XX年工作思路计划草案XX319.docx
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1、XX年工作思路计划草案XX319精密车间永轴公司产品转型速度加快,汽车轴承产品不管是在品种还是在数量上都在加 大,客户的质量要求越来越高,且其特殊特性要求也越来越多,而公司对精密车间 的生产任务特别是交货任务逐月加码,生产压力越来越大,赶交货!赶交货!还 是赶交货! !大概进入了黑洞(霍金最新报告:黑洞根本不存在,只存在灰 洞)一样,无力挣扎,令人无望!耗尽了所有人的精力与时间,浪费了公司的大量 人力、物力,年复一年、月复一月、日复一日,无穷尽!死循环一样!如何缓解(目前不敢说破解)这种尴尬的生产不利局面,公司将这一重大课题 交给了精密车间!呵呵,可能是领导的一句玩笑话,但我当真了,确实当真了
2、,内 心的煎熬与悲壮无以言表,内牛满面。尽管困难与挑战并存,但精密车间的全体员工还是一支能打硬仗的队伍,明知 山有虎偏向虎山行。两个字:拼了! ! !明白结果一定惨烈,但没有选择!这是为 生存而战! ! !吴总在生产经营会上曾多次强调,车间的生产管理需要有系统性,不可偏废任 何一项工作。我们精密车间按照吴总的要求,尽量做好各项工作,尽量不拖公司的后腿,尽 量不给公司丢脸,尽量不给公司抹黑,尽量不浪费公司资源,尽量为公司制造效益, 尽量提高满意度。只说不练嘴把式。2014年往常做了什么,2015年工作思路是什么,慢慢分解如 下。第一方面:综述在企业(车间)管理中,需充分表达ISO精神:管理规范化
3、、流程条理化、程序无锡南元河南新乡德瑞石家庄四达石家庄亚星常山北京13台2台2台4台8台2台1台共计141台+8台(封存)+3八汴 口台改造设备在上表中,重点列出了设备厂家、设备出厂日期。按国资委规定,机械设备最长报废年限12年,最短10年。按12年计算,上述有23台设备超期服役。莱必泰加安杰森共计60台套,为伺服操纵系统,外加刚刚改造是5台套无锡设 备(改为两伺服),其余均为液压或者步进操纵,这类设备的加工精度低、稳固性 低是先天决定的,更遑论年久失修,杂牌设备众多。扣除无心磨、无心外径超精、清洗、半成品、防锈保洁、产假等人员外,早二 班磨套圈的操作者与所操作机台比例:52/24-1391:
4、 5.4o以上设备不含行车、电瓶叉车、连线装置、工序退磁机、清洗机、集中供水系 统、冷干机、电气设备等。2、“工欲善其事必先利其器”:考察设备制造厂家设备生产能力的要紧指标之 一是:加工设备的母机是否具有?是什么?有多少?到目前为止,精密车间的产品提级生产、双列产品提量生产,需新增设备资源。 但主导思想仍然是老设备改造,或者是采购杂牌小厂的设备,真是让人欲哭无泪啊。管理学的一条铁律:定位对,其结果一定对。3、我们都明白,工装设备是人的能力的延伸,所往常三次工业革命导致了科学 技术的飞速进展。就磨加工技术而言,技术进步的台阶:第一阶段为机械与液压操 纵,第二阶段为步进操纵,第三阶段为伺服操纵。(
5、可参考有关资料)4、而设备管理进步的台阶:事后维修(也叫故障维修)、计划维修、设备诊断 与状态监测维修、TPM与TnPM。(可参考有关资料)5、2013年,精密车间曾做过车间全部设备的能力评价。6、从2013年起,精密车间到目前为止,做过八次的设备普查。三、料:1、车坯协作厂:家;按体系要求,每年均需做供方评审,呵呵。2、车坯品种:三35种/月,见生管部月度生产计划;3、车坯质量:250%品种需评审/月,见工艺室评审单汇总;体系要求“不合格 品的三不:不接收、不制造、不流转”。源头没操纵,先起了一个坏头,现场员工 的质量意识给搞混乱了,甚至是崩溃。由此而造成的不必要生产浪费,无法统计, 令人惋
6、惜。俗话说:好的开始就是成功的一半。4、车坯数量:见生管部月度生产计划;目前为止,有关部门未做出线平衡率的分析。5、车坯来料时间:30多个品种,又因某些情况的影响,如提级生产、或者等级 不一致(P0、P6、P5)、或者赶交货,即使同品种还经常分批来料;见精密车间 连线开机辅助时间统计表;四、法:管理学的一条铁律:方法对,结果一定对。1、坚持原则:2、质量操纵法:PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工 作程序。总结执行计划的结果,分清什么对了,什么错了,明确效果,找出问题;创新是把一种认识转化为实践的过程,其中存在较大的思维发散空间,结合 PDCA循环在制造过程中关于质量改进的
7、作用,按照“四阶段、八步骤”的提法, 创新过程中PDCA循环的运用能够有关参考图来完成。在实施中,应注意任何结论 的获得都要以事实为根据,运用统计工具进行合理的分析。步骤一:分析现状,找出问题(题目);一切问题(题目)源于现场,一切问题(题 目)终于现场。对现场现状的把握与发现问题(题目)的意识、能力,发现问题(题 目)是解决问题的第一步,是分析问题(题目)的条件。步骤二:分析产生问题(题目)的原因;找准问题(题目)后分析产生问题(题目) 的原因至关重要,运用头脑风暴法等多种集思广益的科学方法,把导致问题(题目) 产生的所有原因统统找出来。步骤三:要因确认;区分主因与次因是最有效解决问题(题目
8、)的关键。能把复杂问题简单化,就是专家。步骤四:拟定措施、制定计划;(5W1H),即:为什么制定该措施(Why)?达到什么 目标(What)?在何处执行(Where)?由谁负责完成(Who)?什么时间完成(when)?如何完成(How)措施与计划是执行力的基础,尽可能使其具有可操性。把简单问题复杂化,变成行家。步骤五:执行措施、执行计划;高效的执行力是组织完成目标的重要一环。步骤六:检查验证、评估效果;”下属只做你检查的工作,不做你不看的工作”! IBM 的前CEO郭士纳说的这句话,将检查验证、评估效果的重要性一语道破。步骤七:标准化,固定成绩;标准化是维持企业治理现状不下滑,积存、沉淀经验
9、的最好方法,也是企业治理水平不断提升的基础。能够这样说,标准化是企业治理 系统的动力,没有标准化,企业就不可能进步,甚至下滑。步骤八:处理遗留问题(题目)。所有问题(题目)不可能在一个PDCA循环中全 部解决,遗留的问题(题目)会自动转进下一个PDCA循环,如此,周而复始,螺 旋上升。一项工作重复做,变成赢家。3、质量是生命,但数量(即效率与效益)是碗里的饭。二者缺一不可,否则都是死路一条!但在车间的生产实践中,如何平衡产品质量与数量(即效率与效益)二者之间 的辩证关系,却是令人头痛的问题!制造部只催促赶交货,品管部只负责质量检查, 工艺室只负责出工艺文件铁路警察,各管一段。车间的生产过程无相
10、应的操 纵计划做主线来贯穿始终,最后必定的结果是一一只见树木,不见森林。我们精密车间在这几年的生产探索中,为完成生产任务,即输出(),使用 了什么方法,在精密车间2015年度降成本计划的质量操纵项目中,有详尽阐述。五、环:1、客观环境:生产现场的温度、湿度、噪音干扰、振动、照明、室内净化与现场污染程度等。温度:因环境温度的变化,产品在加工过程中抽检与清洗后的零件终检,在 尺寸精度上,经常会出现三34Hm的误差。无规律可循,需靠操作者的经验积存 加以操纵与补偿。尽管关键工序如内外径、内外滚道配备了等温水箱,但仍不能满 足或者杜绝此类问题的发生。湿度:尽管已搬迁新厂区,厂房设施较老厂有改善,但每临
11、春季梅雨季节, 老设备的电气操纵系统仍频繁发生短路、爆炸等故障,未能根本解决。噪音干扰:工作场所的噪音大大高于国家安全标准。振动:小型快装设备按要求至少每年重新找水平一次;缺失!照明:A、阴雨天需照明;B、机台照明待更换 台;室内净化与现场污染程度:A、屋面加装了 34台排风机(其中4台已烧毁); B、现场5S:按公司要求执行;C、说句题外话:2011年,我们几个人跟随吴总参观 浙江常山的皮尔与捷姆公司,冷却水集中供回水,所有油品供回油使用公共管道集中处理,送排风标准设计安装使用,磨削废气管道集中处理。2、组织环境:现举例说明: 待料:JMCJ203、JMCJ204条连线从待料至今2015.3
12、.10,何时来料不明白。每天影响产能3000个内套。窥一斑见全豹,精益物流管理名存实亡。待修:AJMCJ207线内滚道精磨维修待配件,停线时间:至止,约影响产能41天,每天减产至少1500个套圈。B、维修质量无法保证,如JMCJ111线 MZ208C 及 JMCJ107 线 MZ2015C 磁盘线频繁更换,最低寿命3天换2个。设备管理还在黑暗中摸索前行。换型号:2015年3月5日前,车间接制造部通知,JMCJ203线32208k/02,原 因是该产品提级。3月6日,挡边、内滚道精换好型号,去领工艺文件,发现无相应 的工艺文件。车间经多渠道咨询,才明白,该型号已不需要做提级生产加工了。操 作者按
13、照工作指令执行,付出了人力、时间,却没有工时,车间也陷入了非常尴尬 的局面,车间给操作者工时补贴吧,一是无源之水,在经营责任制中,就没有这块 的考核。二是、也是最要紧的因素,会被某些人认为成车间瞎搞、乱来,进退维谷。 另一方面,从车间角度出发,这个阶段,这条线用了 3个班的时间,没有产品产出, 严重地影响了车间的产能,至少少产出3000个套圈(也就是:输出(X)。改工装:2014年11月份上旬,JMCJ202线换88649/02P5的产品,改线的工 装公司自制,内圆精磨的内部料道与机械手,返修了 5天,至少影响车间的产能7500 个套圈(也就是:输出()。此类问题这么多年来,重复发生,习以为常
14、,见 怪不怪了。曾经整线(JMCJ203换LM501349)改工装用时最长达15天。更换工艺:A、2014年12月份,加工JXD049隔圈,现场使用的工艺文件为临时手写更换 的工艺,无正式有效工艺文件。此事后经熟悉,原因是有关部门与客户沟通不及时, 未能及时熟悉客户对该产品的使用功能,即客户的特殊特性要求,以为是通常起定 位作用的隔套,就贸贸然投入生产,结果可想而知。B、双列产品:据公司可查资料所知,2002年开始研发,至目前止,任何一个双 列品种外滚道精磨均是临时工艺。C、LG (31310、(31311、31312、31313)产品的内滚道精磨也是临时工艺。D、瓶颈工艺:加工特殊工艺产品瓶
15、颈工序汇总序号加工型号工 序工艺要求加工设 备磨削 进给 系统瓶颈问题描述1JXC049.02-004(隔 圈)内 圆 精 磨尺寸公差0. 013mm 椭圆度0. 003mm 锥度0.003mm 粗糙度0. 32凸度00. 0015mmMZW208C (无锡)液压 传动1、凸度无法满足工艺要求,该设备凸度形状取 决于磨头导轨精度。凸度形状无通过参数设置 进行调整,来满足工艺要求,凸度无规律,不 可控。2、为满足粗糙度要求,内圆精磨需分2道加工。3、2015年1月加工的料,因以上2因素造成 2000个料需进行内径精磨返工处理2JXC049.02-004(隔 圈)外 径 精 磨椭圆度0. 002m
16、m 锥度0. 001mm垂直差0. 002mm3MZ216DA (莱必 泰)伺服 进给垂直差、锥度、椭圆度受来料质量问题影响, 满足不了工艺要求,要紧来料圆度、垂直差、 锥度严重超工艺,外径精加工无余量消除, 加之截面留量不均,磨削产生热不均易发生 锥度。满足不了工艺要求。332311S内 圆 精 磨尺寸公差 0. 007mmMZW208A (无锡)步进1、该料单宽高,磨削热影响大,公差带小, 尺寸不易操纵,内径精磨使用2遍加工来满 足工艺要求。2、内圆粗磨使用液压进给磨削设备(MZW208), 因修整补偿不稳。液压进给传动不稳,加工的 产品尺寸离散度大,直接影响精磨加工的产品 精度4LG31
17、310内 滚 道 精 磨尺寸公差 0. 015mm3MZ2110Bl (安杰 森)伺服进给该工序内滚道精磨尺寸根据来料单宽分组加工 不一致工艺尺寸(共分四组,每一组以0. OlOmm 为一个单位,具体分组为A、-0. 05-0. 04mm, B、-0. 04-0. 03mm, C、-0. 03-0. 02mm, D、 -0. 02-0. 01mm) , 1 .组别多,现场混乱易混料, 无严格的工艺文件,使用临时工艺文件,给产品 过程操纵带来了很大难度。2、分组后最大九工 尺寸相差0. 046mm,工艺验证最佳偏心量在 0.080.12mm。如尺寸相差大的情况下,会影 响滚道圆度及尺寸的稳固性,
18、需根据组别要求 进行重新调整偏心。545KWD08外 滚 道 精 磨尺寸公差 0. 015mm3MZ2320DA (莱必 泰)伺服进给工艺文件定的尺寸为参考尺寸,实际加工时 要根据内滚道、滚子尺寸、外滚道单宽尺寸等, 现场定制相应尺寸加工,配磨一组尺寸,工艺 从验证到定尺寸基本用时多在一个班左右,效 率低。外滚道单宽分5组加工(每一组以0.008mni 为一个单位。组别多现场混乱。滚道加工基准定位需换面,尺寸不稳,工艺 尺寸公差带小。现场工艺验证,同时换面加工 两滚道面尺寸相差较大,无法稳固加工出满足 工艺尺寸的零件。46T080805尺寸公差 0. 015mmJXC25469尺寸公差 0.
19、012mm以上实例影响产能如下:冷却水:至2014年9月止,浓度从原先的4.85.2降低至3.63.8,车间发生大面积烧 伤,10月份发生两起严重烧伤事故,浓度为3.6。随即,车间强烈要求(尽管公司领 导很不高兴,以为车间在浪费,不注重成本.)提高冷却水浓度,11月份,浓度 稳固在3.8,无发生烧伤事故。但表面粗糙度受影响,需减少修整个数、提高修整频 次来保证质量,降低节拍,影响效率至少5%,且因润滑效果差,内圆精磨工序(如 JMCJ203、204)出现严重异响,振纹无法消除。A、2012年3月底,精密车间搬进新厂,吴世斌主任带领技术员对精密车间集 中供水的冷却液浓度进行了为期2个多月的试验,
20、内外套、粗精磨、POP6P5各精度 等级,最后确定为4.85.2。整个精密车间的生产系统稳固。B、2013年夏天,由于水池的冷却水使用超过了一年,经常起泡,同时出现了多 位员工的皮肤过敏,遂供应部要求厂家解决。后来厂家说修改水剂配方。然后,车 间安排林顺其对浓度进行了重新验证,得出的结论仍然是4.85.2。压缩空气:A、2014年1112月份,系统压力多次失稳,几乎每天中午都会发生一次,莱 必泰连线自动报警停机,不仅影响产能,还会出现超精磨伤,需要返工。B、压缩空气处理不合格,含水量高,电主轴经常因润滑不良导致烧毁而停产, 同时,操作者为了降低此类事故的发生,只好加大润滑装置的滴油量,无形浪费
21、增 加。C、气中带水,也经常导致管路堵塞、压力失稳,管件非正常损坏,如换向阀、 气缸等。精测:2015年3月2日,为保证磨工车间GM产品正常生产,精测室为其大开绿灯, 导致精密车间延误至下午4:00多钟。此类情况经常发生,屡见不鲜,特例当常态, 见怪不怪其怪自败,呵呵呵呵呵。不但影响了精密车间的生产效率,影响产能,同 时产品质量处于非受控状态,令人无奈,令人扼腕。如:JMCJ106线加工31310,因 无法及时精测,加工出来的500多个套圈外滚道中凹,凸度不合格,务必返工。干也不是,不干更是不是!猪八戒照镜子,里外不是人。来料质量:A.2014年12月份,02872/02P5来料存在较大的质量
22、问题,内滚道坯料车小0.2 0.3左右,按调整后工艺加工,因尺寸精度相差0.2,磨削时需整线调整偏心量,共 浪费了6个班。参见原始记录精密车间连线开机辅助时间统计表。B、2015年3月份,LG31310/02车坯来料挡边有台阶,车间先派人挑料,然后 粗磨分2遍磨。C、留磨量偏小、加工面留直线、无油沟、油沟大大小小,林林总总,不一而足。其他:如培训针对性与力度欠缺、体系文件的修订不及时、无操纵计划(“每 个制造过程”是由组织来定义,通常会在操纵计划的形式中表示)等等。六、测:1、顾客满意:废品率W0.4%, 一次交检合格率99.5%3、产品监视与测量:A、按工艺文件要求自检、标识;B、设备自动化
23、程度低,增加自检频次;4、不合格品操纵:按不合格品返工程序作业指导书执行;5、纠正与预防:A、专项培训,如中间公差;B、增加防错措施,如关键工序等温水箱的正确使用,专用返工品箱与废品箱单独悬挂标识等;C、双标准件;第三方面:具体工作以上是精密车间输出(X) (30万套)与输入(X)的一个大体状况,并未逐一细化。现在我们来看看车间的内部管控(X) o按照公司推行的精益生产管理理念,生产车间须负责五大项产出管理工作:质量(Q: quality)、交期(D: delivery)、成本(C: cost)、安全(S: safety)、团队士气(M: morale)。我说到这里,有人确信撇嘴,一一假大空。
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