机械设计汇报法兰变送器充灌设备的研制.pptx
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1、1 2023/3/25v 小组概况v 小组概况2005年QC成果降低法兰变送器零点温度附加误差曾获国优称号获奖情况1515次活动次数7人小组人数20072007年1 1月至20072007年1212月活动时间创新型课题类型QCY0706QCY0706注册编号法兰变送器充灌设备的研制课题名称20022002年1 1月成立时间装校一班QC小组小组名称小组概况表 第1页/共50页22023/3/25v 小组概况v 小组概况杨xx组内分工:组长文化程度:大学年 龄:45 45职 务:副总工张xx组内分工:操作实施文化程度:大学年 龄:25 25职 称:助工李xx组内分工:组织协调文化程度:大专年 龄:
2、45 45职 务:主任王xx组内分工:操作实施文化程度:大专年 龄:37 37职 称:助工王xx组内分工:操作记录文化程度:大学年 龄:30 30职 务:班长李xx组内分工:操作记录文化程度:大专年 龄:37 37职 务:班员xx组内分工:活动支持文化程度:大专年 龄:35 35职 务:班员第2页/共50页32023/3/25v 选择课题v 选择课题真空准备4.03 4.03 小时工件装夹 1.121.12小时 充灌 时间 1小时定量时间 1.66小时一次充灌合格率 70%选选题题理理由由2 2、随着原设备的逐年老化,法兰变送器充灌定量抽查一次合格率降低,只有70%70%,不能满足分厂85%8
3、5%的合格率指标要求。1 1、原充灌生产的设备已使用2020年,功效严重下降,其充灌环节真空准备、装夹、充灌、定量累计时间接近8 8小时,在目前产量增大到15001500台/年的情况下,已不能满足用户提出的交货期需要。第3页/共50页42023/3/25 充灌设备是仪表充灌工序的关键环节。要改变目前充灌设备不能满足大批量生产的现状,必须从设备上着手解决。我们小组成员集思广益提出了3 3个课题:v 选择课题v 选择课题三个课题课题一改进原有充灌设备课题二引进充灌设备 课题三自主研制充灌设备 第4页/共50页52023/3/25不影响生产,成本5050万元左右,多次维修原有设备,可以在研制时改进设
4、计缺陷,针对我厂产品优化设计1.1.周期长2.2.存在一定风险1.1.不影响生产2.2.成本适中3.3.适用性强4.4.维护经验丰富有利于自主研发不影响生产,但成本太高,19881988引进的原设备花费187187万元,目前购置估计300300万元,且不一定能够购得1.1.成本太高2.2.周期长3.3.维修运行成本高4.4.关键技术受制于人1.1.不影响生产2.2.节省人力进行改进必须停产,预计成本在5 5万元左右,但改进后技术指标提升不高,且稳定性不能保证 1.1.不能解决根本问题2.2.无法保证设备长期运行稳定性3.3.指标提升空间小 1.1.成本低2.2.已进行过多次修理对设备熟悉3.3
5、.周期短课题一改进原有充灌设备 优点 缺点分析优点 缺点分析课题二引进充灌设备 优点 缺点分析课题三自主研制充灌设备v 选择课题v 选择课题第5页/共50页62023/3/25课题项目课题项目改进原有充灌设备改进原有充灌设备引进充灌设备引进充灌设备自主研制充灌设备自主研制充灌设备有效性可实施性经济性可靠性综合得分有效性是否选用 12不选 10不选16选取表中:5分:3分:1分 通过小组成员的充分讨论、分析和评估,小组确定本次活动课题为:自主研制充灌设备。v 选择课题v 选择课题第6页/共50页7 2023/3/25提出方案设定目标总 结标准化效果确认对策实施制定对策选择课题A AC CD DP
6、 P12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月时间活动计划阶段活动计划 PDCAPDCA循环循环计划进度实际进度v 选择课题v 选择课题第7页/共50页82023/3/25目标目标自主研制出法兰变自主研制出法兰变送器充灌设备送器充灌设备目标值一目标值一充灌流程时间减少充灌流程时间减少至至7小时小时目标值二目标值二一次充灌合格率大一次充灌合格率大于于85%v 设定目标v 设定目标第8页/共50页92023/3/25 2 2、自主研制法兰变送器充灌设备较原有设备可靠性提高,原有设备系统老化,密封性变差,而新设备采用新的材质和密封件,密封性能得到提高,同时只要设法保证定量结果的一致性,排
7、除人为误差,就可以提高充灌定量的合格率。因此我们认为能实现分厂充灌合格率指标要求的85%85%。1 1、现充灌生产流程整个耗时接近8 8小时,原设备最初引进时充灌流程时间为7 7小时,我们即以此确定我们的目标值一。我们认为,设法缩短工件装夹、精确定量,两个时间压缩空间较大环节的工作时间,即可完成目标之一。v 设定目标v 设定目标完成目标及目标值可行目标值的可行性分析 分析一分析二第9页/共50页102023/3/25方案四夹具与硅油循环分离的三循环结构方案三夹具与硅油循环分离的双循环结构v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案一、提出方案 1 1、初步设想方案的提出:方案二夹具与硅油循环一体化
8、的三循环结构方案一夹具与硅油循环一体化的双循环结构课题自主研发充灌设备 我们以小组会议的形式围绕确定的课题,运用头脑风暴法,调动大家的积极性,充分提出自己的设想,整理成以下四个具体候选方案,并进行分析、对比。第10页/共50页112023/3/25工作效率高,但风险大,多出一个回路增加成本,稳定性降低。设计复杂,成本高,控制复杂,稳定性低。一套设备可以完成三种硅油介质充灌成本低,且高温硅油充灌产品少,通过清洗可更换充灌介质,稳定性好,工作效率较高设计稍复杂,只能充灌两种硅油介质。成本低,稳定性好,控制简单优点 缺点分析方案一夹具与硅油循环一体化的双循环结构优点 缺点分析方案二夹具与硅油循环一体
9、化的三循环结构2 2、初步设想方案的选取:v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第11页/共50页122023/3/25与原设备最为接近的设计方式,但其工作效率低下,且控制系统较复杂,稳定性较差。分离式设计,工作效率低下,控制系统最复杂,稳定性欠佳。设计较简单,充灌介质适应性最佳。设计最为简单,但是其工作效率也最为低下,预计对降低充灌时间不利。分离式设计,工作效率低下,只能充灌两种介质。设计简单,成本低,稳定性好。优点 缺点分析方案三夹具与硅油循环分离的双循环结构优点 缺点分析方案四夹具与硅油循环分离的三循环结构v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案 小组成员对提出的四个方案进行全面分析、
10、优选后,大家一致认为方案一最佳。因此决定采用“夹具与硅油循环一体化的双循环结构”的设计方案。第12页/共50页132023/3/253 3、方案的二级分解:方案夹具与硅油循环一体化的双循环结构方案的第一级分解方案的第二级分解机械结构控制结构1.1.硅油脱气脱水系统2.2.法兰夹具系统1.1.电气控制系统2.2.精确定量控制系统3.3.硅油充灌流程v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第13页/共50页142023/3/254 4、具体分解方案的选择:(1)(1)、硅油脱气脱水系统的分析1.1.硅油脱气脱水系统1 采用磁力加热搅拌器对硅油脱气脱水速度快,硅油由磁力加热搅拌器加热能达到15015
11、0,搅拌也有助于硅油脱气脱水。1.1.需要定期清理,增加维护工作1.1.受热均匀2.2.加热温度高3.3.搅拌有助于脱气脱水磁力加热搅拌器脱气脱水分析缺点优点方案二加热棒加热硅油进行脱气脱水速度慢,原有设备采用此种方法需要4 4小时硅油真空度才能达到1.33Pa1.33Pa。1.1.受热不均匀2.2.加热温度低效果差1.1.加热棒无需清理加热棒加热脱气脱水分析缺点优点方案一v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第14页/共50页152023/3/25v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案硅油脱气脱水时间实验统计表硅油脱气脱水时间实验统计表 批次批次方案方案1 12 23 34 45 5平均
12、用时平均用时方案一方案一4.14.14.04.03.83.84.34.34 44.044.04方案二方案二1.51.51.61.61.41.41.51.51.61.61.521.52实验地点实验地点装校一班装校一班实验人实验人张张xx 2007-3xx 2007-3单位:单位:小时小时/批次批次结论:经实验分析,方案二平均用时1.521.52小时,优于方案一,因此小组确定“硅油脱气脱水系统”采用“磁力加热搅拌器脱气脱水”。第15页/共50页162023/3/25(2)(2)、法兰夹具系统的分析:2.2.法兰夹具系统 固定形式夹具结构简单,但是适用性不好,需要针对每种规格形式的法兰设计夹具。1.
13、1.适用性差1 1.结构简单稳定性好固定型法兰夹具分析缺点优点方案一 独立式法兰夹具装夹困难,需要多人配合装夹,且工作现场会比较零乱。1 1.结构复杂2 2.装配麻烦1 1.通用性较好组合型法兰夹具分析缺点优点方案二 旋转式法兰夹具设计能够满足目前我厂生产的绝大部分变送器法兰的装夹,且装夹法兰方便,工作现场也比较整齐。1 1组装调校耗时较长1 1.通用性好2 2.装配方便旋转组合型法兰夹具分析缺点优点方案三v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第16页/共50页172023/3/25v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案法兰夹具种类及所需操作人数实验统计表法兰夹具种类及所需操作人数实验统计
14、表 项目项目方案方案所需夹具种类所需夹具种类操作人员数量操作人员数量方案一方案一6 6种种1 1人人方案二方案二3 3种种2 2人人方案三方案三1 1种种1 1人人法兰装夹时间实验统计表法兰装夹时间实验统计表 台次台次方案方案1 12 23 34 45 5平均用时平均用时 备注备注方案一方案一0.160.160.180.180.160.160.170.170.160.160.170.17需需1 1人人方案二方案二0.200.200.200.200.180.180.200.200.170.170.190.19需需2 2人人方案三方案三0.10.10.080.080.080.080.10.10.0
15、90.090.090.09需需1 1人人实验地点实验地点装校一班装校一班实验人实验人王王xx2007-3xx2007-3单位:单位:小时小时/台台结论:经实验分析,方案三所需夹具种类最少,人员最少,装夹平均用时 0.090.09小 时,优于其它方案,因此小组确定“法兰夹具系统系统”采用“旋转组合型法兰夹具”。第17页/共50页182023/3/25(3)(3)、电气控制系统的分析:3.3.电气控制系统 仅采用PLCPLC控制成本低,但处理突发问题能力差,无法进行人为处理,影响运转连续性。1 1.突发问题无法处理2 2.控制范围窄1 1.控制简单稳定性好2 2.成本低PLCPLC控制分析缺点优点
16、方案一 工控机控制成本高,虽然控制的范围大,但仍然无法处理突发问题,且稳定性不如PLCPLC。1 1.操作者技能要求较高2 2.成本高1 1.控制全面2 2.自动化程度高工控机控制分析缺点优点方案二 采用PLCPLC控制为主,手动控制为辅,成本低,出现突发问题切换至手动控制可及时处理问题,保证生产的顺利进行。1 1.设计较复杂1.1.控制方式全面可靠2.2.突发问题处理方便3.3.稳定性较好PLCPLC手动切换控制分析缺点优点方案三v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第18页/共50页192023/3/25v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案结论:经实验分析,方案三综合优势优于其它方案
17、,因此小组确定“电气控制系统”采用“PLCPLC手动切换控制”。电气控制系统实验结果表电气控制系统实验结果表 项目项目方案方案实验结果实验结果PLCPLC设计控制电路模拟设备运行情况:出现突发问题时,无法人设计控制电路模拟设备运行情况:出现突发问题时,无法人工干预处理。工干预处理。工控机工控机操作复杂,难度大,对操作者素质要求高,易出现误操作。操作复杂,难度大,对操作者素质要求高,易出现误操作。PLC+PLC+手动控制手动控制PLCPLC控制简单,同时可进行人工控制,能够处理突发问题。控制简单,同时可进行人工控制,能够处理突发问题。第19页/共50页202023/3/25(4)(4)、精确定量
18、控制系统的分析:4.4.精确定量控制系统 人工控制可靠性较高,但每个人的定量结果有差异,一致性差,精度低。1 1.控制精度低1.1.可靠性好2.2.控制简单人工控制定量分析缺点优点方案一 自动控制一致性好,精度高,省时省力。1 1.控制复杂1.1.控制精度高2 2速度快自动控制定量分析缺点优点方案二v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第20页/共50页212023/3/25v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案结论:经实验分析,方案二平均定量用时0.510.51小时,合格率优于方案一,因此小组确定“精确定量控制系统”采用“自动控制定量”。定量时间及充灌一次合格率实验统计表定量时间及充灌一
19、次合格率实验统计表 项目项目方案方案批次批次平均平均用时用时一次充灌一次充灌合格率合格率1 12 23 34 45 5方案一方案一1.701.701.661.661.581.581.651.651.721.721.661.6673%73%方案二方案二0.500.500.550.550.550.550.460.460.480.480.510.5192%92%实验地点实验地点检测中心检测中心实验人实验人xx 2007-4xx 2007-4单位:单位:小时小时/批次批次第21页/共50页222023/3/25 (5)(5)、硅油充灌流程的分析:5.5.硅油充灌流程采用此种工艺流程时间长,效率低。充灌
20、生产时间长符合原有工艺流程,操作人员习惯分析缺点优点方案一装夹法兰硅油脱气脱水法兰变送器抽真空硅油降温充油精确定量回收管路内硅油整理 此工艺流程能减少工作时间,提高效率,实施效果预计比较好。改变工艺,操作人员初期不习惯缩短充灌生产时间分析缺点优点方案二装夹法兰硅油脱气脱水法兰变送器抽真空硅油降温精确定量回收管路内硅油加压充油整理v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案第22页/共50页232023/3/25(一)、“磁力加热搅拌器脱气脱水”的实施 对于硅油脱水脱气系统我们进行了如下设计:在玻璃质油罐底部设置磁力加热搅拌器,通过加热搅拌使空气和水分悬浮于硅油上部,这些轻组分用真空泵抽走,实现硅油
21、的脱气脱水。图纸设计完毕后,待所有零部件到齐后,在装校一班由小组成员共同总装完成。v 实施对策v 实施对策第23页/共50页242023/3/25v提出并确定最佳方案v提出并确定最佳方案结论:经实验分析,方案二“加压充油”用时0.500.50小时,优于方案一。因此,小组确定“硅油充灌流程”采用“方案二流程”。硅油充灌时间实验统计表硅油充灌时间实验统计表 批次批次方案方案1 12 23 34 45 5平均用时平均用时方案一方案一1.081.080.960.961.01.01.01.00.980.981.001.00方案二方案二0.500.500.480.480.500.500.530.530.5
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