低温甲醇洗装置的优化.docx
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1、低温甲醇洗装置的优化杨亮亮,李慧,鹏,杨晶(河南晋控天庆煤化工有限责任公司,河南沁阳454500)河南晋控天庆煤化工有限责任公司年产30万t合成氨、52万t尿素、 副产5X108m3工业燃气(LNG)项目,配套低温甲醇洗装置。1低温甲醇洗低温甲醇洗工段主要起到净化气体的作用,来自变换工段的粗煤气经 过降温冷却后,在粗煤气分离器(S02)分离气体中携带的水、不饱和 碳氢化合物等杂质,之后气体进入低温甲醇洗的脱硫塔和二氧化碳吸 收塔,送往液氮洗工段。吸收完气体的甲醇溶液经过循环再生重新利 用。热再生塔(T05)再生系统经再沸器再生加热,甲醇溶液中闪蒸出 的硫化氢冷却后,在硫化氢气体分离器(S04)
2、分离甲醇,经过复热送 往硫回收工段,分离后的甲醇回收至回流槽(V01)。预洗系统包括共 沸塔(T08)、甲醇水塔、萃取器(V02),其中T08主要作用是将甲醇水 中的油加热后从塔顶冷凝分离排出系统,甲醇水塔主要作用是将甲醇 水分离回收甲醇蒸汽,产生的废水送往生化水处理。同时当变换气体 中含有油类物质时,会在V02中将油类物质分离,送往石脑油储罐。 2出现的问题及改造措施2. 1 S04顶部出口气相管线堵塞硫化氢富气又称酸性气,根据有关文献,氨和甲醇为极性物质,相似 相容。在常温常压下,氨极易在甲醇中溶解,其在甲醇中的溶解度是 硫化氢的10多倍、二氧化碳的60多倍1。S04顶部出口气相管线 前后
3、压差高,通过分析底部排出的甲醇得知,其中含有氨盐。氨与硫 化氢在此处生成硫化铁,并随气体流动进入气相管道2。铁盐在此 处聚集,导致酸性气排出不畅,系统憋压,影响正常运行。同时酸气 分液罐液底部有“U”型弯,正常运行时罐中有一定的液位,起到水 封的作用,防止V01中气体不经过换热直接串入外排酸性气中。针对外排不畅,关闭热再生气冷却器(E012)的循环水,将E012出口 气相温度控制在65 经过提温后,在S04顶部温度会上涨至0 P 以上。短暂运行后,再将循环水恢复至正常运行开度,酸性气管线压 差明显降低。酸性气分液罐在液位满时,发生虹吸效应,是导致酸性 气压力周期性波动的原因。利用系统停车大修的
4、机会,在酸性气分液 罐排液管线最高点增加阀门。排气阀门投入使用后,保证酸性气分液 罐液位始终保持稳定液位,有效避免酸性气压力波动,保证了后工段 硫回收系统的稳定运行。2.2 V01中甲醇的油含量高随着低温甲醇洗系统长时间运行,变换气中携带的油类物质会通过预 洗系统带入到V01中,当V01中甲醇的油含量较多时,会影响甲醇对 二氧化碳和硫化氢的吸收,导致循环量过大、系统能耗增加、系统温 度升高,同时甲醇消耗变大。为杜绝类似现象的发生,加入部分水, 将甲醇中溶解的油类物质萃取分层,作为日常取样判断分析的依据。 当甲醇中油类物质的体积分数超过三分之一时,通过V01底部导淋排 至地下槽,最终排出系统;同
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