全面推行标准化 优质高效建设风城油田 XX油田开发公司.ppt
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1、XXXX油田开发公司油田开发公司20132013年年8 8月月全面推行标准化全面推行标准化优质高效建设风城油田优质高效建设风城油田一一、新疆油田产能建设组织模式二、风城油田400万吨产能建设概况三、标准化设计和一体化集成装置应用情况四、规模化采购情况五、工厂化预制情况六、下步工作安排汇 报 内 容开发公司新疆油田公司基建工程处新疆油田公司相关处室监理单位监督检查设计单位施工单位物资采购单位质量监督站监督检查新疆油田公司产能建设的管理模式是由基建工程处作为主管单位,其他处室协作,开发公司作为执行单位,统一管理产能建设工作。新疆油田产能建设组织模式新疆油田开发公司成立于1994年,是新疆油田分公司
2、的直属单位,是油藏评价和产能建设的执行单位。其职责是按开发方案部署,以项目管理的形式全面组织并完成油气产能建设任务。开发公司按照层次清晰、职责分明、运作高效的原则,构建了以公司领导和专业化委员会为决策层,以技术、经营和综合部门为管理层,以项目经理部(项目组)为执行层的三级管理架构。新疆油田产能建设组织模式采油副经理采气副经理钻井副经理总会计师钻井总监安全副总监信息副经理地面副经理地质办公室工程技术办公室地面办公室质量安全办公室第一项目部经理办公室经理党总支书记地质副经理第二项目部第三项目部准东项目部天然气项目部系统项目部经营办公室 决决策策层层 管管理理层层 执执行行层层 决决策策层层 管管理
3、理层层 执执行行层层开发公司坚持科研技术与管理相结合,在其19年的发展历程中大力开展油田工艺技术优化、简化研究,形成了成熟可靠的油气田集输、注水、注汽工艺技术模式,从2002年开始先后在石南31、百重7、红浅1、重32等井区推行标准化建设。承担的科研课题稀稠油集输系统工艺技术研究与应用,获得了股份公司级科技创新二等奖成果。在推进地面工程标准化工作中开发公司具有独特的管理优势:统筹产能建设全局,打破厂处界限,全面推行标准化设计,规模化采购,模块化施工。积极开展新工艺新产品应用研究,为标准化产品提供了广阔的市场。坚持地质、钻井、采油、地面多专业紧密结合,从“前端”解决问题,为标准化工艺路线拓宽了思
4、路。培养了一支掌握先进工艺技术、熟悉生产现场需求、管理协调能力强、人员构成稳定的项目管理队伍,使标准化工作持续完善改进。新疆油田产能建设组织模式6开发公司在地面工程管理中坚持“抓两头,促中间”,着力抓好方案审查,从源头起持续对工程量实现优化、简化,不断把标准化工作推向深入。建设模块化,缩短施工周期建设模块化,缩短施工周期管理科学化,提高整体水平管理科学化,提高整体水平制造橇装化,降低建设成本制造橇装化,降低建设成本设计标准化,提高设计效率设计标准化,提高设计效率“稠油模式”标准化图纸、概算223套;标准化设计相关技术规定278项;地面工程标准化建设管理办法13项;实现了地面工程建设流程、模块划
5、分、设备选型、平面布置、建筑风格、配套标准的六统一新疆油田产能建设组织模式 经过十几年的不断创新、改进,开发公司在地面建设工程标准化工作中取得一系列成果:彩虹弯井口彩虹弯井口彩虹弯井口彩虹弯井口长管臂补偿井口长管臂补偿井口长管臂补偿井口长管臂补偿井口u2000年新疆油田产能建设组织模式 取消了沿用多年的投资费用高、管理难度大的稠油热采井口球形和彩虹弯补偿器。代之以制造简单的角度为15的大弧度弯头和长管臂补偿,获得了良好效果。目前已成为热采井口标准化模式。u2002年进行了注汽管线保温结构和支座优化和改进,注汽管线的保温材料和结构采用硅酸盐复合瓦,即双层=80mm错缝施工保温,比原保温结构节能6
6、1%。注汽管线采保温支座,可比原支座节能97%。保温支座保温支座保温支座保温支座 新型保温结构图新型保温结构图新型保温结构图新型保温结构图 123456外瓦内瓦新疆油田产能建设组织模式u取消了占地面积大,集中化程度低的变电站,和科研单位合作研制建设了自动化、撬装化、集成化的箱式变电站。35353535k k k kV V V V预装式智能箱式变电站预装式智能箱式变电站预装式智能箱式变电站预装式智能箱式变电站室外箱式开关站室外箱式开关站室外箱式开关站室外箱式开关站新疆油田产能建设组织模式u2008年为有效利用注汽锅炉余热,研制了锅炉烟气余热利用装置,在红浅1井区和重32井区进行了实验,不但解决了
7、冬季燃料气的加热问题,而且避免使用减压蒸汽换热,节约了大量高品质蒸汽,产生良好的经济效益。锅炉烟气余热利用装置锅炉烟气余热利用装置锅炉烟气余热利用装置锅炉烟气余热利用装置冷空气冷空气进风口进风口热空气热空气出口出口烟气烟气出口出口烟气换热器烟气换热器烟气换热器烟气换热器新疆油田产能建设组织模式u2009年在非金属管材的基础上,进一步研制实验使用新型复合非金属软管和玻璃钢原油储罐。新型复合非金属软管可广泛用于高压注水、注醇和集油,可根据现场情况进行无接头敷设,缩短了管道建设周期。新疆油田产能建设组织模式通过优化简化和标准化建设:u稀油计量配水站在功能不变的情况下,投资降低20%以上;模块化及撬装
8、化设施达到90;缩短现场工程建设周期60,土建工程量减少80。配配 水水 撬撬 多通阀管多通阀管 汇汇 撬撬 计计 量量 撬撬 常常 压压 加加 热热 炉炉 撬撬新疆油田产能建设组织模式通过优化简化和标准化建设:u稠油集输系统技术整体达到国内领先水平,吨油能耗较同规模集输系统降低5以上;模块化及撬装化设施达到50;建设周期缩短15以上;同等规模建设投资降低10以上。新疆油田产能建设组织模式一一、新疆油田产能建设组织模式二、风城油田400万吨产能建设概况三、标准化设计和一体化集成装置应用情况四、规模化采购情况五、工厂化预制情况六、下步工作安排汇 报 内 容作为“新疆大庆”的重要组成部分,新疆油田
9、公司2015年油气产量当量要达到1540万吨,其中原油1300万吨、天然气30亿立方米。实现这一上产目标的主力油田就是风城油田。风城油田侏罗系超稠油油藏400万吨开发规划部署图SAGDSAGD常规SAGD风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况年份常规开发SAGD开发总计井数(口)产能(104t)井数(口)产能(104t)井数(口)产能(104t)水平井直井定向井双SAGD单SAGD合计观察井20111423255046750.0201222839070402060 4027.071897.02013284390806040100 7045.0844125.02014284
10、454858040120 8054.0938139.0201523228062.28040120 8054.0712116.2根据风城油田侏罗系超稠油油藏全生命周期开发规划方案,在“十二五”期间,风城稠油产能建设规模如下:风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况序号项 目八道湾组原油齐古组原油1原油密度g/cm3(20)0.91580.98680.9340.9962原油粘度 mPa.s(50)66009500(平均8050)270011200(平均6950)3凝固点()-2432(平均15)-2048(平均18)4酸值(mgKOH/g)4.53.25含蜡量()1.26沥青质
11、含量()5.29.17胶质含量()19.413.88含硫量()00.829地层水类型NaHCO3型NaHCO3型10氯离子含量(mg/L)3466.171950.5311矿化度(mg/L)7751.344970.24风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况重重1818原油物性分析结果表原油物性分析结果表序号检测项目检测结果1凝固点,+412含硫,%0.333含盐,mg/L465.64含蜡,%8.375胶质,%17.776沥青质,%2.057酸值,mgKOH/g0.028初馏点,1259密度,g/cm3 0.983610粘度,mPa.s50139000605878770299
12、94802219590539911含水率,%94.10风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况SAGD循环预热采出液油样物性分析结果表工艺设计方案(常规开发)采用三级布站流程,具体布站结合井位及该区地形地貌,满足单井注采半径750m,单井集输回压0.6MPa,每座接转站管辖45座14井式多通阀集油计量配汽管汇站。井场接转站稠油处理站多通阀集油配汽计量管汇站采油井场、管汇站、接转站全部采用标准化设计。风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况SAGDSAGD集输流程集输流程采用双管集输流程,解决SAGD循环预热阶段管输能力不足、井组间生产不同步问题。风城风城
13、油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况SAGDSAGD注汽流程注汽流程风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况SAGD注采井场1、采用双线集输工艺,以满足SAGD开发不同阶段 集输特性需求;2、采用高温密闭自动取样装置,实现安全、准确取样;3、采用适用于SAGD采出液高温、携汽、高液量的分汽称重计量器,实现汽液分别计量。1、采用可调式节流阀实现井口采油精细控制;2、采用电动调节阀实现注入蒸汽流量精细调节;3、采用锥形孔板流量计实现注入蒸汽流量精确计量;4、采用无线信号远传实现远程在线监控和调节。SAGD多通阀管汇站风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万
14、吨产能建设概况SAGD开发循环预热阶段通常持续3-6个月,其采出液携汽量大(20-50%,最高可达80%),携砂量大(1%5%),含油量小(1%20%),油水乳化严重,乳化类型复杂,不宜和SAGD正常生产阶段采出液混合处理。风城油田在20082009年开发的重32、重37两个SAGD试验区循环预热阶段采出液均采用单罐拉油的生产方式。由于试验区规模较小,且该阶段持续时间不长,生产过程中没有充分认识到SAGD循环预热液的集输、处理难度。随着风城2012年进入SAGD大规模工业化开发阶段,SAGD循环预热阶段采出液集输和处理的难度凸显出来,携汽量、油水乳化程度等现状远超预测指标。23风城风城油田油田
15、400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况1 1 1 1、SAGDSAGDSAGDSAGD循环液分离难度分析循环液分离难度分析循环液分离难度分析循环液分离难度分析吞吐开发采出液:多呈粗分散系,即:采出液从流动状态转为静置时,W/O型乳状液与O/W型乳状液迅速分离,上层为含水率达到饱和的W/O型乳状液,下层为有一定含油率的O/W型乳状液。SAGD正常生产阶段采出液:长时间静置后,采出液呈稳定的O/W型乳化状态。该状态下常规的正相破乳剂不能达到预期的目的,油水分离难度很大。采用预脱水+正相破乳工艺处理有较好效果。SAGD循环预热阶段采出液:长时间静置后,采出液呈稳定的W/O型、O/W型混合乳化状
16、态。该状态下常规的正相、反相破乳剂及预脱水药剂均不能达到预期的目的,油水分离难度很大,含油较低,悬浮物含量高。(1)油水乳化严重SAGD循环预热采出液(转抽前)SAGD循环预热采出液(前期)风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况2 2 2 2、循环液处理难度分析、循环液处理难度分析、循环液处理难度分析、循环液处理难度分析SAGD循环液温度高(160-180,最高可达到220),携汽量大(20-50%,最高可达70%),若采用常规的污水处理工艺或原油处理工艺均不能达到处理目的,热能平衡问题突出。(1)采出液温度高、携汽量大风城油田SAGD油藏为辫状河沉积,明显区别于加拿大的
17、海相沉积或较厚层的三角洲沉积,油藏泥砂含量高、采出液携砂粒径小,在常规的处理温度下,油、砂混合物会在油水界面上大量沉积,大量粘土成分充当乳化剂作用,增加循环液处理难度。(2)采出液携砂严重从SAGD循环液物性分析来看,循环液物性介于油水两相混合型乳液,当做污水处理,含油量、悬浮物过高,当做原油脱水处理常规正相破乳剂基本无效果。(3)处理药剂选型困难SAGD循环液原油90时粘度在2000mPa.s以上,密度在0.93g/cm3左右,该采出液采用常规的大罐热化学沉降工艺脱水效率低,室内试验正相破乳剂、反相破乳剂、预脱水剂加药量达到800mg/L,除油、脱水效果均不能满足要求。(4)原油粘度高、密度
18、大风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能建设概况针对SAGD循环液温度高、粘度高、密度大、携砂量大、油水乳化严重、乳化类型复杂、污水含油量高等特点,拟采用复合净水剂除油+微混凝处理工艺进行循环液处理,同时使用热化学沉降处理老化油,即:对SAGD循环液换热后,将SAGD循环液中投加复合净水剂,除去大部分污水含油和粘土物质,浮油采用热化学沉降方法当做老化油处理,再进行微混凝反应净化污水,从而实现高效的SAGD循环液处理。接转注汽站SAGD注汽站集油区管廊2号联合站1号联合站风城风城油田油田400400万吨产能建设概况万吨产能
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