振动讲义故障实例分析.pptx
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1、图1 200MW转子机组结构示意图 第1页/共55页现场记录的现象:q启动过程中,600600rpmrpm时,振动波形规则,但有明显的毛刺;q15001500rpmrpm暖机,升速至28002800rpmrpm时域波形较规则,基本无毛刺;第2页/共55页q转速到达29502950rpmrpm,3 3瓦x x方向和4 4瓦x x方向时域波形明显削顶第3页/共55页q其他各轴振波形存在不同程度的削波第4页/共55页现场记录的现象-II:q停机检查,短轴DCDC,DHDH两部分靠油档处,沿周向1/31/3处磨有1-21-2mmmm的深沟,被磨处金属法兰硬度下降。短轴两侧油挡全周磨损,3 3,4 4轴
2、承钨金右侧有较大的摩擦痕迹。第5页/共55页 2950r/min时振动频谱图。出现明显的分数谐波1/2x、3/2x、5/2x、7/2x分量以及3x,4x等分量。第6页/共55页现象分析:q在轻摩擦时除出现2 2x x,3x3x等倍频分量外,还出现了大量的低频成份。q随着碰摩的加剧,摩擦力的作用占主要成份,大量的低频减少,q重碰摩时出现了n/2xn/2x分量,(n=1,3,5,7n=1,3,5,7)以及2 2x x,3x3x等高次谐波,q波形发生单边波峰“削波”。频谱中的分数谐波属非线性范畴,揭示出碰摩故障具有丰富的非线性现象。第7页/共55页动静碰摩的实验研究动静碰摩的实验研究在转子模拟实验台
3、进行接触碰摩,实验台如图所示。第8页/共55页碰摩故障的实验现象碰摩故障的实验现象 轴心轨迹第9页/共55页波形图第10页/共55页分别从3个测点采集的频谱图第11页/共55页实验现象分析:q在轴刚开始发生摩擦接触的情况下,由于转子的不平衡或转子的弯曲,振动仍以基频为主,其它(2x,3x)分量一般并不大,基频幅值高于2x,3x分量;q随着摩擦的扩展,基频幅值有所下降。转速在3800rpm时加重摩擦力,时域波形出现单边“削波”。并有可能出现1/2x和3/2x谐波,以及明显的6x,7x和8x非线性分量;第12页/共55页 动静碰摩相对改变了轴系的支承刚度,动静部件存在相互作用,摩擦脱离相互作用消失
4、。碰摩瞬间增大了转子的支承刚度,脱离时刚度减小,转子刚度在接触与非接触两者之间变化,变化的频率就是转子的涡动频率。转子横向自由振动与强迫旋转振动、涡动叠加产生复杂振动使摩擦振动具有典型的非线性特征。碰摩特征既有低频成份,也包含2x,3x等高次谐波分量及分数谐波振动。转子在超过临界转速时,如果发生整周连续接触摩擦,将会产生一个很强的摩擦切向力,可引起转子的完全失稳,这时转子的振动响应中具有振幅很大的次谐波成份。除此之外,还出现基频与谐波频率之间的和差频率,这些取决于转子自身的固有频率。若转子进动方向由正向涡动变为向涡动,则表明转子发生了连续接触摩擦。碰摩故障分析碰摩故障分析 第13页/共55页S
5、o,whatre the conclusions?第14页/共55页碰摩故障的判据碰摩故障的判据 q碰摩演化过程中,低频分量的出现是产生碰摩的必要条件,特别是早期都伴有丰富的低频。q随着碰摩的发展,高频分量逐渐增大,出现6x的高频分量。q碰摩故障发展严重时,观察到分数谐波以及时域波形单边“削波”,可以使碰摩更容易判断。q动力学分析碰摩运动伴有倍周期分叉和混沌运动,且随转速的变化,周期运动和混沌交替出现。第15页/共55页2 2 中心孔进油中心孔进油 某厂100100MWMW机组大修后冷态升速,监测到以下征兆:q升速过程中振动不大,过临界转速时1,2瓦振动均小于1丝,到达3000rpm下,三个方
6、向振动均小于2丝;q3000rpm稳定之后,振动最初变化不大,振动和时间t的关系1小时16分1瓦29微米,2瓦16微米 q并网后20分1瓦45微米,2瓦87微米。进行刚度测试,测量两个接合面振动小于3微米,说明接合良好,但振动继续增大。第16页/共55页q带负荷和不带负荷振动呈线性关系 q随着时间的推移,振动有增大的趋势。q由于振动过大,打闸停机,降速过程中,出现强烈振动,临界转速下振动1瓦110微米,2瓦200微米;q推断转子产生热弯曲,停机后5分钟2瓦振动从20丝降到5丝,1小时后振动消失,振幅降到2丝。q未采取措施,重新启动现象重复,再现性很强。q打闸后测弯曲、汽缸管道膨胀、猫爪和振动偏
7、移。第17页/共55页图1 中心孔进油振动变化趋势 第18页/共55页结合现场实验进行原因分析,发现:通过现场实验,发现振动频率1x占98%,确定为不平衡力引起的普通强迫振动。1 动刚度不足2 现场中心不正3 不平衡力经动刚度测试,接合面振动小于3微米,排除了由于动刚度不足引起的振动大。3000rpm未带负荷时振动较小,且同心度引起的振动不随时间变化,因此排除现场中心不正引起振动。确定为不平衡力过大引起振动.第19页/共55页产生不平衡力的原因q材质结构不均,线膨胀系数不一样,由此产生的弯曲,方向不一致。但目前振动大,以前运行良好;热态时弯曲,冷态和盘车状态好,都可以排除该原因。q热应力大,由
8、于加工锻造、膨胀不均,排除的方法同上。q热态时,由于键槽产生热弯曲,但此转子为整锻转子,应该不存在此问题。第20页/共55页q套装失去紧力,一面松一面紧,产生不平衡力q轮腹之间间隙不均匀,间隙不够q转子传热热阻不对称,中间温度高,轴瓦温度低,从中间向两边传热受阻,造成轴弯曲。q轴与轴封碰磨,碰磨不均匀加热也会产生弯曲,但没有再现性。q中心孔有液体,质量偏心产生热交换。产生不平衡力的原因-II第21页/共55页汽缸跑偏产生振动的原因q纵销磨损产生动静间隙;q立销膨胀导致轴承座和汽缸之间发生相对位移或间隙引起振动;q 降低轴承座动刚度 第22页/共55页 经过分析,可以排除缸胀引起的振动。振动和带
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