DK-1制动机常见故障分析判断处理.pdf
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1、湖南铁路科技职业技术学院毕业设计目录摘要:.1一、我国机车制动机的发展概况及现状.2二、DK-1型电空制动机的组成.31操纵台.32电空制动屏柜.43空气管路.4三、DK-1型电空制动机故障分析与处理的一般过程.51分析阶段.52反馈阶段.53处理阶段.5四、DKT型电空制动机常见故障的分析与处理.6参考文献:.19致谢.20This document is produced by trial version of Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计摘要:空气制动机就是利用压缩空气作为制动之动力源的制动机,空气制动是国
2、产机车的主要制动方式。制动机性能好坏对于提高列车的运行速度和保障铁路运 输安全正点其有至关重要的作用。各部分之间的关系电空制动机利用电路传递控 制指令操纵列车的制动,具有响应速度快、结构简单、维修量少的特点。本论文 主要是针对DK-1电空制动机的故障案例分析与处理流程,故障出现在方方面面,极其复杂,分析了因均衡风缸的故障而造成的原因及解决措施,大小闸的故障分 析、判断及处理,以及对DK-1电空制动机的正常与发生故障等情况做了详细的 介绍。关键词:DK-1电空制动机;故障;分析判断;排除This document is produced by trial version of Print2Fla
3、sh.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计一、我国机车制动机的发展概况及现状我国铁路在解放前,机车制动机几乎完全依赖进口,且绝大部分是美国韦斯 丁豪斯系统的空气制动机,如蒸汽机车上就是安装的美国单端操纵系统的ET-6 型机车制动机。到了 20世纪60年代初期,由ET-6演变成的适合双端操纵的EL-12 型机车空气制动机才开始在电力、内燃机车上装用。这两种机车制动机在20世 纪70年代还处于数量上的绝对地位,直至20世纪80年代才逐步淘汰。ET-6和 ET-14型机车空气制动机是美国20世纪20年代的产品,这些产品在结构上存在 固有的缺点:(1)制
4、动机在操纵时手柄沉重,这一现象在寒冷地区尤为严重,以至影响到 乘务员的正常操纵。(2)在操纵成大列车时,排气缓慢,从而延长了制动距离。(3)在操纵长大列车时,充气缓慢,特别是在坡道地区,容易形成充气不足 而影响形成安全。(4)在减压操纵时,均衡风缸压力有回升现象,致使减压量不正确。特别是 在操纵长大列车减压时,容易造成前部车辆的列车管压力回升,致使前部车辆的 制动机自然缓解。(5)采用金属研磨件,结构型式落后,作用性能简单,检修技术要求高(特 别是许多研磨件的检修),劳动强度大。为解决这一系列问题,适合中国铁路运输的需求,20世纪70年代后期,我 国相继研制成功了 JZ-7型机车空气制动机和D
5、K-1型机车电空制动机,并在20 世纪70年代初期开始在内燃和电力机车上批量装车使用,JZ-7型机车空气制动 机及DK-1型机车电空制动机是分别在美国26-L型电空制动机的基础上,按照中 国铁路机车的有关标准与规程等要求,由我国制动科技人员自行开发的新型机车 制动机。这两种制动机具有如下特点:(1)能客货机车兼用,能操纵一次缓解或阶段缓解的列车制动机。(2)在结构上取消了回转阀、滑阀、鞘帽胀阀等研磨件(除DKT型机车电空 制动机中的109分配阀保留一个滑阀与截止阀),大量采用橡胶模板柱塞阀、止 回阀及0型橡胶密封圈,延长了检修周期,使制造、运用、维修保养等工作较为 方便。(3)均设置了低压过冲
6、性能,采用具有良好的充排气功能的中继阀从而根本 上克服了原有机车制动机充排气性能不能满足长大列车的弊端。随着货物列车牵引质量的提高及准高速客运列车的开行,JZ-7型机车空气 制动机及DK-1型电空制动机逐步得到功能的补充与完善。20世纪90年代,制 This document is produced by trial version of Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计动机的重联、列车电空制动控制、与列车运行监控记录装置的配合、空电联合制 动等多项技术也在这两种机车制动机上得到广泛的应用。特别是本世纪初逻辑控 制单元
7、在DK-1型机车电空制动机上的应用,使其具备了通过软件的调整实现不 同逻辑组合,以达到控制不同车型及新的功能增加与调整的目的。DK-1型机车电空制动机及JZ-7型机车空气制动机作为我国主要的机车制动 机,20多年来已装车近万台套。实际应用证明,它们确实是适应于中、低速机 车与动力车的成熟、经济、适应、可靠的机车制动机、然而也暴露一些惯性质量 问题,包括部分部件设计上的不足以及制造方面的质量问题,影响了使用。同时 由于它们信息化技术应用的滞后。已难满足现代列车操纵、控制和安全性能的要 求。我们只有按照“先进、成熟、经济、适用、可靠”的设计原则,以“标准化、系统化、模块化、信息化”为设计方向,实现
8、我国机车制动机技术的跨越式发展。二、DK-1DK-1型电空制动机的组成DK-1型电空制动机是由电气线路和空气管路两部分组成。根据DK-1型电空 制动机的安装情况,可将其分为操纵台部分、电空制动屏柜部分以及空气管路部 分。1操纵台操纵台部分主要包括司机操纵台和学习司机操纵台(1)司机操纵台在司机操纵台上设有电空制动控制器、空气制动阀、压力表、充气及消除按 钮。1.电空制动器(俗称大闸):操纵部件,用来控制全列车制动与缓解。2.空气制动阀(俗称小闸):操纵部件,电空位操纵时,用来单独控制机车 的制动与缓解,与列车的制动缓解无关。通过其上的电-空转换拨杆转换后,可 以操纵全列车的制动与缓解。另外手把
9、下压可单独缓解机车的制动压力。3.压力表:设置两块双针压力表,其一显示总风缸、均衡风缸压力,其二显 示制动管和制动缸的压力。(2)学习司机操纵台学习司机操纵台设置有紧急停车按钮和紧急放风阀(手动放风塞门)。1.紧急停车按钮:设在学习司机操纵台仪表架上,当学习司机发现有危机行 车安全和人身安全的情况,又来不及报告司机时,可直接按下紧急停车按钮,全 列车紧急制动停车。2.紧急放风阀 设在司机室右侧附近的制动支管上。当制动机失效时,可以 手动紧急放风阀直接排放制动管内的压力空气,使列车紧急制动停车。This document is produced by trial version of Print
10、2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计2 电空制动屏柜:电空制动屏柜又俗称制动屏柜、气阀柜,主要安装有下列部件。(1)电空阀:中间控制部件,它接受电空制动控制器的电信号指令,用以连通或切断相应 线路,实现DK-L型电空制动机电气线路与空气管路的联锁作用。(2)调压阀:一用来调节来自总风缸的压力空气,并稳定供给气动部件用风。(3)双阀口式中继阀:根据均衡风缸的压力变化来控制列车制动管的压力变化,从而完成列车的制 动、缓解与保压作用。(4)总风遮断阀:对用来控制双阀口式中继阀的充风风源,一适应不同运行工况的要求。因此,也可将双阀口式中继阀
11、和总风遮断阀统称为中继阀。(5)分配阀:根据制动管压力变化而动作,并接受空气制动阀的控制,向机车制动缸充风 或排气,使机车得到制动、缓解与保压作用。电动放风阀:它主要接受电空制动控制器和自停装置的控制,直接将列车制动管的压力空 气快速排入大气,使列车产生紧急制动作用。紧急阀:在列车制动管压力快速下降时动作,加速列车制动管的排风,同时接通保护 电路动作,起断钩保护作用。(8)压力开关:气动电器。它在均衡风缸压力变化时进行电路的转换。(9)转换阀:它是一种手动操纵阀,通过它进行空气管路转换。(10)电子时间继电器及中间继电器:用于实现电路的相关联锁和自动控制。初次之外,制动屏柜内还设有初制动缸、工
12、作风缸、均衡/过充风缸、限制 风堵、压力表和各种塞门等。3空气管路空气管路性能的好坏决定着制动机是否正常、可靠地工作。空气管路主要包 括:管道滤尘器、截断塞门、管路连接条件等。This document is produced by trial version of Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计三、DK-1DK-1型电空制动机故障分析与处理的一般过程关于DK-1型电空制动机故障的分析与处理过程,是一个较为复杂而又十分 严谨的过程。一般地包括分析过程和处理过程,其中,分析过程是关键,只有及 时、准确地分析、判断出故障
13、点,才能实施处理;而处理过程则是故障分析与处 理的结局,故障处理的成功与否直接关系到DK-1型电空制动机能否重新恢复正 常工作,进而保证列车正常运行。因此,在分析处理故障时,应充分运用所学知 识进行逻辑推理和判断,及时、准确地找出故障点,加以有效的处理,才能顺利 地完成分析和处理故障的任务。通常,故障的分析和处理过程主要包括分析、反 馈和处理三个阶段。1分析阶段(1)逻辑分析根据故障现象,运用逻辑思维的方法,依据DKT型电空制动机的控制关系 和作用原理进行分析。通常,由电气线路部分入手,直到空气管路部分,逐一分 析电、气路中相应电器和气动部件,特别要注意对可能造成该故障的易损件和关 键件的分析
14、,以求分析迅速、准确。(2)确定故障范围一般地,产生同一故障现象的故障不只一个,这就需要确定一个尽可能小的 范围,使其包含所有可能造成该故障现象的故障,以避免造成遗漏,而使故障不 能及时处理。(3)找出故障点在所确定的故障范围内,逐个分析、查找故障点。值得注意的是:有时造成 故障的故障原因有几个,所以在确认故障点时,应力求准确、全面。(4)检查确认对于分析、查找所确定的故障点运用“排除法”的原则逐一进行检查确认,找出真正的故障处所。2反馈阶段经过分析阶段的分析、检查,没能找出故障处所时,应及时调整分析思路,重新进行分析、判断。3处理阶段对已确认的故障处所,逐一处理恢复。实际运用中,对于某些一时
15、难以修复 的故障,如果能通过相应操作维持故障运行的,则应维持故障运行,以保证铁路 运输的畅通,但切不可勉强,避免造成行车事故。此外,故障的分析与处理,往往依赖于实际工作经验,因此,在掌握其一般 方法的基础上,还应注重实践经验的积累,以达到及时、准确地分析和处理故障This document is produced by trial version of Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计的目的。四、DK-1DK-1型电空制动机常见故障的分析与螭1.故障现象一原因、判断及处理方法(1)故障现象:均衡风缸不增压电空控制器(俗
16、称“大闸”,以下同)手把置 于运转位和过充位,小闸运转位(2)故障原因1.电路原因:(1)电空制动控制器(大闸)电源自动脱扣开关(615QA)在断开位;(2)电空转换开关在空气位;(3)缓解电空阀(258YV)线圈烧损、线圈接线接点不良或451KA、452KA、455KA常闭虚接;2.空气通路原因:(1)55#调压阀总风管157#塞门在关闭位或管堵;(2)55#调压阀调整值为零或109#逆止回阀作用不良;(3)153转换阀在空气位或管堵。(3)判断方法:1大闸各位置相应电空阀均无得电,故障为电路原因项;2大闸在运转位、过充位时,电空阀(258YV)未吸合,故障为电路原因 项;3大闸前两位258
17、YV吸合正常,故障为空气通路原因项;(4)处理方法:1.确认电源自动脱扣开关(615QA)、电空转换开关是否在正常位;2.258YV本身故障,转换空气制动操纵。注意:遇危机人身及行车安全时,应使用紧急放阀停车;3.检查55#调压阀总风管157#是否在打开位;4.如109#逆止阀作用不良,用检点锤轻敲振动即可;5.确认153转换阀是否在电空位;2.故障现象二原因、判断及处理方法(1)故障现象:均衡风缸充风正常,列车管不充风大闸置于运转位,小闸运 转位(2)故障原因1.电路原因:(1)253YV中立电空阀犯卡;This document is produced by trial version o
18、f Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计(2)263V、264V二极管同时击穿;2.空气通路原因:(1)遮断阀供气阀固在关闭位;(2)中继阀总风管114#塞门关闭或中继阀总风管100#空气滤清器太脏;(3)中继阀总风管115#塞门关闭;(3)判断方法:1.大闸在前两位确认253YV吸合时,将钮子开关463QS,如253YV仍不释 放,故障为电路原因项;2.断开电源自动脱扣开关615QA,而253YV仍不释放,故障为电路原因 项;3.大闸制动位减压时,均衡风缸下降正常,中继阀排风口无排风声,故障 为空气通路项;4.如中继阀排
19、风口有少量排风,故障为空气通路项;(4)处理方法:1.先用检点锤轻敲253YV阀体振动,可消除犯卡;2.仍无效将253YV线圈正负接线任意一根卸下并抱扎好即可;3.如仍无效,可关闭总风管157#塞门,卸下253YV风管接头排除余风,再用适当铁皮或胶皮装在螺母内,再拧紧螺母,打开总风管157#塞门即可或转 空气位维持运行;4.检查中继阀总风管114#塞门、列车管115#塞门是否在打开位;5.拆下中继阀总风管100#空气滤清器取出滤芯即可;6.如遮断阀供气阀固着,可用检点锤轻敲阀体振动即可;7.如仍无效,可将遮断阀供气阀盖卸下,取出供气阀,再将盖装好,维持 运行回段报活;3故障现象三原因、判断及处
20、理方法(1)故障现象:均衡风缸充风慢大闸置于运转位,小闸运转位(2)故障原因电路原因:(1)259YV重联电空阀犯卡;(2)483SB(484SB)消除按钮犯卡;空气通路原因:(1)55#调压阀总风管157#塞门未在全开位(半关);(2)均衡风缸管半堵;(3)中继阀主膜板破裂;This document is produced by trial version of Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计(3)判断方法:1.大闸在运转位,断开制动控制电源自动脱扣开关615QA时,电空阀259YV 线圈失电,故障为电路原因项;
21、2.大闸置于制动位,均衡风缸下降缓慢,中继阀排风口无风排出,但列车 管空气压力也缓慢下降,故障为电路原因项或空气通路原因或项;3.大闸置于运转位,均衡缸充风慢,在制动位时,均衡风缸、列车管减压 正常故障为空气通路原因项(4)处理方法:1.应检查消除接钮是否在断开位,如仍无效,可转空气制动操纵维持运行;2.如259YV电空阀阀杆固着,用检点锤轻敲259YV电空阀体即可,;3.中继阀主膜板破裂或均衡风缸管半堵时,可不作处理。但制动机操纵要 注意列车制动和缓解均慢,需要调速或停车时,应提早制动降速,缓解时应保证 有足够的充风时间,谨慎维持运行;遇紧急情况时,将大闸移到中立位,手扳紧急 放风阀停车,返
22、段报活;4.查看55#调压阀总风管157#塞门是否在全开位。(4)故障现象四原因、判断及处理方法1.故障现象:均衡风缸充风正常,列车管充风缓慢大闸运转位,小闸运转位2.故障原因空气通路原因:(1)中继阀总风管114#塞门半关或总风管100#空气滤清器不清洁;(2)中 继阀列车管115#塞门半关;3.判断方法:1.大闸减压制动时,列车管压力下降正常,故障为原因项;2.列车管充、排风均慢,故障为原因项4.处理方法:1.确认中继阀总风管114#塞门应在全开位;2.如仍无效,卸下中继阀总风管100#空气滤清器清洗即可,3.检查中继阀列车管115#塞门应在全开位;(5)故障现象五原因、判断及处理方法1故
23、障现象:均衡风缸、列车管、总风缸表三针一致(过量供给)大闸置 于运转位,小闸运转位2故障原因电路原因:(1)充气按钮481SB(482SB)触点烧结或犯卡;This document is produced by trial version of Print2Flash.Visit for more information湖南铁路科技职业技术学院毕业设计(2)255YV检查电空阀犯卡。空气通路原因:(1)55调压阀调整压力过高或故障;(2)大闸过充位充风中继阀过冲柱塞0型圈破损;3判断方法:(1)大闸运转位,电空阀255YV在吸合状态时,断制动控制电源255YV失 电,故障为电路原因项,否则为
24、项。(2)逆时针旋转55调压阀手轮,再施行减压后缓解,列车管压力不再上升,故障为空气通路原因项,否则为55调压阀本身故障;(3)大闸过充位时,均衡风缸增压,故障为空气通路原因项4处理方法:(1)卸下255YV线圈正、负接线任意其中一根并抱好可继续运行;(2)如仍无效,用检点锤轻敲255YV阀体振动即可;(3)过量不多时,将55#调压阀压力调到与列车管压力相同,维持运行,待有计划进站侧线停车后,在施行最大有效减压待排完风时,再逆时针旋转55#调压阀手轮,降低均衡缸压力不超过lOOkpa后再缓解,如列车管压力仍超过规 定压力,重复上述方法,即可消除。(4)过量多时,列车管压力达900KPa时,可分
25、三步消除:1、停车后追加减压至2OOKPa,待全列排完风,可将55#调整手轮向逆时针 旋转(每次调整不得超过lOOKPa),再缓解;确认列车管压力应在800Kpa左右,重复几次后,即可消除(如:有时间可向后部确认车辆应呈缓解状态);2、如为55#调整阀故障,将电空制动控制器置于运转位,关闭157#塞门、将153#转到空气位后,扳动电空转换开关置于空气位,小闸放在运转位,则须 调53#或54#调压阀压力与列车管压力相等(即:列车能使呈缓解状态),再按j 项方法处理。3、途中运行发生过量供给时,尽量不作消除处理,可将55#调压阀调高,应保持列车在不产生自然制动情况下,维持运行进站侧线停车后,再按或
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