涪陵页岩气水平井完井技术分析获奖科研报告.docx
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1、涪陵页岩气水平井完井技术分析获奖科研报告 【关键词】页岩气;完井;异常高压 1前言 随着涪陵页岩气的不断开发,已完成一期、二期产能建设任务井网布置趋于边缘化和加密化,逐步转向加密井和江东、平桥外围区域。边缘区块地质构造复杂多样,钻井垂深和水平段长不断增加,钻井液密度比较高,三开水平段钻进过程中,全角变化率大;加密井钻井管网密集,防碰压力大,同时受压裂、开采井双重影响,地层原始压力系数发生改变,异常高压、低压并存,造成钻井液密度窗口过窄,喷漏同存时有发生。 2完井难点分析 (1)钻井井深和裸眼水平段长度增加,摩阻加大,加之边缘井地层变化不确定性,地质导向过程中井斜上下变化幅度大,造成全角变化率大
2、,水平段井眼轨迹差,受套管刚性和岩屑砂床影响,大斜度及水平段较长,套管在斜井段与井壁发生长段大面积的接触,从而对井壁的侧向力大,导致下套管摩阻较大,下套管顺利到设计井深难度大。 (2)钻井深度和垂深不断增加,地层压力高,气层活跃,固井施工中水泥浆侯凝过程中易因失重导致气体上窜,所以防止固井施工及候凝过程中发生气窜是固井的重点。 (3)设计要求水泥浆返至地面,尾浆返至技术套管以上300m,随着钻井液密度高,水泥浆领浆密度高,环空液柱压力增加较大,防止固井过程中出现漏失是另一难点。 (4)产层套管替浆时,前期施工井使用清水替浆,套管内和环空内外压差大,替浆过程中施工压力高,一般35MPa以上,对于
3、套管串浮箍、浮鞋反向承压能力有影响,存在失效风险。施工压力高对固井设备、管线和人员安全存在威胁。 (5)顶替效率难以得到保证。一是由于套管居中度影响顶替效率,水平井段套管所受的重力方向不再是轴向而是径向,这一重力极易导致套管偏心,甚至贴边,使套管与井壁窄边的钻井液很难被顶替出来,形成窜槽,影响封固质量。二是钻井液中固相颗粒物质和岩屑在井壁低边沉淀不易携带出来,影响水泥环胶结质量。 (6)由于采用了油基钻井液,造成井壁及套管壁清洗困难,并影响胶结质量。固井液体对于油基钻井液存在破乳、絮凝问题,存在安全隐患。 3针对性完井技术措施 (1)针对下套顺利难点分析: 下入套管前认真做好通井或划眼工作,采
4、用不低于套管刚度的管串通井至井底,对遇阻、卡及狗腿度大的井段做划眼工作,采用稠浆携砂等技术措施将井底沉砂带出井底。同时调整好钻井液的润滑性及各项性能,确保套管顺利下入。 同时调整好钻井液的润滑性及各项性能,确保套管顺利下入。 通井到底后大排量(不小于27L/s)开泵充分循环洗井3周以上,井内岩屑携带干净后方能起钻准备下套管。 在下套管前必须实测油气上窜速度,确保其控制在10m/h以内,全烃值5%。 (2)防漏措施分析 下套管前要求井队做好地层承压,根据固井时最高井底压力,计算当量密度,井口憋压(套压),井眼不漏失为合格。 下套管过程中,控制下套管速度,套管下到底后,小排量开泵,根据井下情况排量
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