催化裂化装置节能优化管理.ppt
《催化裂化装置节能优化管理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《催化裂化装置节能优化管理.ppt(105页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、中国石化集团中国石化集团二二一一年六月年六月催化裂化装置催化裂化装置节能能优化管理化管理催化裂化装置节能优化管理催化裂化装置节能优化管理 第一部分第一部分:节能意识节能意识 第二部分第二部分:节能优化节能优化 第三部分第三部分:节能管理节能管理 第四部分第四部分:节能潜力节能潜力前言前言 1-6月股份公司累计综合能耗月股份公司累计综合能耗61.5千克标油吨千克标油吨,同比降低同比降低 2.24千克标油千克标油吨,比年度指标吨,比年度指标63.6千克标油吨低千克标油吨低2.1千克标油吨千克标油吨,同比节约同比节约19.8万吨标万吨标油。油。26家企业累计完成能耗指标,其中荆门家企业累计完成能耗指
2、标,其中荆门(12.28)、茂名、茂名(5.88)、九江、九江(5.57)、青岛炼化青岛炼化(4.54)及金陵及金陵(4.24)能耗下降幅度较大。未完成指标的企业中能耗下降幅度较大。未完成指标的企业中,齐鲁齐鲁(3.52)及长岭及长岭(6.45)等能耗超指标较多。等能耗超指标较多。1-6月份,股份公司原油加工量同比增加月份,股份公司原油加工量同比增加2.3%,能耗摊簿,能耗摊簿1.48千克标油吨;千克标油吨;08年节能项目翘尾因素降低能耗年节能项目翘尾因素降低能耗0.5千克标油吨;洛阳、武汉、荆门等千克标油吨;洛阳、武汉、荆门等10套套新建装置投产增加能耗新建装置投产增加能耗1.5千克标油吨;
3、管理及节能项目实施降低能耗千克标油吨;管理及节能项目实施降低能耗1.76千克标油吨。千克标油吨。前言前言 16月股份公司月股份公司34家企业中,家企业中,11家千万吨级家千万吨级炼厂平均能耗为炼厂平均能耗为59.2千克标油千克标油/吨,较年度加权指吨,较年度加权指标低标低1.8千克标油吨;千克标油吨;11家五百万吨级炼厂平均家五百万吨级炼厂平均能耗为能耗为67.5千克标油千克标油/吨,较年度加权指标低吨,较年度加权指标低1千克千克标油吨;标油吨;12家其它规模炼厂平均能耗为家其它规模炼厂平均能耗为64千克千克标油标油/吨,较年度加权指标低吨,较年度加权指标低5.5。上半年炼油板块万元产值能耗累
4、计上半年炼油板块万元产值能耗累计0.346吨标煤吨标煤/万万元产值,比年度指标低元产值,比年度指标低0.03吨标煤吨标煤/万元产值,降万元产值,降幅为幅为7.86%,实现节能,实现节能71万吨标煤。万吨标煤。前言前言 COKC-1催化剂是石科院、周村催化剂厂针对齐鲁石化公司胜利炼油厂联合装置车间一催化装置的原料特性及生产工艺专门开发出的催化剂新品种。自2006年12月22日开始该剂加入系统,2007年7月该剂在系统中催化剂的比例达到100,截止至2007年底新剂已经加入系统共1230余吨,催化剂单耗为0.90公斤/吨。经过两年的使用,我车间认为该剂性能优良,基本满足装置的实际需要。炼油综合能耗
5、逐月降低,四月份以来综合能耗稳定在炼油综合能耗逐月降低,四月份以来综合能耗稳定在6060千克标油千克标油/吨以下吨以下前言前言 股份公司轻收、综商提高是在克服原油不断劣质化的不利影响下股份公司轻收、综商提高是在克服原油不断劣质化的不利影响下完成的:原油完成的:原油API2008API2008年比年比20052005年下降年下降1.32;1.32;原油硫含量原油硫含量20082008年比年比20052005年上升年上升0.240.24个百分点。个百分点。前言前言n落落实科学科学发展展观,建,建设节约型、型、友好型社会。友好型社会。n 全全员、全、全过程、全方位、全天候。程、全方位、全天候。n 能
6、耗高低是企能耗高低是企业管理水平而且是工管理水平而且是工艺过程水程水平高低的平高低的综合反映,凡是用能的部位和合反映,凡是用能的部位和设备都都有有节能能问题。n 最有效的最有效的节能方法是搞好装置的能方法是搞好装置的“安安稳长满优”生生产。n 节能是企能是企业降本增效的一个重要内容降本增效的一个重要内容。第一部分第一部分 节能意识节能意识思想是行动的先导思想是行动的先导n一一 强化化职工思想教育,提高工思想教育,提高节能管理水平能管理水平节能宣能宣传/双增双双增双节 节能座能座谈会会/节能分析会能分析会 n二二 加加强职工培工培训,提高操作水平,努力,提高操作水平,努力实现装置的安装置的安稳长
7、满优生生产 加加强副班学副班学习创建学建学习型型车间加加强反事故演反事故演练和技和技术比武活比武活动第一部分第一部分 节能意识节能意识节能是炼油和石化企业降低成本,提高经济效益的一个重要内容,能耗在加工成本中,尤其是在车间成本中占比例逐年增加,许多炼油和石油化工装置达30%以上。能耗指标高低不仅是企业管理水平而且是工艺过程水平高低的综合反映。如何面对高油价的困难形势,实现效益目标,对于装置来说,除了生产优化产品结构,根据市场需求生产价高利厚产品外,节能降耗也是提高经济效益的一个重要手段。在一些技术经济指标上,在经济效益上,在管理机制和干部职工思想在一些技术经济指标上,在经济效益上,在管理机制和
8、干部职工思想观念上,与中石化内部先进同行还有很大的差距;我们以后真正成为国内观念上,与中石化内部先进同行还有很大的差距;我们以后真正成为国内同行业的先进后,还要赶超国际同行业先进;我们通过持续优化使技术经同行业的先进后,还要赶超国际同行业先进;我们通过持续优化使技术经济指标超过设计值是科学可行的,因为装置设计都留有一定的余量,我们济指标超过设计值是科学可行的,因为装置设计都留有一定的余量,我们对技术、设备的深入认识,对运行操作的全面掌握,新技术、新设备的应对技术、设备的深入认识,对运行操作的全面掌握,新技术、新设备的应用,都为我们持续优化,不断创造新水平,提供了必要条件;我们处在越用,都为我们
9、持续优化,不断创造新水平,提供了必要条件;我们处在越来越激烈的市场竞争之中,不进、慢进则退、则垮。因此,无论是超越国来越激烈的市场竞争之中,不进、慢进则退、则垮。因此,无论是超越国内、国际同行先进水平,还是不断超越自己,确保立于不败之地,我们都内、国际同行先进水平,还是不断超越自己,确保立于不败之地,我们都不能满足现状,必须坚持不能满足现状,必须坚持“滚动式滚动式”的优化生产的优化生产 第一部分第一部分 节能意识节能意识第一部分第一部分 节能意识节能意识做到:“装置流程最短,各种消耗最省,产品结构最好,成本费用最少,运行操作最精,加工损失最低,检修效率最高,系统平衡最佳”“进步不等于先进,先进
10、也要再进步”思想上先进,行动上就有成效第二部分第二部分 节能优化节能优化 流程优化系统操作优化装置热联合技术改造变频及叶轮切削或减级节水减排(一)流程优化1催化二中、回炼油共用机泵节电催化二中、回炼油共用机泵节电2催化干气及液化气脱硫系统流程优化催化干气及液化气脱硫系统流程优化3催化停泵催化停泵302解吸塔塔底改自压解吸塔塔底改自压4催化气压机一段出口油气分离器凝缩油压催化气压机一段出口油气分离器凝缩油压液线流程改造液线流程改造5催化催化0.3MPa蒸汽替代蒸汽替代1.0MPa蒸汽伴热蒸汽伴热(一)流程优化6催化液化气流程优化,停外送泵节电催化液化气流程优化,停外送泵节电7催化催化0.3MPa
11、蒸汽替代蒸汽替代1.0MPa做脱硫再生做脱硫再生用蒸汽用蒸汽8催化油浆外甩由油浆泵出口改为油浆返塔催化油浆外甩由油浆泵出口改为油浆返塔前外甩前外甩9采用循环水串级使用流程,降低装置循环采用循环水串级使用流程,降低装置循环水量,降低循环水场输送总量达到节电目水量,降低循环水场输送总量达到节电目的。的。10催化凝结水全部回收再利用催化凝结水全部回收再利用(一)流程优化1 催化二中、回炼油共用机泵节电催化二中、回炼油共用机泵节电用二中和回炼油的共同备泵同时抽二中和回炼油,泵出口一路去二中,另一路去回炼油和二层返塔,停下原二中泵和回炼油泵。流程优化调整后,分馏塔运行平稳,原流程开泵回炼油泵和二中泵,优
12、化后则停回炼油泵,二中泵保持继续运转,则节省电流40A。初步证明用一台泵同时抽二中和回炼油是可行的,但当装置超负荷生产时,易出现抢量和量不足,操作波动大,不利于平稳生产。(一)流程优化催化二中、回炼油共用机泵节电催化二中、回炼油共用机泵节电(一)流程优化2 催化干气及液化气脱硫系统流程优化催化干气及液化气脱硫系统流程优化原工艺设计流程是贫液分别从干气和液化气脱硫塔中上部进入,两塔底富胺液汇合进入闪蒸罐.优化流程后采用液化气脱硫塔底富胺液出口改入干气脱硫塔贫液进口,增加了脱硫胺液串联工艺流程,干气及液化气脱硫是采用胺液通过液化气脱硫干气脱硫串级流程脱硫脱烃.(一)流程优化3 催化停泵催化停泵30
13、2解吸塔塔底改自压解吸塔塔底改自压解吸塔塔底的脱乙烷汽油经泵解吸塔塔底的脱乙烷汽油经泵302增压后,打入稳定塔。解吸塔(的增压后,打入稳定塔。解吸塔(的压力约压力约1.35MPa,而稳定塔的压力只有,而稳定塔的压力只有1.0MPa左右,压降约有左右,压降约有0.35MPa,解吸塔自身的压力完全可以将物料压到稳定塔。经过对流程,解吸塔自身的压力完全可以将物料压到稳定塔。经过对流程改造后(红线部分),解吸塔塔底的物料不经过泵改造后(红线部分),解吸塔塔底的物料不经过泵302,而是经过泵,而是经过泵302出入口的跨线直接压到稳定塔。出入口的跨线直接压到稳定塔。塔302塔304泵302改造效果:改造效
14、果:泵泵302电机的功率为电机的功率为45KW,按每度电,按每度电0.65元元/KWh计算。一年可节约用计算。一年可节约用电:电:4524365=39.42104(KWh)(一)流程优化4.气压机一段出口凝缩油压液线流程改造气压机一段出口凝缩油压液线流程改造催化气压机一段出口油气分离器容催化气压机一段出口油气分离器容303内的凝缩油,由原来用凝液泵内的凝缩油,由原来用凝液泵306加压后,送入容加压后,送入容301。由于气压机一段出口油气分离器凝缩油主要组分为。由于气压机一段出口油气分离器凝缩油主要组分为C5、C6,所以将凝缩油改送入分馏塔顶油气分离器容,所以将凝缩油改送入分馏塔顶油气分离器容2
15、01后,对气压机运行后,对气压机运行无较大影响。改造流程后,凝缩油靠容无较大影响。改造流程后,凝缩油靠容303与容与容201的压差的压差0.36Mpa自压到容自压到容201,可停下凝缩油泵,可停下凝缩油泵306。改造效果:改造效果:凝缩油泵凝缩油泵306功率为功率为30KW。按每度电。按每度电0.65元元/KWh计算。一年计算。一年可节约用电:可节约用电:3024365=26.28104(KWh)容303容201泵306容301(一)流程优化5.0.3MPa蒸汽替代蒸汽替代1.0MPa蒸汽伴热蒸汽伴热催化配有伴热的管线有蜡油、常渣、减渣、开工循环、油浆、仪表管线,催化配有伴热的管线有蜡油、常渣
16、、减渣、开工循环、油浆、仪表管线,使用使用1.0Mpa蒸汽伴热,用量约蒸汽伴热,用量约0.7吨吨/小时。装置内小时。装置内0.3Mpa蒸汽管网由于供入蒸汽管网由于供入蒸汽量大于使用蒸汽量,多余部分直接排空,这部分的能量未能利用,造成蒸汽量大于使用蒸汽量,多余部分直接排空,这部分的能量未能利用,造成浪费。通过用流程改造,用浪费。通过用流程改造,用0.3MPa蒸汽替代蒸汽替代1.0MPa蒸汽,做上述管线的伴蒸汽,做上述管线的伴热介质,合理利用能源,减少浪费。热介质,合理利用能源,减少浪费。改造效果:改造效果:用用0.3MPa蒸汽替代蒸汽替代1.0MPa蒸汽,做上述管线的伴热介质,半蒸汽,做上述管线
17、的伴热介质,半年可节约蒸汽:年可节约蒸汽:0.724180=3024(吨);(吨);蜡油伴热蜡油伴热常渣伴热常渣伴热减渣伴热减渣伴热开工循环伴热开工循环伴热油浆伴热油浆伴热1.0MPa蒸汽蒸汽0.3MPa蒸汽蒸汽仪表伴热仪表伴热(一)流程优化催化原稳定液化气自稳定系统来经过缓冲罐V3201后经液化气泵P3201加压进液化气脱硫塔。根据稳定液化气压力较高,足够压力输送,将三催化液化气流程优化到最短,稳定液化气直接进脱硫。稳定液化气自稳定系统来不经过缓冲罐V3201,而改走增加的V3201副线,在到液化气泵P3201出口阀后直接进液化气脱硫塔。6.催化液化气流程优化,停泵节电催化液化气流程优化,停
18、泵节电(一)流程优化7.催化催化0.3MPa蒸汽替代蒸汽替代1.0MPa做脱硫再生用蒸汽做脱硫再生用蒸汽 催化脱硫装置胺液再生所用热源,长期以来使用十公斤蒸汽,流程为蒸汽先进行减温减压,再进入重沸器进行换热,能源浪费极大。而某厂的三公斤管网除冬季外处在过饱和状态,大约5吨左右的三公斤蒸汽在被白白放掉,通过流程改造,脱硫装置胺液再生所用热源由原来的1.0MPa蒸汽改为0.3MPa蒸汽,每小时可节约1.0MPa蒸汽4吨左右(一)流程优化8催化油浆外甩由油浆泵出口改为油浆返塔前外甩催化油浆外甩由油浆泵出口改为油浆返塔前外甩催化装置油浆外甩原油浆外甩流程为油浆泵泵出口直接外甩,浪费了大量的高温热能(外
19、甩温度340度),后改为在油浆返塔集合管处(即换热后)外甩,去冷水槽温度由340降至280左右,这大大降低了冷水槽的负荷,同时回收了高温热。冷水槽除盐水的用量较流程动改前降低了3t/h。(一)流程优化9.采用循环水串级使用流程采用循环水串级使用流程 某催化装置根据装置冷却器冷却温度变某催化装置根据装置冷却器冷却温度变化的差距,同时结合现场位差的变化,采用化的差距,同时结合现场位差的变化,采用循环水串级使用流程,降低装置循环水量,循环水串级使用流程,降低装置循环水量,降低循环水场输送总量达到节电目的。降低循环水场输送总量达到节电目的。(一)流程优化10.催化凝结水全部回收再利用催化凝结水全部回收
20、再利用 催催化化装装置置蒸蒸汽汽凝凝结结水水量量较较大大,装装置置将将脱脱硫硫再再生生塔塔再再生生用用蒸蒸汽汽凝凝结结水水、催催化化伴伴热热凝凝结结水水、瓦瓦斯斯加加热热器器蒸蒸汽汽凝凝结结水水等等进进行行回回收收,回回收收的的凝凝结结水水送送到到气气体体的的凝凝结结水水罐罐进进行行除除杂杂分分离离后后,做做为为催催化化除除氧氧器器的的给给水水,每每小小时时可可回回收收高高温温位位的的软软化化水水5吨吨以以上上,同同时时也也减减少少了了含硫污水量含硫污水量(二)操作优化 1、降低反应生焦率:降低反应生焦率:2、提高烟气系统能量回收率、提高烟气系统能量回收率3、加强余热锅炉热量回收、加强余热锅炉
21、热量回收(二)操作优化某催化装置:在调整操作增加蒸产量的同时,车间在减少蒸汽消耗方面做了不少工作。1)减少雾化蒸汽用量。调整进料雾化蒸汽量约为9t/h,逐步将其调小到约5t/h,对操作和产品分面没有明显影响。2)减少汽提蒸汽用量。将汽提蒸汽由45t/h,逐步调小到34t/h。3)停用柴油汽提蒸汽。06年初柴油改柴油加氢后,停用汽提蒸汽,每小时约可以节约蒸汽0.5吨。(二)操作优化干干气气不不干干:某催化装置在扩能改造后,由于吸收稳定系统的负荷增加,干气不干的现象比较严重,干气C3以上组分含量基本都在68(v/v)左右,最高时在10以上。针对干气不干,车间对吸收稳定系统作了以下调整:1)、再吸收
22、塔压力由约0.9MPa提高到1.2MPa左右;2)、打大补充吸收剂量,提高液气比,补充吸收剂量由约35吨/小时提高到80吨/小时;3)、严格控制补充吸收剂温度不大于40。经过调整后,干气不干的现象有了明显的好转,目前C3以上组份含量在23左右。(二)操作优化三催化装置能流三催化装置能流图节能途径和方向能途径和方向 降低反降低反应生焦率生焦率提高烟气系提高烟气系统能量回收率能量回收率加加强余余热锅炉炉热量回收量回收装置装置热联合合(二)操作优化 1、降低反应生焦率:降低反应生焦率:降低反应生焦率是催化裂化装置节能的根本措施。焦碳产率每降低1.0%可降低能耗量约10千克标油/吨原料。另外生焦量增加
23、主风耗量也增加,因此催化裂化装置节能要从优化原料和催化剂,降低生焦入手。(二)操作优化2、提高烟气系统能量回收率、提高烟气系统能量回收率通过提高烟气轮机功回收率,回收部分能量达到节能目的。方法有三种,一种方法是提高烟气温度,一般温度提高10,输出功率约增加1%。该措施必须在工艺条件允许下进行,否则将影响装置的平稳操作;另一种方法是增加烟机与主风机的同步运行率;第三,提高烟机入口压力,增加烟机对烟气压力能回收,提大烟机做功率(二)操作优化提高烟机同步运行率的操作。提高烟机同步运行率的操作。一是提高操作水平,保持反再系统操作平稳。要求操作人员定一是提高操作水平,保持反再系统操作平稳。要求操作人员定
24、期向再生器加入一定量的助燃剂,减少二次燃烧。避免操作、原期向再生器加入一定量的助燃剂,减少二次燃烧。避免操作、原料性质出现较大波动,造成再生器超温。发现烟机工艺参数出现料性质出现较大波动,造成再生器超温。发现烟机工艺参数出现异常,及时关小或关闭烟机入口蝶阀,待工艺条件恢复正常后,异常,及时关小或关闭烟机入口蝶阀,待工艺条件恢复正常后,再开回原状态,有效地保证了烟机的正常运行。二是控制烟机入再开回原状态,有效地保证了烟机的正常运行。二是控制烟机入口粉尘浓度。三是加强设备管理维护。加强四机组和烟气轮机的口粉尘浓度。三是加强设备管理维护。加强四机组和烟气轮机的特级维护,及时监测其瓦温,振动,串轴,机
25、组冷却及烟道膨胀,特级维护,及时监测其瓦温,振动,串轴,机组冷却及烟道膨胀,确保烟气轮机的安稳运行。四是增加烟机的回收功率。尽量开大确保烟气轮机的安稳运行。四是增加烟机的回收功率。尽量开大烟机入口蝶阀,以保证烟气轮机高效率地节能降耗。烟机入口蝶阀,以保证烟气轮机高效率地节能降耗。3、加强余热锅炉热量回收、加强余热锅炉热量回收考虑到烟气的露点腐蚀,余热锅炉排烟温度一般控制在为170180,水平最高的控制在160左右,有效回收了烟气的低温热。(二)操作优化(三)装置热联合装置热联合1.柴油出装置热联合改造柴油出装置热联合改造2.提高进装置原料油温度提高进装置原料油温度3.低温热源利用低温热源利用1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 催化裂化 装置 节能 优化 管理
限制150内