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1、采油三矿躺井缘由分析采油三矿躺井缘由分析2009年3月目目 录录一、基本概况一、基本概况二、躺井缘由分析二、躺井缘由分析三、多伦次作业缘由分析三、多伦次作业缘由分析四、存在问题及建议四、存在问题及建议一、基本概况一、基本概况一、基本概况一、基本概况 渤南油田位于山东省东营市渤南油田位于山东省东营市河口区,构造上属于沾化凹陷东河口区,构造上属于沾化凹陷东北部的渤南洼陷。动用含油面积北部的渤南洼陷。动用含油面积91.5 km91.5 km2 2,动用地质储量,动用地质储量117921011792104 4吨,标定采收率吨,标定采收率21.521.5。储层主要为沙三段的深湖。储层主要为沙三段的深湖-
2、半深湖相浊积扇体,油层埋藏深半深湖相浊积扇体,油层埋藏深度度2800-3500m2800-3500m,油层温度,油层温度120-120-150150。储层岩性主要为粉细砂。储层岩性主要为粉细砂岩,平均孔隙度岩,平均孔隙度17.6%17.6%,平均渗,平均渗透率透率50105010-3-3mm2 2。属典型的。属典型的深层深层、低渗透、高油气比、自然产能、低渗透、高油气比、自然产能低低的岩性构造油藏。的岩性构造油藏。渤南油田探明含油区块分布图渤南油田探明含油区块分布图 七区七区20012001年以来三矿检泵井次统计年以来三矿检泵井次统计目目 录录一、基本概况一、基本概况二、躺井缘由分析二、躺井缘
3、由分析三、多伦次作业缘由分析三、多伦次作业缘由分析四、存在问题及建议四、存在问题及建议20082008年以来分月躺井及检泵井状况曲线年以来分月躺井及检泵井状况曲线v 2008年以来,我矿共检泵作业年以来,我矿共检泵作业225井次,从现场监督发觉问题井次,从现场监督发觉问题统计中:抽油杆有问题的统计中:抽油杆有问题的79井次、油管有问题的井次、油管有问题的41井次、活塞有问井次、活塞有问题的题的38井次、抽油泵漏失井次、抽油泵漏失52井次。井次。分类分类数量数量占检泵井占检泵井%抽油杆问题抽油杆问题杆断杆断6830.2杆脱杆脱115.1合计合计7935.1油管问题油管问题油管裂油管裂/偏磨偏磨1
4、98.4丝扣漏丝扣漏229.8合计合计4118.2活塞问题活塞问题上凡尔罩问题上凡尔罩问题3013.3下凡尔问题下凡尔问题83.6合计合计3816.9其他无明显现象(泵漏)其他无明显现象(泵漏)5223.1其它其它156.7合计合计225造成检泵作业主要有四大原因 一是抽油杆断脱问题,占检一是抽油杆断脱问题,占检泵井次的泵井次的35.1%。而抽油杆断脱的。而抽油杆断脱的主要缘由就是偏磨造成的。渤南油主要缘由就是偏磨造成的。渤南油田油井抽油泵下入深度较深,偏磨田油井抽油泵下入深度较深,偏磨井段较长,虽然近几年我们与工艺井段较长,虽然近几年我们与工艺所结合对部分油井进行了偏磨治理所结合对部分油井进
5、行了偏磨治理(下偏磨杆、下防偏磨接箍),我(下偏磨杆、下防偏磨接箍),我们自己也依据油井前几次作业跟踪们自己也依据油井前几次作业跟踪的状况,方案设计时尽量避开偏磨的状况,方案设计时尽量避开偏磨井段,实施了泵降级、上提泵挂和井段,实施了泵降级、上提泵挂和参数优化等措施,但周期一长还是参数优化等措施,但周期一长还是出现抽油杆被磨坏的现象。出现抽油杆被磨坏的现象。2008.1-2009.32008.1-2009.3月抽油杆断脱原因统计表月抽油杆断脱原因统计表单位单位抽油杆抽油杆断脱断脱总井次总井次口口断脱位置统计表断脱位置统计表断脱原因分析断脱原因分析上部上部中部中部深部深部工作工作制度制度不合不合
6、理理井筒举升条件差、易偏磨井筒举升条件差、易偏磨旧管旧管杆下杆下入的入的井数井数口口口口口口泵挂深度泵挂深度=1700m=1700m斜井斜井水平水平井井其他其他三矿三矿791205814343279造成检泵作业主要有四大原因 二是油管裂缝和丝扣漏问题(请看照片),占二是油管裂缝和丝扣漏问题(请看照片),占检泵井次的检泵井次的18.2%,油管的裂缝还是抽油杆偏,油管的裂缝还是抽油杆偏磨造成的,抽油杆在油管里磨损,磨坏了抽油磨造成的,抽油杆在油管里磨损,磨坏了抽油杆的同时也把油管管壁磨薄,这样的油管在生杆的同时也把油管管壁磨薄,这样的油管在生产过程中达到确定的压力就会本体暴裂,造成产过程中达到确定
7、的压力就会本体暴裂,造成管柱漏失;再就是井内的旧油管和清洗修复的管柱漏失;再就是井内的旧油管和清洗修复的一些油管,由于长时间的运用,丝扣锥度大,一些油管,由于长时间的运用,丝扣锥度大,虽已上满扣,可有的还是从丝扣处渗漏,这也虽已上满扣,可有的还是从丝扣处渗漏,这也是造成管柱漏失的一个重要缘由。是造成管柱漏失的一个重要缘由。2008.1-2009.32008.1-2009.3管漏原因统计表管漏原因统计表单位单位总井数总井数(口)(口)漏失原因漏失原因漏失原因漏失原因丝扣漏丝扣漏(口)(口)本体漏本体漏(口)(口)偏磨漏偏磨漏(口)(口)管材疲劳损坏管材疲劳损坏(口)(口)三矿三矿41221930
8、11造成检泵作业主要有四大原因 三是活塞上凡尔罩断和下凡尔脱问题,占检泵三是活塞上凡尔罩断和下凡尔脱问题,占检泵井次的井次的16.9%。上凡尔罩断还是偏磨造成的,。上凡尔罩断还是偏磨造成的,因此我们能否考虑改进一下设计,避免凡尔罩因此我们能否考虑改进一下设计,避免凡尔罩被磨损。下凡尔脱主要是下凡尔丝扣松造成的,被磨损。下凡尔脱主要是下凡尔丝扣松造成的,虽然下井时上的很紧,可活塞在井内天天上下虽然下井时上的很紧,可活塞在井内天天上下往复运动,时间长了下凡尔丝扣就造成松动,往复运动,时间长了下凡尔丝扣就造成松动,继尔脱落,导致检泵作业。继尔脱落,导致检泵作业。单位单位泵漏泵漏总井次总井次口口泵漏井
9、正常沉没度分布情况泵漏井正常沉没度分布情况其中属于修复其中属于修复泵下入井数泵下入井数口口正常沉正常沉没度没度=100m100m口口100m100m正正常常沉没度沉没度=200m=200m口口200m200m正正常常沉没度沉没度=300m=300m口口400m400m以以上上口口三矿三矿52287215252008.1-2009.3泵漏缘由统计表泵漏缘由统计表四是抽油泵漏失问题,占检泵井次的四是抽油泵漏失问题,占检泵井次的23.1%。统计数据显示,油。统计数据显示,油井抽油泵的磨损状况与泵的沉没度有明显的关系,沉没度过高或井抽油泵的磨损状况与泵的沉没度有明显的关系,沉没度过高或过低都会影响泵的
10、运用寿命,渤南油田油井合理的沉没度应当在过低都会影响泵的运用寿命,渤南油田油井合理的沉没度应当在300米之间。米之间。造成检泵作业主要有四大原因 目目 录录一、基本概况一、基本概况二、躺井缘由分析二、躺井缘由分析三、多伦次作业缘由分析三、多伦次作业缘由分析四、存在问题及建议四、存在问题及建议 20082008年我矿共发生多伦次检泵井年我矿共发生多伦次检泵井3838口,作业口,作业8282井次,其中作业井次,其中作业3 3次次的有的有6 6口,作业口,作业2 2次的有次的有3232口。其中抽油杆断脱导致多伦次作业的有口。其中抽油杆断脱导致多伦次作业的有2929井次,占统计井次的井次,占统计井次的
11、35.435.4;油管漏失造成多伦次作业的有;油管漏失造成多伦次作业的有1515井次,井次,占统计井次的占统计井次的18.518.5;抽油泵漏失造成多伦次作业是;抽油泵漏失造成多伦次作业是1919井次,占统计井次,占统计井次的井次的23.223.2;活塞上下凡尔罩断造成多伦次作业是;活塞上下凡尔罩断造成多伦次作业是8 8井次,占统计井井次,占统计井次的次的9.29.2;由于杆卡问题造成多伦次作业的有;由于杆卡问题造成多伦次作业的有3 3井次,占统计井次的井次,占统计井次的3.7%3.7%。从以上统计分析中可以看出,抽从以上统计分析中可以看出,抽油杆因偏磨造成断脱、油管裂缝漏失油杆因偏磨造成断脱
12、、油管裂缝漏失及活塞泵工具问题是造成我矿油井多及活塞泵工具问题是造成我矿油井多轮次作业的最主要原因。轮次作业的最主要原因。罗罗35-斜斜15单井曲线单井曲线典型井曲线典型井曲线典型井曲线典型井曲线 118-199杆杆偏偏磨磨管管 漏漏检检泵泵更更换换全全部部油油管管光光杆杆不不去去下下作作业业队队回回访访洗洗井井在在128根根脱脱扣扣,杆杆卡卡义义112-9单井曲线单井曲线义义3-11-2单井曲线单井曲线杆杆153根根处处接接箍箍偏偏磨磨断断杆杆91根根节节箍箍偏偏磨磨断断典型井曲线典型井曲线典型井曲线典型井曲线 油油管管漏漏,换换新新油油管管活活塞塞上上凡凡尔尔罩罩下下部部脱脱扣扣目目 录录
13、一、基本概况一、基本概况二、躺井缘由分析二、躺井缘由分析三、多伦次作业缘由分析三、多伦次作业缘由分析四、存在问题及建议四、存在问题及建议 一、杆管的偏磨问题,是造成我矿油井作业的主要问题。近几年,一、杆管的偏磨问题,是造成我矿油井作业的主要问题。近几年,全厂上下特别重视对抽油井杆管偏磨的治理,特殊是全厂上下特别重视对抽油井杆管偏磨的治理,特殊是0808年针对不同作年针对不同作业井的状况,进一步加大了对油井杆、管、泵优化和治理的力度,通业井的状况,进一步加大了对油井杆、管、泵优化和治理的力度,通过实施了泵降级、上提泵挂以及下防偏磨杆、下防偏磨接箍等手段进过实施了泵降级、上提泵挂以及下防偏磨杆、下
14、防偏磨接箍等手段进行治理。行治理。20082008年共实施了年共实施了7070井次,其中泵升级井次,其中泵升级4 4井次,泵降级井次,泵降级2828井次,井次,上提泵挂上提泵挂2525井次,加深泵挂井次,加深泵挂1313井次,井下管柱加装防偏磨装置井次,井下管柱加装防偏磨装置3434井次,井次,同时在地面参数优化方面实施油井调参同时在地面参数优化方面实施油井调参8383井次,其中上调参数井次,其中上调参数3939井次,井次,下调参数下调参数4444井次。但由于渤南油田井深,偏磨井段较长,同时也受到井次。但由于渤南油田井深,偏磨井段较长,同时也受到费用制约,更多的是接受更换的方法,因此这种状况始
15、终没有得到有费用制约,更多的是接受更换的方法,因此这种状况始终没有得到有效的改善。在地下管柱优化方面建议领导加大治理杆管偏磨的力度,效的改善。在地下管柱优化方面建议领导加大治理杆管偏磨的力度,以削减作业工作量和降低作业费用。以削减作业工作量和降低作业费用。存在问题及建议存在问题及建议存在问题及建议存在问题及建议 时间时间作业井数作业井数(口)(口)作业井次作业井次作业作业4 4次次(口)(口)作业作业3 3次次(口)(口)作业作业2 2次次(口)(口)20072007年年55551241244 46 6454520082008年年383882820 06 63232对比对比-17-17-42-
16、42-4-40 0-13-13典型井曲线(防偏磨治理)典型井曲线(防偏磨治理)典型井曲线(防偏磨治理)典型井曲线(防偏磨治理)义义11-70检检泵泵(实实施施防防偏偏磨磨治治理理)检检泵泵检检泵泵典型井曲线(上提泵挂)典型井曲线(上提泵挂)典型井曲线(上提泵挂)典型井曲线(上提泵挂)义义53-1检检泵泵(上上提提泵泵挂挂)检检泵泵检检泵泵检检泵泵 二、杆、管质量问题也是造成我矿躺井的缘由之一,井内的旧油二、杆、管质量问题也是造成我矿躺井的缘由之一,井内的旧油管和清洗修复的一些油管,由于长时间的运用,丝扣锥度大,虽已管和清洗修复的一些油管,由于长时间的运用,丝扣锥度大,虽已上满扣,但有的仍从丝扣
17、处渗漏,造成了油管漏失的躺井。建议上上满扣,但有的仍从丝扣处渗漏,造成了油管漏失的躺井。建议上级部门加强修复管材的管理、考核和质量的探伤检测,以确保修复级部门加强修复管材的管理、考核和质量的探伤检测,以确保修复管杆的正常运用。管杆的正常运用。三、目前我矿油井的管柱老化问题特别严峻,有的井原管柱试不三、目前我矿油井的管柱老化问题特别严峻,有的井原管柱试不住压,不得不更换修复管和新管,有的修复管质量保不住,作业队住压,不得不更换修复管和新管,有的修复管质量保不住,作业队往复几次起下验泵不合格,最终还得换新油管,这样不仅提高了作往复几次起下验泵不合格,最终还得换新油管,这样不仅提高了作业成本,也增加了作业队的劳动强度和占井时间,建议领导接着赐业成本,也增加了作业队的劳动强度和占井时间,建议领导接着赐予确定政策,彻底治理一下我矿存在的油井管柱老化问题。予确定政策,彻底治理一下我矿存在的油井管柱老化问题。四、实施下油管锚定、不压井装置或防漏洗井器等先进工艺技术,四、实施下油管锚定、不压井装置或防漏洗井器等先进工艺技术,削减油井的油管弹性损伤及油层污染的几率。削减油井的油管弹性损伤及油层污染的几率。存在问题及建议存在问题及建议存在问题及建议存在问题及建议 存在问题及建议存在问题及建议存在问题及建议存在问题及建议 义义901-24(新投)(新投)义义901-24(检泵)(检泵)
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