一烧车间丁班qc课题成果演示文稿课件.ppt
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1、一烧车间丁班一烧车间丁班20142014年年QCQC课题成果演示文稿课件课题成果演示文稿课件1 1、小组名称:一烧车间丁班、小组名称:一烧车间丁班QCQC小组小组2 2、成立时间:、成立时间:20092009年年1 1月月3 3、课题类型:现场型、课题类型:现场型4 4、活动时间:、活动时间:20142014年年5 5月月20132013年年1010月月组内职务组内职务姓姓 名名职职 务务文化程度文化程度组长组长曹佐忠曹佐忠工段长工段长高中高中组员组员罗家龙罗家龙中控工中控工中技中技蔡登科蔡登科中控工中控工中专中专李小玉李小玉调度员调度员中技中技李月荣李月荣小组长小组长高中高中杨明亮杨明亮小组
2、长小组长初中初中徐徐 燕燕组员组员大专大专小组成员情况:小组成员情况:2014 2014年年2-42-4月份一烧车间丁班操作故障台时平均为月份一烧车间丁班操作故障台时平均为4.84.8小时,超出车间考核小时,超出车间考核3.53.5小时。影响车间作业率完成。小时。影响车间作业率完成。所以我们选择所以我们选择“降低一烧车间丁班操作故障台时降低一烧车间丁班操作故障台时”作为作为20142014年的年的QCQC活动课题。活动课题。月份月份操作故障台时操作故障台时备注备注2 2月月3.583.583 3月月6.136.134 4月月4.924.92平均平均4.864.86现状调查表一:现状调查表一:月
3、份日期时间(分钟)原 因2月份2月6日35混6#皮带堵料2月10日20补篦子2月11日50整13#皮带堵漏子2月14日15火漏子堵料2月15日30换台车2块2月19日5补篦子2月26日30换台车1块2月27日30换台车2块月份日期时间(分钟)原 因3月份3月6日100整1#皮带跑偏3月10日60配12#皮带头部堵料3月18日60混5#皮带架子倒处理3月18日75梭式皮带打滑3月20日25换台车3月26日20补篦子3月28日25烧6#皮带堵料月份日期时间(分钟)原 因4月份4月3日50整13#皮带堵料4月12日20换台车4月15日10补篦子4月16日15换台车4月19日15换台车4月19日25补
4、篦子4月23日15换台车1块4月23日30机尾火漏子堵料4月24日55混6#皮带头部漏子堵料4月27日45换台车3块4月28日15换台车月份月份换台车换台车补篦子补篦子皮带故障皮带故障系统其系统其它它合计合计漏子堵料漏子堵料皮带跑偏皮带跑偏皮带其它皮带其它2 290902525858515152152153 325259595858510010060603653654 412512535351051053030295295合计合计24024015515527527510010060604545875875百分比百分比27.43%27.43%17.71%17.71%31.43%31.43%11.
5、43%11.43%6.86%6.86%5.14%5.14%从上表看出:从上表看出:丁班操作台时中,皮带系统故障共占丁班操作丁班操作台时中,皮带系统故障共占丁班操作台时的台时的49.72%,接近丁班操作台时的一半,其中:,接近丁班操作台时的一半,其中:堵料占堵料占31.43%,皮带跑偏占,皮带跑偏占11.43%,皮带系统其,皮带系统其它故障占它故障占6.86%。另外,烧结机更换台车和补篦条。另外,烧结机更换台车和补篦条为为45.14%,其中换台车占,其中换台车占27.43%,补篦子占,补篦子占17.71%。如果丁班对皮带系统故障、烧结机更换台。如果丁班对皮带系统故障、烧结机更换台车和补篦条分析控
6、制,是可以降低丁班操作台时的。车和补篦条分析控制,是可以降低丁班操作台时的。所以,降低丁班操作台时重点从降低烧结机更换台所以,降低丁班操作台时重点从降低烧结机更换台车耽误、补篦子耽误和皮带系统耽误等方面分析解车耽误、补篦子耽误和皮带系统耽误等方面分析解决。决。四、目标设定四、目标设定 跟据现状调查的结果,目前日常丁班操作台时中,皮带系统操作台时为最跟据现状调查的结果,目前日常丁班操作台时中,皮带系统操作台时为最多,占所有台时的多,占所有台时的49.72%,其次为烧结机更换台车和烧结机台车补篦条耽误,其次为烧结机更换台车和烧结机台车补篦条耽误,为为45.14%。只要我们把皮带系统耽误和烧结机台车
7、管理好,完成车间考核操。只要我们把皮带系统耽误和烧结机台车管理好,完成车间考核操作台时是可以实现的。所以我们把把本次活动的目标设定为车间对班组的考核作台时是可以实现的。所以我们把把本次活动的目标设定为车间对班组的考核指标指标:3.5小时小时/月。月。4.68小时小时/月月3.5小时小时/月月通过召开小组会议,小组成员分别从通过召开小组会议,小组成员分别从人、机、人、机、料、法、环、测料、法、环、测等方面进行了细致的分析,等方面进行了细致的分析,跟据小组成员掌握情况,一致认为在环境跟据小组成员掌握情况,一致认为在环境和测量方面未存在影响因素,于是我们主和测量方面未存在影响因素,于是我们主要从人、
8、机、料、法四个方面详细分析影要从人、机、料、法四个方面详细分析影响篦条消耗高的原因,将分析出的原因用响篦条消耗高的原因,将分析出的原因用树图整理如下:树图整理如下:操作故障台时未完成的原因分析操作故障台时未完成的原因分析机机料料操作台时操作台时未完成未完成皮带机漏子倾角小,容易造成敷料皮带机漏子倾角小,容易造成敷料人人岗位人员不会调整皮带导致皮岗位人员不会调整皮带导致皮带跑偏处理,烧结机断料停机带跑偏处理,烧结机断料停机生产过程中不及时生产过程中不及时清理漏子导致堵料清理漏子导致堵料原料结构不好,原料结构不好,烧结机停抽烧结机停抽原料结构不好时上料公斤数原料结构不好时上料公斤数控制不合理控制不
9、合理培训不够,岗位人培训不够,岗位人员技能低下员技能低下责任心不强责任心不强法法设备欠修、检修质量差,设备欠修、检修质量差,铁板掉堵漏子停机铁板掉堵漏子停机铁板、漏子铁板、漏子内衬掉堵漏内衬掉堵漏子子烧结机更换台车耽误多烧结机更换台车耽误多台车隔热件、轴承老化损坏台车隔热件、轴承老化损坏烧结机更换台车耽误多烧结机更换台车耽误多更换台车操作方法存在问更换台车操作方法存在问题题台车修理轴承装配问题,台车修理轴承装配问题,轴承重复损坏,被迫更换轴承重复损坏,被迫更换烧结机停机补篦子耽误多烧结机停机补篦子耽误多台车篦子打斜造成篦子掉台车篦子打斜造成篦子掉责任耽误考责任耽误考核不到位核不到位1 1岗位人
10、员不会调整皮带导致皮带跑偏处理,烧结机断料停机岗位人员不会调整皮带导致皮带跑偏处理,烧结机断料停机2 2责任耽误考核不到位责任耽误考核不到位3 3皮带机漏子倾角小,容易造成敷料皮带机漏子倾角小,容易造成敷料4 4设备欠修、检修质量差,铁板掉堵漏子停机设备欠修、检修质量差,铁板掉堵漏子停机5 5台车隔热件、轴承老化损台车隔热件、轴承老化损6 6台车篦子打斜造成篦子掉台车篦子打斜造成篦子掉7 7原料结构不好时上料公斤数控制不合理原料结构不好时上料公斤数控制不合理8 8台车修理轴承装配问题,轴承重复损坏,被迫更换台车修理轴承装配问题,轴承重复损坏,被迫更换9 9更换台车操作方法存在问题更换台车操作方
11、法存在问题序序号号末端原因末端原因确认方法确认方法确认标准确认标准确认情况确认情况日期日期负责人负责人是否是否要因要因1 1岗位人员不会岗位人员不会调整皮带导致调整皮带导致皮带跑偏处理,皮带跑偏处理,烧结机断料停烧结机断料停机机现场抽考现场抽考皮带岗位皮带岗位人员对皮人员对皮带是否会带是否会条皮带条皮带是否能正是否能正确调整皮确调整皮带带经过抽问和实际抽经过抽问和实际抽考,皮带系统岗位考,皮带系统岗位人员均能调整皮带人员均能调整皮带跑偏跑偏2014020140515515曹佐忠曹佐忠杨明亮杨明亮不是不是2 2责任耽误考核责任耽误考核不到位不到位核实堵漏核实堵漏子耽误考子耽误考核情况核情况是否每
12、次是否每次考核到位考核到位经核实没有每次都经核实没有每次都分析考核分析考核2014020140518518曹佐忠曹佐忠是是3 3皮带机漏子倾皮带机漏子倾角小,容易造角小,容易造成敷料成敷料测量配混测量配混系统每条系统每条皮带漏子皮带漏子敷料到必敷料到必须捅漏子须捅漏子的时间的时间小于小于3030分分钟钟配混系统配配混系统配13#13#、混、混7#7#、混、混8#8#三条皮带三条皮带漏子敷料严重,不漏子敷料严重,不到到3030分钟就需要捅分钟就需要捅漏子,同时从堵漏漏子,同时从堵漏子发生的情况看,子发生的情况看,也是这三条皮带发也是这三条皮带发生堵漏子事故最多生堵漏子事故最多2014020140
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