应力腐蚀失效分析案例.pptx
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1、1 背景介绍 广东省沿海某电厂发生的一起煤气炉爆破事故。该电厂1号机组的锅炉,是国内某锅炉厂D1025/18.2-3型再热自然循环煤气炉,过热蒸气最大连续蒸气量1025/,出口压力17.4,出口温度540。全大屏过热器共有4屏,布置在炉膛上部,横向节距2743.2,纵向节距61,管径517,外圈第1、2根和最内圈作夹持管,材料为304,其余管均为12r1,每大屏由8小屏组成,每小屏有6根管子,绕成形。全大屏工质进口温度为406,工质出口温度462,工作压力18.6。机组自投入使用到该次事故发生累计运行3400,本次事故爆破的全大屏过热器管共18根,其中12根为二次事故所致。第1页/共10页2
2、宏观检验 爆口均发生在小角度1730弯头附近,裂口均为横向,在一次爆口的6根管子中有些管由外向内裂,有些则由内向外裂,管径未涨粗,断口较平整,裂口内壁附近存在平行的未穿透的横向裂纹,管外壁附有黑色的氧化层,管外壁局部有弯管留下的压痕,这些区域的背面有较浅的横向裂痕萌生。第2页/共10页3 化学成分及机械性能检验第3页/共10页4 金相分析 在爆口附近制备金相试样,晶粒度36级,单相奥氏体,沿晶裂纹,裂纹中充满灰色的腐蚀物。第4页/共10页5 电子探针检验 断口及管子外表面氧化物成分见表3,能谱分析发现管子微裂纹处存在、元素。第5页/共10页6 内应力分析 在小弯头区域取样用衍射仪2法进行测量,
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