提高衡悬架轮毂线生产效率cseb.pptx
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1、提高提高13t平衡悬架轮毂线生产效率平衡悬架轮毂线生产效率Improve Improve productivityproductivity of of balance balance suspension suspension hubcap hubcap lineline 114倍20052005年年-2008-2008年年13t13t平衡平衡悬悬架市架市场场需求需求套平衡悬架产品特别是平衡悬架产品特别是13t13t系列产品从系列产品从20052005年的年的200200套到套到20082008年年2288122881套,上升了套,上升了114114倍,因此对生产能力提出了严峻的考验。倍,因此
2、对生产能力提出了严峻的考验。选题理由选题理由1、13t平衡悬架生产能力不能满足要求 套实际产量:生产能力:20082008年年1-51-5月生月生产产能力分析能力分析20082008年年1-51-5月高月高产产期期间间,实际产实际产量量远远远远大于工大于工艺艺能力,能力,为为满满足生足生产产需求,只有依靠大量的加班需求,只有依靠大量的加班维维持生持生产产。选题理由选题理由13t13t平衡悬架轮毂线的班产能力只有平衡悬架轮毂线的班产能力只有7575套,而套,而其他部件达到其他部件达到100100套,因此套,因此13t13t平衡悬架轮毂线平衡悬架轮毂线是是生产的瓶颈工序,需要改善。是是生产的瓶颈工
3、序,需要改善。件每班相差25件为满足生产需求,只有依靠大量的加班维持生产。为满足生产需求,只有依靠大量的加班维持生产。20082008年年1-51-5月,在车间月,在车间8 8条生产线中,条生产线中,13T13T轮毂线轮毂线加班最多,为加班最多,为477477小时,占小时,占31%31%,员工抱怨大,必,员工抱怨大,必须改善。须改善。小时2、13t平衡悬架轮毂线是加班多因此为了提高平衡悬架生产能力,减少加班,我们把提高13t平衡悬架轮毂线班产量作为小组的改善课题。1、轮毂线工序调查铣直槽铣双面钻定位孔粗、精镗铣斜面现状把握现状把握13t平衡悬架轮毂线由4台专机和4台万能设备组成,共分为8道工序
4、,能够混流4个品种;采用空中手动葫芦和地面滚道相结合物流方式。钻U型孔钻端面孔现状把握现状把握秒支架线节拍:285秒,班产100件2、轮毂线工序节拍调查合计318205154352347269181189自动走刀181.4 68.5 26185.3 180.0 96.6 54.8 20.5 手工作业136.6 136.5 128166.7 167.0 172.4 126.2 168.5 123456与支架线生产能力相比,铣直槽工序、铣双面和与支架线生产能力相比,铣直槽工序、铣双面和定位孔工序和粗、精镗工序分别超出工艺节拍定位孔工序和粗、精镗工序分别超出工艺节拍2121、6 6和和5252秒,我
5、们将分别对这四道工序自动走刀和秒,我们将分别对这四道工序自动走刀和手工作业现状进行调查。手工作业现状进行调查。与支架线生产能力相比,铣直槽工序、铣双面和与支架线生产能力相比,铣直槽工序、铣双面和定位孔工序和粗、精镗工序分别超出工艺节拍定位孔工序和粗、精镗工序分别超出工艺节拍3333、2121和和6767秒,我们将分别对这四道工序自动走刀和秒,我们将分别对这四道工序自动走刀和手工作业现状进行调查。手工作业现状进行调查。现状把握现状把握3、轮毂线工序自动走刀节拍调查工序中自动走刀时间是根据材料特性、加工余量、切削方式、刀具成工序中自动走刀时间是根据材料特性、加工余量、切削方式、刀具成本、设备性能等
6、综合因素通过计算确定确定,不宜改变,因此要想提本、设备性能等综合因素通过计算确定确定,不宜改变,因此要想提高节拍,只有从减少手工作业时间着手改善。下面分别对各工序手工高节拍,只有从减少手工作业时间着手改善。下面分别对各工序手工作业时间展开调查。作业时间展开调查。现状把握现状把握4、轮毂线铣直槽工序节拍调查自自动动走刀:走刀:59%59%标题:铣直槽调查日期:2009年3月11日顺序工程名距离时间(秒)工程符号1吊运产品4P312放4个压板10.6 3紧固4个螺母204按启动按钮25自动走刀181.4 6测量精度2P157去毛刺58松开螺钉289取压板1010 吊下产品2P35合计338721手
7、工作手工作业业:41%41%12639轮毂铣直槽工序手工作业时间为41%,由于自动走刀时间无法减少,因此改善应从减少手工作业时间入手。1245781011现状把握现状把握5、轮毂线铣双面和定位孔组合作业工序节拍调查128秒136秒铣双面和定位孔组合作业工序手工作业步骤为21步,时间为264秒,占74%;因此要想达到目标,必须把优化步骤,减少手工作业时间作为改善的方向。136秒128秒128秒136秒6、轮毂线粗、精镗孔组合作业工序节拍调查粗精镗组合作业工序手工作业步骤为22步,时间为334秒,占48%,由于自动走刀时间无法减少,因此要想达到目标,必须要优化步骤,减少手工作业时间。现状把握现状把
8、握14167秒167秒167秒167秒167秒167秒为保证轮毂线与支架线同步生产,必须同时达成以下3项目标:目标设定目标设定 可行性分析:可行性分析:我们以支架线为基准,以缩减铣直槽、铣我们以支架线为基准,以缩减铣直槽、铣双面、粗精镗工序手动时间为改善方向,如果目标达双面、粗精镗工序手动时间为改善方向,如果目标达成,轮毂线的节拍将达到班产成,轮毂线的节拍将达到班产100件,件,13t平衡悬架平衡悬架主要部件将实现同步生产。主要部件将实现同步生产。秒秒秒提高13t轮毂线生产效率课题行动计划:活动时间:2008年8月7日2009年2月25日计划:实际:行动计划行动计划为什么轮毂线效率低?铣直槽手
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