提高公建工程预制叠合板安装合格率.docx
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1、提高公建工程预制叠合板安装合格率2022年6月八、要因确认我们QC小组对因果图中的所有末端因素进行认真分析,逐一进行确认,最终确认如下:表8.1要因确认计划表制图人:梁*序 号末端因 素确认内容验 证 方 法确认标准时间负责人1工人缺 乏针对技术负责人与安全员均进行交底,但操调 查是否有明确的 交底文件及工2021. 10. 1性培训作工人掌握技巧不到位,仓促上岗。分 析人签字测量员现场每标段,配置一组测量人员。调查是否每单元配2配置少分 析备一名测量员2021. 10. 13塔吊型 号选择 不合理经查重大机械资料,塔吊型号为QTZ80 采用变频调 速方案,工作平稳可靠。低 档能满足吊装要求。
2、现 场 实 验工作平稳可靠, 低频能满足吊 装要求;2021. 10.2施工工 艺未优 化调成立专项施工4未及时针对叠合板及图大截面梁安装及 节点做出针对施工优化方案。查 分 析方案优化小组, 编制专项优化 方案。2021. 10.25缺少复 测 检查混凝土浇筑前未复测。调 查 分 析是否有工序交 接及复检确认 书2021. 10.26叠合板 尺寸存 在偏差经调查,进场叠合板尺寸基本全部符合 图纸要交,个别尺寸偏差在允许范围内。调 查 分 析叠合板尺寸符 合图纸要交,偏 差值在允许范 围内2021. 10.2*7吊装顺 序不合 理工人有良好作业面,吊装操作便利调 查 分 析是否按吊装方 案顺序
3、执行2021. 10. 3梁加固工人严格按照方案要求进行设置,扎好调梁加固方式按 照方案要求进 行设置8措施不 当梁筋,支好水泥支撑,采用穿墙对拉螺 栓加固。查 分 析2021. 10.49夜间施 工或大经调查,现场不存在夜间施工和大风天调 查是否存在夜间 施工或大风天2021. 10.4风天气 施工气施工,个别有风天气不影响正常作业。分 析气进行叠合板 施工*日期:2021年10月2日1、工人缺乏针对性培训确认情况:确认内容项目部交底是否到位,是否对工人进行针对性培训确认方法调查分析确认人* * *检查了内业资料,未留置培训照片及培训签到表。现场调查发现大部分工人岗前培训效果 较差,未进行考
4、核,操作工人掌握技巧不到位,仓促上岗,工人中存在对施工工艺不了解, 施工经验不足的情况,所以工人缺乏针对性培训是要因。2、测量员配置少3、塔吊型号选择不合理确认内容查看是否按标准配备测量人员确认方法调查分析确认人* * *确认情况:经过调查分析,目前吊装作业才开始不久,项目部每标段暂派两名施工员管理,满足标 准要求,所以施工员偏少不是要因。确认内容经查重大机械资料,塔吊型号为QTZ80采用变频调速方案,工作平稳可靠。低档能满足吊装要求。确认方法调查分析确认人*确认情况:经过调查分析,目前四个塔吊工作平稳可靠,低频能满足吊装要求;所以塔吊型号选择不是要因。是要因。云整项目整号塔机 型号工作 半径
5、 (m)高低位塔吊名扁号1#QTZ8060高位1#2#QTZ8055低位2#3#QTZ8050高位3#5#QTZ8055低位4#4、施工工艺未优化确认内容确认内容针对高大截面梁做出针对施工方案确认方法调查分析确认人确认情况:原施工方案适用于底层高小截面梁的工程,对于本项目高大截面梁的特殊性,未做施工工艺优化,造成叠合板与梁节点安装时,工人施工难度大,进度慢,叠合板易造成二次位移,所以施工工艺未优化是要因。5、缺少复测检查确认情况:确认内容检查是否进行复测且复测对合格率影响大小确认方法调查分析确认人*经过现场调查分析,工序并未进行交接且未进行复检,并对比经过复检和未经过复检的房间,合格率相关较大
6、,混凝土浇筑时对叠合板标高影响较大,及时进行复测是必不可少的一环,所以结合对合格率的影响,缺少复测检查是是要因。一环,所以结合对合格率的影响,缺少复测检查是是要因。6、叠合板尺寸存在较大偏差确认内容采用两米靠尺测量吊叠合板挠度;米尺测量叠合板尺寸;是否在允许范围内。确认方法现场测量确认人*确认情况:.经测量,叠合板在荷载工况下存在一定程度的下挠,但在卸荷情况下可完全恢复,且对叠 合板基本无影响,进场叠合板尺寸基本全部符合图纸要交,个别尺寸偏差在允许范围内所以 不是要因。7、吊装顺序不合理确认内容 是否按照吊装方案确定的吊装顺序执行确认方法 调查分析确认人*确认情况:经现场调查,工人基本按照方案
7、的吊装顺序执行,也有个叠合板不是按顺序吊装,通过 对现场叠合板实测,未按顺序吊装的叠合板标高未出现较其它板块大的偏差,所以吊装顺序 不合理不是要因。8、梁加固措施不当确认内容梁加固方式是否按照方案要求进行设置。确认方法调查分析确认人*确认情况:梁加固方式按照方案要求进行设置,扎好梁筋,支好水泥支撑,采用采用穿墙对拉螺栓加固, 所以梁加固措施不当不是要因。9、夜间施工或大风天气施工确认内容是否存在夜间施工或大风天气施工对安装作业造成影响。确认方法调查分析确认人*确认情况:经调查,现场不存在夜间施工和大风天气施工,个别有风天气不影响正常作业,所以夜间施 工或大风天气施工不是要因。经过QC小组对上述
8、8条末端因素的分析确认,最终找到影响安装预制叠合板与高大截面梁安 装节点合格率的主要因素有三个:1、工人缺乏针对性培训;2、缺少复测检查;3、施工工艺未优 化。九、制定对策根据确定的要因,制定对策表如下:序号要因对策目标措施地点负责人完成时间1工人缺 乏针对 性培训组织专项培 训保证工人岗前培训 率100%,且考核合 格。组织工人进行培 训并考核,考核 合格方可上岗。现场会 议室2021. 10.262缺少复 测检查增加复测检 查标高偏差控制在土 4nlm,搁置长度偏差 控制在土5mm,相邻 板面高低差2mmo保 证混凝土浇筑前后 各测一次。采用水准仪、钢 尺检查标高,定 位,每测一次需 及时
9、调整。施工 现场2021. 10. 263施工工 艺未优 化成立专项方 案小组,重 新编制叠合 板专项施工 方案。完成预制叠合板专 项施工方案的优化, 解决节点安装难点。进一步改善节点 安装的施工工 艺,采用BIM动 画演示优化方 案。技术办 公室2021. 10. 26制表人:*时间:2021年10月26日十、对策实施实施一:解决工人缺乏针对性培训由技术部组织对公建工程预制叠合板安装施工的各劳务班组进行培训交底,培训后进行考核, 考核合格方可上岗,且要求各劳务班组每天进行班前宣贯,明确叠合板安装施工工艺的操作要点, 严格按要求施工。表10.1岗前培训统计表考核项目优(N85 分)良(75-8
10、5 分及格(260 分)不及格(60 分)叠合板吊装顺序8310叠合板定位9210安装标高7320叠合板吊点位置8220梁板节点施工方法20430时间:2021年10月29日制表人:*实施二:增加复测检查必要的复查和检查必不可少,测量人员在测量过程中,面对庞大的测量任务,难免会有偏差; 增加复测检查程序,可在混凝土浇筑前对标高再次进行测量调整,有效保证了混凝土浇筑后叠合板 标高和轴线的准确。复测检查时:采用水准仪或拉线、钢尺检查,从两个不同的观测点上测量墙、梁及硬架支模的 水平楞的顶面标高,复核墙板的轴线,并校正。采用2m靠尺和塞尺检查预制楼板拼缝平整度。叠 合板安装允许偏差为:叠合板标高4n
11、mi,预制楼板搁置长度土5mm,相邻叠合板面高低差2mm,预 制楼板拼缝平整度3mg叠合板轴线位移4mni。楼板安装施工完毕后,首先由项目部质检人员对楼板各部位施工质量进行全面检查。项目部质 检人员检查完毕并合格后报监理公司,由专业监理工程师进行复检。2o何0IA9Zolngzolngz0G9Z0IC9ZO L 0IA9ZNJS对策实施后,各检查项目均控制在规范允许范围内,合格率有了显著的提高。实施三:重新编制叠合板专项施工方案,施工工艺进一步优化由技术总负责组织,成立叠合板安装专项方案小组,重新编制叠合板专项施工方案,进一步 优化公建工程预制叠合板安装的施工工艺,解决梁、板节点安装难点,提高
12、施工生产效率。方案编 制后采用BIM动画演示优化方案。图10.1施工工艺流程图针对预制叠合板与高大截面梁节点安装施工制定以下步骤:首先在钢筋梁绑扎架体上先绑扎梁底筋、箍筋、梁侧腰筋,连梁上部纵筋按纵横向交叉叠放顺 序临时搁置在梁底筋上或临时儿点绑扎,固定在梁侧模口向下20mm,每根上部纵筋均用扎丝与上 部提手短筋绑扎牢固。并考虑纵横梁相互叠压次序及梁筋入墙、柱的锚固,将梁筋整体放入梁模中, 然后一侧预制板吊装校正后,预制板的预制钢筋伸入梁内,叠合板深入梁(墙)侧模的长度不小于 15mm,将上部纵筋从叠合板另一侧提上来放在叠合板预制钢筋上,再吊装另一侧预制叠合板,同 样预制钢筋伸入梁内侧模的长度
13、不小于15mm。最后再绑扎梁上部纵筋与箍筋。示意图如下:梁筋整体放入一侧叠合板放入上部纵筋放在此侧叠合板预制钢筋上另一侧叠合板放入上部纵筋放在此侧叠合板预制钢筋上另一侧叠合板放入图10.2吊装工艺流程图我们对按照重新编制编制的优化方案后施工的重新进行了质量检查,合格率有了显著提升。工 期每层缩短了一天,施工效率显著提升,说明重新编制编制的优化方案非常成功。表10. 2质量检查统计表十一、效果检查对策实施后,我们对本工程34层预制叠合板与高大截面梁节点安装施工质量检查:共查421 个点,其中合格406个点,不合格15个点,一次施工质量合格率为96. 4% ,然后与对策实施前一层进行了对比,具体对
14、比详见表11. 6:表11 . 6对策实施前后叠合板安装合格率对比时间叠合板安装合格率提高率对策实施前85%一对策实施后96. 4%11.4%制表人:*时间:2021年10月26日由上对比表可以看出,对策实施后叠合板的安装标高控制水平,由之前的85%提高到了 96. 4%, 超过目标的95%,达到了预期的效果!极大提高了施工效率,节约了大量的人工费,避免了工期延 误,同时取得了较好的经济效益。本项目预制叠合板共34791球。活动后预制叠合板与高大截面梁 节点安装合格率相比活动前提升了 11.4%o对比之下共节约3479. 1面处理费用。工期提前了 9天, 节约资金66600元。表21.1资金节
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