破损250闸门丝杠的修复技术的创新.docx
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1、破损250闸门丝杠的修复技术的创新栾增涛一、小组概况小组成立时间:2009年2月16日小组所在单位:第十采油厂第二油矿课题名称:破损250闸门的修复小组类型:创新型生产管理QC小组注册编号:DQ/CY10-2009013活动时间:2009.2-2009.11平均年龄:36岁小组成员:6人 二、选择课题 油田开发离不开注水调整,250型闸门是注水井井口标准部件,每一口油水井井口都安装有多套250型闸门,水井在测试、洗井等作业过程中都需要多次开启或关闭250型闸门,水井井口250型闸门得完好程度将直接影响到水井的正常注水生产,近而影响到整个油田开发效果。 2009年年初对全矿水井井口设备调查,发现
2、全矿150口水井中存在井口250型闸门丝杠损坏的有93口,共计127只。由于井口闸门丝杠损坏,闸门无法正常开启和关闭,影响注水井的各项正常工作,更换这些250闸门需要水井停注、泄压,耗时达7-10天,平均每口井影响注水500m3以上,这样将严重影响油田持续稳产,因此只能在注水井不停注、不泻压的情况下对250闸门破损丝杠进行修复,为此第二油矿生产管理QC小组确定本年度活动课题为:应用创新方法修复水井井口250型闸门丝杠。三、设定目标近年来,为了保证油田持续高产稳产,水井测试及措施调整力度都在不断增加,为了保证油田生产的需要,水井井口破损250闸门修复率要在80%以上,以保证各项措施正常进行,因此
3、我们确定本次QC小组活动目标为:水井井口破损250型闸门丝杠修复率80%。在达到上述目标的同时,对破损250闸门丝杠修复过程应满足如下要求:图2:250闸门修复目标亲和图四、方案的提出及方案优选对于250型闸门丝杠的修复,小组成员提出了三种方案:方案一:用打磨的办法修复损坏丝杠;方案二:在井口切割更换丝杠丝扣部位;方案三:打磨掉丝杠损坏丝扣,重新套扣。我们分别对两种方案优缺点进行了分析:方案一:用打磨的办法修复损坏丝杠。 优点:1、方法简单,技术难度小; 2、危险性小,安全可靠。 缺点:1、适用范围有限,只适用于损坏轻微的闸门丝杠,对于30%以上丝杠断脱的闸门无法修复; 2、修复工作量大。方案
4、二:在井口切割更换丝杠丝扣部位。 优点:1、适用于所有丝杠磨损、断脱的250闸门; 2、工作量相对较少。 缺点:1、没有先例,有许多技术问题需要解决,技术难度大; 2、需要火电焊施工,维修过程复杂。方案三:打磨掉丝杠损坏丝扣,重新套扣。 优点:1、适用范围较宽,适用于所有丝扣磨损的250闸门; 2、方法简单,技术难度小;缺点:1、对丝杠断脱的250闸门无法修复; 2、丝杠杆径变小,抗拉伸强度变差,影响正常使用; 3、修复过程劳动强度大;小组成员经过分析,采用方案一、方案三都无法达到80%的修复目标,无法解决大量破损250闸门修复的问题,因此决定采用方案二,即采用在井口切割更换250闸门破损丝杠
5、的丝扣部位。五、制定对策为了保证方案的顺利实施,小组成员针对其中可能存在的诸多技术问题分别制定了实施对策:六、对策实施实施一:闸门能够正常开启关闭保证更换丝杠闸门能够正常开启关闭的关键在于两段丝杠的焊接后必须保持在同一直线上,稍有歪斜就会造成丝杠无法安装手轮使闸门不能正常开启与关闭。现场实验证明靠眼睛瞄和操作人员经验无法使两段丝杠保持正直。我们按照制定措施采取直尺、拉线方式扶正的办法实验焊接6口井,其中3口井仍然无法正常安装手轮进行开启与关闭作业,成功率只有50%。证明原定“采用直尺、拉线的扶正方法”无法保证修复率。分析原因为焊点冷却过程中发生变形,造成两段丝杠偏斜移位。针对上述问题,我们重新
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