【论文-控制设计】基于PLC的普通机床数控化控制系统改造.pdf
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1、 2 0 0 8年 2月 第 2期(总第 1 1 1 期)广 西轻工 业 G u A N G J o I N A L o F L I G H T I N D u s T R Y 机械 与电 气 基于 P L C的普通机床数控化控制系统改造 蒋洪(广西机 电职业技术学院,广西南宁 5 3 0 0 0 7)【摘 要】介绍可编 程控制器(P L c)在C W6 1 4 0 机床改造中的 应用,对P L C在数控系 统控制下 所完 成的 控制功能 作简单 阐述 并给出了P L C的控制电路接线图和梯形图。【关键词】可编 程控制器;车床改造 【中图分类号】T M 5 7 【文献标识码】A 【文章编号】1
2、 0 0 3 2 6 7 3(2 0 0 8)0 2 4 2 0 2 1 前 言 在保证质量的前提下考虑如何提高生产效率,是企业提高 竞争生存能力的条件之一。在机械加工企业中,有许多老式普通 机床,为了能使这些老式机床适应目前复杂零件批量、多品种的 加工,充分挖掘利用普通机床潜力,就需要对普通机床进行机电 体化改造。数控技术是先进制造技术的基础,它综合应用了计 算机、控制技术、电气传动、传感检测、液压气动、网络通信、光电 技术、自动化、柔性化、集成化为基础的精密机械制造和管理信 息等发展起来的高新技术。作为数控加工的主体设备,数控机床 是典型的机电一体化产品,数控机床的高精度、高效率及高柔性
3、决定了大力推广使用数控机床是提高制造能力和水平,适应市 场需求和提高竞争能力的主要物质基础条件之一。近几年随着微电子技术、计算机技术、集成技术以及 自动 控制技术的发展,P L C的功能越来越强大,功能模块越来越多,可以在小型 P L C机上实现大型机的功能。本文提出了利用 P L C控制步进电动机和机床主轴来实现机床的数控化改造。2 车床改造前后的对比 金属切削加工是改变零件形状的方法之一,从毛坯到成 品,使零件加工成符合生产需要的形状和尺寸。数控机床是以 编程控制器(P L C)微处理器为核心的一种新型工业控制装置,具有体积小、功能强、编程简单、可靠性强等优点,将加工信号 传递到机床的数控
4、系统,通过伺服系统按程序 自动进行加工,检测设置是由传感器和传动电机组成,根据闭锁系统反馈的信 号来控制、修正运动部件的偏移量,保证了零件加工的精确度。由于数控机床是根据控制器输出的信号 自动按工艺完成所需 的加工工作,减少了由操作人员接在普通机床加工时为保证零 件按图标定的诸如直径的上下偏差、长度公差、形位公差、吃刀 距、超出距所造成的重复开停机、调整、测试等一系列浪费时间 的工作,并且保证产品质量。以普通车床为例,将一根直径 4 0 mm、长 5 0 0 mm的坯料加工至直径=3 6,精度要求不柱度为 0 0 5 mm的轴。普通车床车削时所需的机动时间T应该为:由 n=1 0 0 0 X
5、v 叮 r XD=1 0 0 0X1 0 0 3 1 4X 4 0=7 9 6 r p m 式中:v 一车床主轴速度D 一工件坯料直径 因:L=l+y+A=5 0 0+2+2=5 0 4 m m 式中:卜 车刀所移动的距离y 一吃刀距(mm)l 一工件待加工长度 一超出距(mm)【作者简介】蒋 洪(1 9 6 7 一),男,助理讲师,广西机电职业 技术学院 教师。4 2 T=LXh sX nxt=5 0 4X 2 0 8X 7 9 6X 2=0 7 9mi n 式中:T 一机动时间 h 一切削厚度 s 一走刀量 n 一工件每分钟转数 t _-切削深度 除以上能以轴、转速及走刀量等有据可依能算出
6、的走刀时 间外,其余的如为保证尺寸精度必须小心谨慎地给定进给量前 的刀尖与工件表面的对刀,然后以拖板的刻度为参考小心进 刀,试车一定长度后,停机检测(最多为两次),确信与图纸的要 求相符后才进行车削,其中所需的时间只能按实际操作加上人 为制定给出该项工作所耗费的工时,设定此所需 的时间为 0 5 mi n 时,则普通车床的实际用时T 应为:T=T+0 5=0 79+0 5=1 29 mi n 改装(P L C)后的车床,转由编程控制器(P L C)发出的信号 完成所须的加工工序,由于车床的横向进给实现了自动化,程 序应为:以车刀刀尖为基准点,控制车刀刀尖按指令给定的以 主轴中心轴线为基准进到所
7、需加工的轴的半径距离时,横向进 给自锁,依照信号进行纵向切削工作,省去了由人工操作加工 中所需的反复开停车及检测用时,因此,从以上的加工一根简 单的 4 0X 5 0 0(mm)的轴可以得出:如果改装后数控车床的 转速、切削用量等和普通车床相同,则数控机床所需的实际用 时为:rr,=0 7 9mi n 普通车床与改装(P L C)可编程控制器后的车床的实际时 间差为:T 一r r,=1 2 90 7 9=0 5 mi n 由此可见改装(P L C)控制后车床的机动时比普通车床的 用时省却了0 5 mi n,工效将近提高了一倍,对于批量生产的产 品,不仅节省了大量的时间,还提高了控制系统的可靠性
8、和准 确性,为企业提供了更可靠的自动化生产保障,提高了经济效 益。3 以 CW6 1 4 0型普通车床为例,把继 电控制 改造 为 PL C控制 3 1 改造分析(1)根据机床电气控制原理图(图 1)的控制状态,选择合 适 的 P L C机型;(2)列出P L C输入、输出I O分配表(表 1、表 2);维普资讯 http:/(3)画出 P L C控制电路接线图(图 2);(4)画出 P L C梯形图(图3),并编制程序;一 1 _-Jj n j 1 ll I J 般 l 竹 群 图 1 CW 6 1 4 0型普 通车床 电气控制线路原理 图 3-2 电气控制线路分析 C W6 1 4 0型普
9、通车床电气控制线路原理图如图 1 所示。图 中分主电路、控制电路和照明、信号电路。3 2 1 电路分析 主电路中有两台电机,M 为主轴电机,带动主轴旋转和刀 架作进给运动;M 为冷却泵。三相交流电源通过转换开关 Q s 引入,主轴电机 M 由接 触器控制启动,热继电器 F R 为主轴电机 M 的过载保护。冷却泵电机 M:由组合开关 Q s:控制启动和停止,热继电 器 F R:为它的过载保护。3 2 2 控制 电路分析(1)主轴电机的控制。当按 5 B:时,接触器 KM 的线圈获 得电动作,同时 KM 的常开触点闭合,KM,和 K T得电,K M 和 KM,主触点闭合时电机 M 星形正转降压启动
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