司组强的专业技术培训。 6.2201*年第四季度汽轮机监视网加强了与兄弟电厂的技术合作,就针对空冷系统防寒防冻、降低机组背压、先进生产治理阅历及提高设备治理水公平内容派技术人员赴通辽发电总厂、华电灵武电厂、霍煤鸿骏铝电有限责任公司调研。 7专业设备改良、技术改造状况 7.1通过U201B等级检修,完成了对2号汽轮机本体进展了综合改造,改造内容包括:2号机高中压缸通流局部改造、高
5、中压缸中间平衡环汽封改成F齿型汽封。 7.2完成了空冷系统加装喷淋装置,在机组夏季高温运行时,降低了机组的背压。 7.3完成了U201D等级检修工作。7.4完成了U202D等级检修工作。8设备振动状况 8.1201*年度1号汽轮机振动趋势图 上表可知,1号机组轴振曲线很平缓,无较大波动,设备正常。 8.2201*年度2号汽轮机振动趋势图 上表可知2号汽轮机经过U201B后轴振振动值下降叫明显,而且U201B后振动值始终较优秀,未超过50m。9设备遗留缺陷 9.11号机2瓦和7瓦油挡漏油,规划U101D检修更换浮动油挡。 9.21号机1号中调门门杆漏气,规划U101D检修。9.32号机3号中调门
6、门杆漏气,规划U203D检修。9.42号机4瓦轴颈磨损,规划U203D检修。10201*年工作重心 10.1确保两台机组全年无人为检修事故、无非停。10.2做好U101D和U203D等级检修的技术治理工作。10.3规划完成空冷背压治理加装减温水装置改造工 作,并完成科技工程成果申报。 10.4坚决做好空冷岛防寒防冻工作。 10.5完成1号机主机润滑油过滤器出入口管加装旁路门工作。 10.6完善技术监视治理制度建立,标准技术监视治理程序。 10.7完善制定详实有操作性的技术监视嘉奖考核制度,提高全员积极性。 扩展阅读:201*年汽机技术监视工作总结 201*年汽机专业技术监视工作总结 为了保证汽
7、轮机组的安全稳定运行,汽机专业仔细完成了各项汽轮机安全技术监视工 作。无论是日常工作还是机组检修,我们仔细贯彻落实国家电力公司防止电力公司汽轮机重大事故的二十五项重点要求和辽宁省电力公司汽轮机安全技术监视条例。在辽宁电力科学讨论院和华电电力科学讨论院的共同监视指导下以及厂技术监视小组的领导下,每次检修中都将技术监视工程作为必备的工程优先考虑,做细做好。通过加强汽轮机安全技术监视的技术治理工作,我公司六台机组全年监视的工作工程均顺当的完成,有利的保证了机组的安全运行,避开了汽轮机重、特大事故的发生,保障了汽轮机安全稳定运行。现将全年汽轮机安全技术监视的状况总结如下: 一、完善技术监视治理: 为了
8、使汽轮机安全监视工作能够顺当有效的进展,我公司依据检修及运行工作的阅历,不断将能够保障汽轮机监视工作顺当进展及能提高汽轮机安全监视工作效果的制度添加到原有的制度中去,并适时组织监视网内的成员学习,依据人员的调动状况,准时调整网内成员的分工状况,做到人尽其责。 同时,结合现场实际进一步加强监视治理工作。完善技术监视网络;准时召开技术监视会;据检修及运行工作的阅历,不断将能够保障汽轮机安全经济运行及能提高监视工作效果的工程添加到技术监视细则中去;针对现场消失的诸如#1机高导管疏水弯头裂纹、#2机EH油管接头断裂等问题,准时组织专业人员进展分析,举一反三,制定整改措施并加以落实,通过这些工作相继发觉
9、了一些设备隐患,并准时进展了。经过充分的预备,细至仔细的检修,处理了多项影响机组安全运行的隐患,汽轮机安全技术监视工作上了一个新的台阶,有利的保证了机组的安全运行。 二、定期工作和试验的完成状况 依据年初规划仔细落实并实施。按时完成每月报表及定期工作,按时完成设备试验,每季度开展一次监视工作小结,培训工作100%完成,定期统计机组运行参数,定期测量主机各轴瓦振动,检查16机组顶轴油系统压力及各瓦顶轴油压力并对顶轴高度进展测量,按规定投入胶球清洗装置,收球率均在98%以上,备用辅机的定期轮换工作,催促运行人员细心调整,维持机组运行参数正常。按规定完成了以下定期试验工作:储能器充氮压力定期检查;安
10、全门进展校验和排放试验;坚持每月进展一次机组真空严密性试验,严密性不合格时准时协作检修查找漏点;按规定定期进展主汽门、调门活动试验;定期做主机低油压联泵试验;主机充油试验;定期做主机ETS试验; 三、机组大、小修监视工程完成状况 201*年共规划技术监视工程82项,其中41机组大修58项、3机组小修18项,现已全面完成,工程完成率100%。一、完成的主要工作及主要指标完成状况(一)四号机组大修技术监视完成工程1、通流最小轴向间隙: 修前:高中压转子:中压第5级动叶4.11mm 低压转子:反向第四级动叶与第五级静叶:10.90mm修后:高中压转子:高排第一级轮毂与蜂窝汽封高齿:3.51mm 低压
11、转子:反向第四级动叶与第五级静叶:10.62mm 2、汽封最小径向间隙: 修前:高压进汽平衡环底部汽封0.65mm 修后:高压端部内汽封其次级上半右侧:0.25mm3、高中压转子最大晃度值: 修前:0.09mm 位置:调整级与第一级之间相位:270修后:0.03mm位置:高压转子延长轴相位:270 4、转子最大弯曲点在圆周方向的相位 位置:调整级与第一级之间相位:270 5、中低对轮连接前最大晃度:0.18mm中低对轮连接后最大晃度:0.04mm6、低短对轮连接前最大晃度:0.12mm低短对轮连接后最大晃度:0.03mm7、短发对轮连接前最大晃度:0.12mm短发对轮连接后最大晃度:0.03m
12、m8、发励对轮连接前最大晃度:0.05mm发励对轮连接后最大晃度:0.03mm9、轴系振动状况记录:指标工程工况单位MW轴承12各主要轴承振动值mm34567810、推力瓦及支持轴瓦金属温度监测指标工程工况各轴瓦进回油及金属单位MW轴承推力瓦金属温度53/444机大修前243.3回油温度金属温度39.3/39.84机大修后188.2回油温度轴振Y向0.0750.0530.0540.0830.1320.1110.181X向0.0770.0380.0510.0640.0860.0490.1724机大修前243.3瓦振0.0110.0140.0160.0190.0950.0240.0280.012轴
13、振Y向0.0290.0560.0680.0620.0860.0370.173X向0.0260.0670.0650.0670.1310.0840.1714机大修后188.2瓦振0.010.0120.0150.0510.0460.010.0360.温度1234567869.80/68.5982.27/73.3861.38/58.1785.21/83.1063.8560.9946.5452.7263.8968.0545.8546.04504672.1/73.847.8/69.674/51.7103/79.957.1573746.454.659.943.544.443.654.911、主机盘车电流值和
14、电流摇摆值记录: 主机盘车电流19A,电流无摇摆。12、汽缸膨胀及胀差监视 指标工程工况膨胀及胀差单位MWmm缸胀19.80四号机大修前243.3胀差7.79缸胀18.6四号机大修后188.2胀差9.3013、四号机组汽轮机转子硬度检查 转子硬度检查合格。 14、顶轴油压及各瓦顶起高度记录泵系统压力单位压力MPaA修前压力MPaB10.5MPa高度mm压力MPaA修后压力MPaB10.8高度mm11.9Mpa高度mm9.8MPa高度mm3瓦9.60.0510.00.0511.70.0710.60.064瓦9.50.049.80.058.00.087.90.075瓦8.50.078.90.095
15、9.00.098.80.076瓦9.90.049.50.049.50.059.40.0515、主机各轴瓦无损检测完成#1-#8径向支持轴承无损检测,检查发觉#3轴瓦下半机侧瓦块有脱胎,其它各瓦检验合格。 四号机组大修中对3瓦下半钨金重新浇铸,对新钨金面超声检查合格。16、喷嘴及转子等汽轮机部套宏观检查无缺陷。 17、低压喷淋装置检查 低压喷淋装置喷头无堵塞、管道焊口及螺纹无漏泄,喷淋方向正确、呈雾状。18、四号机组32以上(含M32)高温紧固件检验四号机解体后,按汽轮机金属监视规划要求,对M32以上高温螺栓进展螺栓金属检验。 四号机大修汽轮机高温螺栓检验结果序部件编号号123456789107
16、980777867687836697611165964172253582428113136高中压外缸4043455012131415161718192091029303738高中压外缸515281821265668588899683849798高中压外缸高中压外缸高中压外缸高压内缸高压内缸高压内缸高压内缸中压内缸中压内缸中压内缸6222482225Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB1109090728585110100486060156257211561320826
17、851895960629597718合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格高中压外缸225Cr2MoVA721372合格合格合格242Cr12NiMoWV1101524合格合格合格数量2222486666螺纹外材质25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA径(mm)72727272729072729090螺栓长度(mm)39431850877561155311901
18、32112891365合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格硬度光谱超声部位高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸高中压外缸2110111622991001620Cr1Mo1VTiB2220Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB23117124A9A1025262728293031A5A6A3A4A1A2A7A8B1B2B3B4B5B8高进高进高进高进高进高压隔板套高压隔板套高压隔板套高压隔板套高压隔板套高压隔板套高压隔板套高压隔板套高排高排高排中进中进中
19、进中进中进中#1隔板套中#1隔板套中#1隔板套中#1隔板套222222242222242422282242220Cr1Mo1VTiBR2620Cr1Mo1VTiBR2620Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB20Cr1Mo1VTiB25Cr2MoVA25Cr2MoVA25Cr2MoVA2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMo
20、WV-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV45524545725252525252523333333639524545362739454539310262395495420350480330448670320265305170215190495390350255160490285360310合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合
21、格32B9B1033343536B11B12B13B14B15B16B17B18C1C237C9C103839404142434445464748C5C6C3C4C7C8D1D2D5D6D7D8D3D4D9D14D15D16E5E6E7E10E1E2E11E124950515253545556E3E4F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14中#1隔板套中#2隔板套中#2隔板套中#2隔板套中#2隔板套中#2隔板套中#2隔板套中#2隔板套高压导汽管22222222-2Cr12NiMoWV-2Cr12NiMoWV2Cr12NiMoWV2Cr12NiMoWV2Cr12NiMo
22、WV2Cr12NiMoWV2Cr12NiMoWV2Cr12NiMoWV392245393945334564350220300405610425240320565合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格57G1G36 362Cr12NiMoWV其中高中压外缸#23(硬度HB337)、#39(硬度339)、#44(硬度338)超出标准(HB277331),监视使用。 19、主机转子对轮连接螺栓紧力 各段联轴器解体后,将联轴器螺栓送至金属室进展检验,共进展三项检查,结果如下:序号123名称中低对轮螺栓低短轴对轮螺栓短轴发对轮螺数量2
23、424材质25Cr2MoVA25Cr2MoVA螺纹外螺栓长硬度径(mm)度(mm)525252385385385合格合格合格光谱合格合格合格超声合格合格合格2025Cr2MoVA栓中-低联轴器螺栓紧力:4119NM低-短联轴器螺栓紧力:4552NM短-发联轴器螺栓紧力:4552NM发-励联轴器螺栓紧力:607NM 20、汽缸膨胀受阻点的检查 已检查完成,汽缸能自由膨胀,无受阻点。.21、EH系统打压试验 检查工程压力(MPa)时间(Min)14管路系统及节头213分钟30分钟漏、无变形。检查EH油系统全部各部件接口和焊口处,无渗漏、无变形。试验结果检查EH油系统全部各部件接口和焊口处,无渗试验
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