火电厂烟囱防腐改造工程方案设计.pdf
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1、火电厂烟囱防腐改造工程方案设计火电厂烟囱防腐改造工程方案设计卢庆领【摘【摘 要】要】本文首先对山西河曲发电有限公司烟囱防腐改造的原因、方案设计原则、设计思路进行了阐述,在对烟囱防腐技术分析的基础上提出了钛钢复合板、钢内筒+宾高德系统、玻璃钢内筒三种不同的技术改造方案,每种都有自身的优缺点,综合考虑防腐性能的优异性及长期运行的稳定性方面,推荐采取钛钢复合板内筒方案.【期刊名称】【期刊名称】化工管理【年【年(卷卷),),期】期】2017(000)018【总页数】【总页数】4 页(P31-34)【关键词】【关键词】火电厂;烟囱;防腐改造;方案设计【作【作 者】者】卢庆领【作者单位】【作者单位】山西鲁
2、能河曲发电有限公司,山西 忻州 036500【正文语种】【正文语种】中 文河曲电厂一期工程 2600MW 亚临界燃煤发电机组共用一座 240/10m 单筒式烟囱。烟囱筒身为钢筋混凝土结构,其内衬(60m 以下为 240mm 厚;60m 以上为120mm 厚)为耐火砖,用耐酸胶泥砌筑。钢筋混凝土筒壁内附保温层厚80mm。沿烟囱筒身高度方向每隔 15m 设置环形悬挑牛腿支承保温层和砌体内衬。河曲电厂一期机组同期配套安装石灰石-石膏湿法全烟气脱硫装置,采用一炉一塔的方案,设置了烟气加热 GGH 装置,烟囱中的排烟温度约为 80,原有烟囱在设计的时候曾进行简单的湿法脱硫防渗防腐处理。为满足国家现行环保
3、排放标准的要求,电厂拟对一期工程 2 台机组现有的烟气湿法脱硫系统进行超低排放改造,同时取消和拆除现有烟气脱硫系统的烟气加热 GGH 装置。GGH 取消且不新增MGGH 时,烟囱入口处的排烟温度将从原来的 80降到 4550,烟囱中的烟气冷凝结露酸液会非常明显,渗漏腐蚀状况将会加剧,原有的“单筒式”烟囱结构体系已不适合增容改造后的烟气湿法脱硫运行条件,需要对其进行湿法脱硫防渗防腐改造处理。(1)目前国内湿法脱硫、不设置 GGH 的现役“单筒式”老烟囱湿法脱硫防渗防腐改造成熟的常规方案是:主要以在原有烟囱钢筋混凝土筒壁内新增设置一根钢排烟内筒的方案为主,即设置“套筒式”烟囱;新增设置的排烟内筒体
4、系采用钛钢复合板材料。近年来,在役老烟囱湿法脱硫防渗防腐改造方案中很多都采用了这种方案。(2)国家标准烟囱设计规范GB50051-2013在原有“单筒式”烟囱筒身砖砌体内衬内表面新增设置一层防腐层(如玻璃砖或涂层、聚合物材料)的湿法脱硫烟囱防渗防腐改造方案有诸多问题:其烟囱结构形式仍是“单筒式”烟囱,其防腐层的耐久性和施工质量保证不确定;烟囱投运后其内部没有使用情况的检查条件;属于短期治理型方案;之前在役老烟囱湿法脱硫防渗防腐改造工程中有较大比例的失败案例等情况。国家标准烟囱设计规范GB50051-2013 不建议通湿烟气的烟囱使用“单筒式”方案。根据前述烟囱防腐改造方案设计依据及国家规范及西
5、安热工研究院对湿烟囱运行情况进行系统的普查调研结果,一期“单筒式”湿烟囱防渗防腐改造方案的设想是:采用在原有烟囱钢筋混凝土筒壁内新增一根排烟内筒的“套筒式”烟囱方案。新增设置的排烟内筒具体可采用如下方案:(1)钛钢复合板内筒;(2)钢内筒+宾高德内衬防腐;(3)玻璃钢内筒。3.1 钢内筒及其防腐方案(1)拆除原有内衬,增设钛钢复合板内筒钛是一种很耐腐蚀的材料,这是由于钛的表面容易生成稳定的钝化膜,钝化膜是由几纳米到几十纳米厚的极薄的氧化钛构成,在许多环境中是很稳定的,并且一旦局部破坏还具有瞬间再修补的特性。因此,钛在酸性、碱性、中性盐水溶液中和氧化性介质中具有很好的稳定性,比现有的不锈钢和其他
6、有色金属的耐腐蚀性都好,甚至可与铂比美。因此钛内衬是目前新建湿烟囱防腐的主导工艺。脱硫后烟气中还含有大量的氧化性介质,这对保护钛板表面的氧化膜是有好处的,从另一方面又降低了硫酸的侵蚀。钛板由于其特定的化学性能,有非常好的防腐效果,脱硫后的强腐蚀性烟气对钛板的腐蚀性很小,是国际工业烟囱协会推荐的湿法脱硫不设 GGH 情况下烟囱防腐内衬之一。内筒结构设计计算时,不必预留腐蚀富裕度。钛钢复合板是一种成熟的组合材料,有专门的国家标准,但造价相对较高,施工要求较高。需要注意的是,钛板与碳钢不宜直接焊接,因其相融形成的金属是不耐腐蚀的。为此,钢内筒衬钛板有二种工艺:1)现场挂贴:国内台塑福建省漳州后石电厂
7、采用现场挂贴钛板内衬。2)爆炸复合:国内设计的钛板内衬烟囱均采用钛复合钢板工艺。将原有 240/10m“单筒式”烟囱筒身的砖砌体内衬、隔热层、积灰平台、隔烟墙和筒首铸铁压顶盖板等全部拆除,保留原有烟囱的钢筋混凝土筒壁;在原有烟囱筒壁内新增一根钛钢复合板材料的排烟内筒体系方案。方案说明:需要拆除原有“单筒式”烟囱的砖砌体内衬、隔热层、积灰平台、隔烟墙和筒首铸铁压顶盖板等结构,保留原有烟囱的钢筋混凝土筒壁(经综合判定能继续使用时);按照长期治理型方案的思路,在原有烟囱的钢筋混凝土筒壁内新增设置一根钛钢复合板材料的排烟内筒、内烟道和导流板,以及相应的排烟内筒横向约束装置、平台层和垂直交通系统等。新增
8、排烟内筒高度为 243.0m,自立式,上下等直径。结合原有“单筒式”烟囱钢筋混凝土筒壁顶部内悬挑的环形牛腿内半径尺寸和新增排烟内筒施工间隙的常规要求,排烟内筒内直径确定为 9.0m,筒壁壁厚确定为 121.2181.2mm。钢内筒导热性较好,采用 80mm 厚超细玻璃棉毡外包镀锌钢丝网作为外保温层。钢内筒外每隔 50m 设钢检修平台,兼作钢内筒的横向止晃。此外,由于在原钢筋混凝土外筒内设置了钢内筒,需在钢内筒两侧采用钛-复合钢板材质制作内烟道(每侧约3.4m 长)与改造后脱硫净烟道通过膨胀节相接。本方案施工时重点监测钛钢复合板焊缝的处理,焊接时钛条需要搭接相焊而不能对接相焊。钢内筒采用钛钢复合
9、板材料,防腐材料钛板内衬与碳钢基体材料具有良好的复合性能,且防腐材质与基体材质膨胀系数接近,适应温度变化效果良好,且金属内衬材质具有良好的耐磨,耐冲刷性能。另因内衬材质光滑,摩擦系数小,形成烟囱雨的极限烟速大于表面粗糙的砖类内衬材料。施工时采用倒装法施工工艺,高空作业工作量大大下降。但施工时需严格控制焊缝处理,并注意保护钛板表面避免碰撞损伤,钢内筒保温性能较差,为尽可能减少冷凝液的生成,需设置保温层。方案优点:烟囱防渗防腐改造工作主要是在烟囱内部进行,对周边已有设施基本上无影响。钛钢复合板材料的排烟内筒、内烟道和导流板结构能从根本上解决烟气湿法脱硫处理后烟囱的渗漏和腐蚀问题;结构体系合理,耐久
10、性好,使用寿命长,检修维护周期超过 30 年;钛钢复合板材料的选材、复合、轧制、包装运输、安装、焊接和检验等施工各个工序,都有相应的国家或行业标准指导和控制;使用业绩多(超过 200 座烟囱),设计和施工经验成熟可靠。方案缺点:原有“单筒式”烟囱内的拆除工程量较大,施工周期较长,投资费用较高。施工期间内,临时烟囱排放烟气的影响稍大。施工工期:参照类似烟囱防渗防腐改造经验,大致 57 个月,供参考。该方案从根本上解决了原有“单筒式”烟囱湿法脱硫改造后的防渗防腐问题。在原有烟囱钢筋混凝土筒壁内新建一根钛钢复合板材料的排烟内筒体系方案。可行性大,设计优先推荐。(2)新增钢内筒,内贴美国宾高德轻质发泡
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