金工车间实习总结.docx
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1、 金工车间实习总结 金工车间实习总结 实习总结 在金工车间的四周,先后去了车工班、钳工班、钻工班、铣镗班。在每个班都有不同的收获。 最先去的是车工班。车工是金工车间最根本的工种。工人劳动量比拟大,相对该车间的其他工种,车工的娴熟程度要求相对来说要高一些。由于车工主要工作是油缸零件的加工。工人一般是车某一个零件。在工作的过程中,他们不断的总结阅历,改良加工工艺,提高零件的加工精度,逐步提高劳动效率。 车工与其他工种比拟,还有一个特点就是磨刀时间特殊长,磨刀次数多。消失这种状况主要有以下缘由:车刀强度相对其他刀具要低;车削过程中,工件的转速相对较高,刀具与工件之间的摩擦大,产生热量多,刀具磨损严峻
2、;车刀始终是同一个切削刃在工作,热量不易散发;刀具质量也有待提高。使用好的车刀,车工的工作效率和工件的加工质量会得到进一步的提高。目前,国内的车刀与国外的相比,还存在较大的差距,我们还有许多工作要做。刀具质量的提升,将会带动整个机械行业产品的质量的提高。 钳工班主要负责油缸装配和传动轴的生产。其中油缸装配是主要方面,而且油缸的装配工艺比传动轴要简单,生产周期要长,质量要求更加严格。油缸是我们厂自己研发的产品,而且是我们的招牌产品。油缸质量的好坏,与我们厂的品牌形象有很大的联系。厂长和车间主任都特别重视。钳工班吴班长不断的总结工作中的阅历,发觉缺乏,不断的细化和改良油缸的装配工艺,降低了工人的劳
3、动程度,提高了劳动生产率。 油缸的加工路线大致如下:下料焊法兰盘、回油盒等热处理车平两端及焊缝、车一道外圆,给扶架定位用镗孔拉缸车两端止口钻进、回油孔法兰盘攻牙装油缸底座焊油缸底座等钻孔。有局部零件是给外协做,其加工过程没有了解到。 油缸的装配路线大致如下:洗油缸装活塞和推杆装法兰盘打紧螺母装推杆接头刷油漆试压。 法兰盘的原材料是从外面买的。其成型过程是热锻。可能是外协工艺不够成热或者是钢材质量问题,该锻件内部有很多细孔,车好以后可以很明显的看出,密密麻麻的布满一圈。这些孔在使用上不会对油缸造成什么影响,假如用户在修理油缸的时候,发觉法兰盘上有这么多的细孔,可能会有些想法。我们可以和外协一起探
4、讨一下,看有没有削减和消退这些小孔的方法。油缸热处理也是一道比拟麻烦的工序。该工序的耗时长。热处理工位的两个教师傅都是很有阅历的,在这个工位也是做了十几年了。他们对热处理的温度和时间把握,都是比拟合理的。需要热处理的还有其他的工件,比方说推杆、推杆接头、销轴、钻套、手气阀等。推杆保温热两个小时左右,出炉以后进展淬火处理。淬火时淬火池还要从外面的储水池里面抽水进来,因淬火时放出大量的热,局部水分蒸发,水量不够,水温上升很快。淬火完成以后水再流回储水池。几个加热炉的耗电量相当大,总装线开线是,就不能开炉,所以只有在总装线停线或者下班的时候才能开炉。生产忙时,两个教师傅要上大夜班,周末还要来加班,这
5、样才能充分的利用现有的条件,生产出更多的产品。手气阀固定体的热处理比拟特殊。以前是把整个固定体放到炉子里面处理的。现在改为用气加热方式一个一个加热,加热一个淬火一个。由于手气阀最重要的要保证其工作时不漏气。所以对固定体与气安排盘接触局部有特别的要求,要求该局部要耐磨,同时硬度也要相比照较高。其他局部没有特别要求。整个固定体是用铸铁铸成,其耐磨性比钢要好,气密性也比钢好。固定体的淬火方式为油淬。用油淬,对工人师傅的娴熟程度和阅历有很高的要求。淬火方式不对,严峻时会引起油液着火,特别危急。 镗孔主要是镗掉一局部余量,同时保证了整个内孔的圆度和同轴度。车间特地买了一台拉床用来粗拉内孔。但是该拉床的拉
6、头直径比拟大,只能拉160以上的内孔,这主要是大的自卸车,现在我们厂的大自卸不是很好卖,所以这台拉床根本上不开。还有一个问题是该台拉床的拉头不经用,前面的定位块磨损特别快,严班长说,换了好几种材料,都不是很好用。现在还没有找到适宜的材料。以后我们要对多做讨论,改善加工条件,提高生产率。 拉缸是整个过程中最重要的一道工序。该工序是我们厂特别保密的一道工序,据说是八十年月初,我们厂发动了几乎全部技术人员去湖南的一个厂里面学来的。我们厂的油缸质量过关,最重要的就是拉缸工艺水平比拟高,拉出的缸质量好,因此使用性能就好。好的东西就能在用户群中产生深远的影响。拉缸工序中,最重要的是拉刀。我们厂的拉刀技术在
7、国内来说是很先进的。整个拉刀分为好几个局部,从粗车刀精车刀滚珠滚压滚珠滚压滚子滚压。拉出来的缸内壁粗糙度可以到0.8以上。拉刀运行速度有严格的要求。拉得过快会损伤内壁,提高废品率,拉得太慢也得不到预定的精度。拉刀要常常地检查,假如发觉坏的滚珠或者其他问题,要准时地解决。拉坏一个缸,就会损失几千块钱。拉刀的调整是很精细的工作,调整前要经过周密的测量,一般是一两个丝的调整量。滚珠和滚子的调整特别的奇妙,滚珠是安装在一套一个面与拉刀轴线成45的套圈上,可以通过调整套圈在轴线方向的位移来间接调整滚珠在与轴线垂直方向的位移,从而到达调整加工余量的目的。滚子是安装在一个锥度很小的套上面。滚子本身也是有很小
8、的锥度,大的一端在前面,主要是便于拉刀出缸时不会拉伤缸壁。尽管我们的拉缸技术到达了很高的水平,拉刀也很先进,我们还有一些地方需要改良和提高的。比方说拉出来的缸会有一道一道的痕迹,会直接影响到使用性能,如何改良还需要我们连续努力。 最近一段时间强调最多的是油缸清洁度的问题。这也是影响油缸使用性能的一个很重要的方面。以前没有强调这个问题,是由于以前车上没有装节流阀,一些细小的颗粒对油缸使用性能没有太大的影响。而装了节流阀以后,就完全不一样了。节流阀内部的一些孔,孔径很小,一些小的金属颗粒或者是棉絮团堵住这些小孔,节流阀就不能正常工作,车厢就无法正常的起降。一旦用户遇到这种问题,就会对我们厂产品的质
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