汽机专业201年春检总结.docx
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1、 汽机专业201*年春检总结 汽机专业201*年春检总结 大唐鲁北发电有限公司设备部汽机专业201*年春检总结 设备部汽机201*-4-20 设备部汽机专业201*年春检总结 设备部汽机专业历时近两个月的春检工作在各级领导的关心 下,经相关专业的亲密协作与工程部汽机职工的共同努力,已圆满完成。春检工作始终坚持以人为本的安全治理思想,贯彻“安全第一,预防为主”安全生产方针,并在春检中严格执行,杜绝了习惯性违章,预备充分、细心组织、科学安排、亲密协作、合理实施,详细状况总结如下: 首先明确各负责人及其职责,做好春检工作的安全、质量现场把关工作。并组织学习、培训安规、两票补充规定大唐鲁北发电有限责任
2、公司安全生产目标包保合同书及有关规章制度、按春检学习内容要求,组织学习了大唐山东发电有限公司“三讲一落实”活动治理方法;组织学习业务技术学问、熟识设备检修工艺导则、把握春检设备检查工程及标准,人人做到心中有数。汽机专业树立了四个目标:一是保持汽机专业的良好生产势头,由于安全生产是工作中的重点,是实现目标的前提。所以我们要坚决执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,时刻贯穿安全意识。二是汽机专业全体人员在今后的工作中更要细上加细,严格根据检修工艺标准执行,要杜绝在施工中随便乱放工具,工作收尾不细致而导致现场脏,杂,乱等现象。三是在工作票上,严格审查工作票要求工作成员,工作地点,工作内容及
3、其危急点填写清晰,严格执行“两票三制”,严禁消失无票作业,工作票不标准等违章行为。四是工作责任落实到个人,对设备的检修要精而细,对设备上的卫生及分担区卫生要仔细清扫,绝不留死角。“春检”工作中对发觉的缺陷要准时处理,精确无误地消退缺陷。 汽机专业提前查找、整理设备缺陷,及早把握设备设施存在的各类缺陷,及早上报,并制定相应消缺规划。本次春检汽机专业共查出一般设备缺陷和隐患10项,消退主要设备缺陷:2号机2B二次滤网差压大已经对凝汽器半侧隔离清洗二次滤网、1、2号机闭式水换热器脏污传热效果差已经对板式换热器进展反冲洗,1、2号机给水泵组渗漏油;购置并修复潜水泵共6台作为汽机房及海水泵防汛物资专用,
4、2号发电机氢气漏氢大现正在联合电气专业查找,对于临时无法进展的工程,列好整改规划在1、2号机小修时实施整改。 通过这次春季安全大检查活动契机,提高了点检员安全意识,极大改善设备的安康水平,堵塞了一些安全治理工作漏洞,使我们的安全根底更加稳定。我们也会利用这次春检的契机我们将连续本着“生命至上,安全第一,综合治理”的方针,以高度的仆人翁责任感投入到1号机组C级检修工作中去。我们有决心在公司领导班子的带着下,确保五一用电,在夏季马上降临,做好迎峰度夏工作,保持好安全生产新局面,全面完成我公司的安全生产指标。 扩展阅读:汽机专业总结 第一节第一节汽轮发电机本体安装技术总结 一、机组构造特点 1、机组
5、主要设备技术参数:型号:N135-13.2/535/535-1额定功率:135MW最大功率:146.803MW额定蒸汽参数: 新蒸汽(高压主汽阀前)13.24Mpa/535再热蒸汽(中压联合汽阀前)2.354MPa/535配汽方式:全电调 转向:从汽机向发电机方向看为顺时针方向额定转速:3000r/min通流级数:共31级,其中:高压局部:1调整级+8级压力级中压局部:10级压力级低压局部:26级压力级 给水回热系统:2高加+4低加+1除氧器汽封系统;自密封系统末级叶片长度:660mm 汽轮机与凝汽器的连结方式:刚性发电机主要技术参数:额定容量:158.82兆伏安额定功率:135兆瓦功率因数:
6、0.85相数:3频率:50赫 2、本机组整个轴系共有3根转子,5个支持轴承,#1#4支持轴承均为带球面轴瓦套的椭圆轴承,#5轴承为圆筒式轴承。为了轴向定位和承受转子轴向力,还在高中压转子后端设有1个独立构造的推力轴承,带有球面轴瓦套,并依靠球面的自位力量保证推力瓦块载荷匀称。工作推力瓦和定位推力瓦各11块,分别位于转子推力盘的前后两侧,承受轴向推力,成为轴系的相对死点。本机组#1轴承装在前轴承箱内,#2轴承和推力轴承装在中轴承箱内,后轴承箱内容纳#3、#4轴承、低发联轴器和转子齿环。 3、本机组前、中、后轴承箱都采纳铸焊构造,分别坐落在轴承箱基架上,全部基架均为铸铁构造,由垫铁和地脚螺栓支承和
7、固定在根底上。基架担当着整个机组的重量,其支承刚性对轴系振动影响很大,安装时我们特殊留意了其安装质量,以将其对轴系振动的影响降到最小。发电机后轴承座由钢板焊接,其与底板间有调整垫片,与轴瓦间有绝缘垫片,绝缘垫片可防止轴电流对轴瓦合金的侵蚀。 4、高中压缸为双层缸合缸构造,设置有夹层加热系统。外缸采纳下猫爪中分面支承构造,高中压缸与前轴承箱和中轴承箱之间的推拉靠汽缸下半猫爪与轴承座间的横向键来传递,缸下半与前轴承座之间还设有拉回装置。为使汽缸与中轴承箱保持中心全都,汽缸下半后端设有立键。高中压外缸中部共有四只高压进汽管和四只中压进汽管,分别通过弹性法兰固定在外缸上。 5、由于进汽温度较高,低压缸
8、采纳焊接双层缸构造,沿轴向分为三段,用垂直法兰螺栓联接,现场组装后再密封焊接。内缸通过其下半水平中分面法兰支承在外缸上,水平法兰中部及内缸下半底部对应进汽中心线处有定位键,作为内外缸的轴向相对死点,使内缸轴向定位而允许横向自由膨胀,内缸下半两端底部有纵向键,沿纵向中心线轴向设置,使内缸相对于外缸横向定位而允许轴向自由膨胀。 6、本机组发电机为空气冷却,空气冷却器布置在发电机定子下面,空气冷却器采纳穿片式构造,冷却器用法兰固定于两端的承管板上,每套空气冷却器由6组构成。转子绕组为空气直接冷却,定子铁心为径向风道冷却,定子绕组空气外表冷却。冷却系统为封闭循环系统。二、主要施工概况及工程进度: 本机
9、组自201*年12月2日根底交付安装到201*年7月22日整组启动,共历时8个月的安装时间。由于工期紧,设备未能准时到货(低压转子3月20日方到达现场),设备短缺成为了影响施工工期的首要问题。为了解决这一冲突,我们一方面联系电厂解决设备供货问题,另一方面实行黑白倒班制,加班加点,将到货设备准时就位,使检修安装工作及早进展。尽管工期极度紧急,我们仍旧坚持确保每一道工序质量都达优良标准,严格各级验收把关制度,做到一丝不苟。 本台机组主要工程进度如下:序施工工程号1234汽轮机根底交付安装汽轮机根底铲完低压缸台板就位发电机定子就位201*年12月2日201*年1月16日201*年1月26日201*年
10、12月9日完成日期567891低压缸、高中压缸内部套找中完轴承箱就位找正完低压缸、高中压缸负荷安排完汽封间隙测量调整完通流局部间隙测量调整完201*年3月19日201*年3月31日201*年4月10日201*年4月21日201*年4月22日高中转子与低压转子对轮找中完01汽轮机扣缸完11发电机穿转子21汽轮发电机机轴系恢复完3三、主要施工工艺及安装特点1、根底铲平与垫铁安装 201*年4月23日201*年5月1日201*年5月7日201*年6月25日铲平根底,保证铲平区比垫铁周边宽3040mm;用水平仪校准根底的纵横向水平,用涂红丹粉法检查根底与垫铁的接触状况,保证接触密实,四角无翘动;垫铁采
11、纳平垫铁加斜垫铁的传统安装工艺,配制的垫铁全部采纳磨床加工,削减了研磨的工作量。 2、基架与轴承座的安装就位 为了便于机组找正时进展调整,该机组根底设计标凹凸于地面,因此垫铁和低压缸台板间布置有高的基架,为保证垫铁与基架,基架与台板间的接触要求,对垫铁、基架、台板都进展了研磨,检查各接触面接触点均大于75%,且接触匀称,0.03mm塞尺不进;依据根底上标出的基准线、中心线进展基架就位找正,并严格按要求调整各基架标高、扬度,确保其安装质量。 本机组各轴承座均为落地式轴承座,在就位前进展了注油检查,确保无渗漏现象。依据设计要求,中轴承箱设计为死点箱,所以安装时严格要求压板、纵横向键间隙,保证其在任
12、何方向都不能移动。由于前轴承座轴向肯定膨胀大,在轴承箱下中间纵向键两侧又分别装有DEVA滑块,这种滑块为石墨质地,自润滑性能好;并且我们安装时在滑块上喷涂了磨合膜润滑剂,在各轴承箱底部纵向键上涂以二硫化钼粉,增加润滑,以保证箱与键滑动敏捷;在配制各压销、纵横向键间隙时,依据我们的施工阅历,使之靠近制造厂要求间隙的上限,并把间隙留在同一侧。机组的运行结果证明我们安装时实行的这些措施还是行之有效的,滑销系统无卡涩,膨胀顺当。 3、轴承的检修安装 安装前对轴承解体清理,检查轴瓦钨金,确认无脱胎及裂纹、气孔等缺陷。对轴承垫块进展研磨,使垫块与轴瓦套接触点达85%以上且接触匀称。在全部安装工作完毕后进展
13、轴系恢复时我们依据以往的施工阅历,把各轴承下半底部垫块撤去0.03mm垫片,使两侧垫块受力匀称,不致悬空,消退了由于轴承接触不好因素而可能产生的轴系振动。 4、低压缸组合 低压外缸下半轴向分为前、中、后三段,首先在根底上进展水平组缸,同时在拧紧汽缸垂直法兰结合面螺栓后,在三段接配处进展密封焊,并按厂家供应的焊接方案用槽钢、钢管、千斤顶等在汽缸轴向、左右做好支承,同时在汽封槽轴向、左右及台板安架百分表,随时监测百分表的变化状况,当其变化值超过0.10mm时,应马上停顿施焊,待焊逢冷却后,百分表根本回归前方可连续施焊。汽缸上下半焊接完后,拼装上下半,检查中分面间隙在自由状态下0.03mm塞尺不入。
14、 5、高中压缸内部套找正 由于低压转子到货较晚,为了不拖延工期,我们首先采纳拉钢丝的方法在半实缸状态下找正缸内部套的中心,然后等转子到货后再进展中心的复查。在进展全部缸内部套找中时,我们综合考虑了钢丝的垂弧、转子的挠度以及全实缸与半实缸中心的变化,对找中数据进展了修正。 6、高中压缸、低压缸的负荷安排 按制造厂规定的要求,需要用测力计法对低压外缸下半进展半空缸负荷安排。在调整负荷安排时,取出缸死点的纵横向键,使汽缸完全处于自由状态,同时综合考虑其纵向水平和横向水平,使汽缸负荷安排与找水平协调进展。各点负荷安排要匀称,左右对称点负荷允许差值在711KN。对于高中压缸,由于制造厂在总装时已作过高中
15、压缸下半半空缸负荷安排,现场只需按制造厂总装时的纵向、横向水平值和负荷安排值进展恢复即可,要求前猫爪45%负荷,后猫爪55%负荷。 7、低压缸排汽口与凝汽器喉部焊接 低压缸与凝汽器采纳刚性连接,连接方式如下列图所示。焊接时需填充的焊缝有两道,分别为上焊缝和下焊缝,焊角高度均为10mm,连接板厚20mm,低压缸板厚40mm。施焊前先进展定位架的点固,将定位架上侧点固在汽缸上,使连接板与汽缸紧贴在一起,周向每隔半米点固一个,使连接板在焊接下焊缝时只产生上下方向的位移,而不产生水平方向的位移。下焊缝采纳分层分道焊,第一层焊完前方可焊接次层。焊接上焊缝时,为防止焊接变形由四名焊工同时在四边采纳分段跳焊
16、工艺小标准焊接,四名焊工所使用的焊接工艺参数必需根本保持全都。焊接过程中准时进展应力消退,同时在低压缸台板上支上百分表,并派专人进展监护,发觉变形超过0.10mm,马上停焊,待变形消退后,再行施焊。 8、汽封间隙的测量调整 汽封径向间隙值大局部与设计要求值相差很大,为此现场进展了修刮调整,我们实行了如下方法: 拉钢丝找完内部套中心后,上下间隙采纳压铅丝法进展初步测量,左右间隙采纳塞尺测量。 依据初测量结果,再采纳贴胶布法测量,以胶布有微碰痕迹为准。汽封间隙分别在半实缸和全实缸状态下测量,以全实缸测量结果为准。9、发电机穿转子 由于发电机转子与定子的间隙很小,在利用轴承托架、弧形滑板、滑车、行车
17、等工具进展转子穿装时,应慎重细心,防止造成损伤,按厂家供应的穿装措施,在穿转子过程中,需要从汽端轴向牵引转子穿入,但依据我们以往的施工阅历,这种轴向单点牵引,易造成转子偏拉,转子吃力小,穿装速度慢。所以依据实际状况我们利用槽钢等制作了一个可以安到转子励端上的架子,利用倒链从左右两侧同时牵引转子,转子穿装速度很快,效果很好。 四、设备缺陷及处理状况 1、设备到现场后,经过检查我们发觉高中压缸进汽管分流罩漏装,我们准时联系厂家,由外协加工制作分流罩,并依据厂家供应的焊接工艺,我们现场进展了焊接,并在焊接后进展了着色探伤。 2、在现场施工过程中我们发觉#1、#2、#3轴瓦瓦口间隙与设计值相比,偏小0
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