QC小组活动报告.pptx
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1、“CFP QCCFP QCCFP QCCFP QC小组小组小组小组”活动报活动报活动报活动报告告告告MWCCMWCC品管课部品系品管课部品系管理型小组管理型小组发表者:发表者:一、外协公司概况National/Panasonic 1National/Panasonic 1恒路杰精密恒路杰精密成立时间:成立时间:2001年年10月月注册资金:注册资金:50万元万元生产能力:生产能力:21万台万台/月月从业人员:从业人员:70 人人开始投产:开始投产:2001年年10月月主要生产产品:主要生产产品:精密机械加工精密机械加工二、小组概况部门MWCC品管课部品系小组名称CFP QC小组成立时间2002
2、年12月小组类型管理型小组长何宏小组人数9人参谋龙广仲活动时间 2002年12月 2003年8月活动频次12次/月本次课题低减“恒路杰”外协厂加工不良率序号姓名性别年龄文化程度QC职务组内分工1龙广仲男34大专参谋活动指导2何宏男30中技小组长组织筹划3廖建中男26中技组员活动实施4聂红艳女24本科组员活动实施5邝美英女25中技组员活动实施6杨海锋男20中技组员活动实施7张湛来男22中技组员活动实施8周保江男30(外协人员)活动实施9谢林平男23(外协人员)活动实施National/Panasonic 2National/Panasonic 2三、活动方案National/Panasonic
3、3National/Panasonic 3&为了使活动顺利进行,本小组制定了详细的活动方案。为了使活动顺利进行,本小组制定了详细的活动方案。1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月选题理由选题理由全员全员设定目标设定目标聂红艳聂红艳现场调查现场调查何宏何宏原因分析原因分析全员全员主因确认主因确认全员全员制定对策制定对策全员全员D D对策实施对策实施全员全员C C效果检查效果检查聂红艳聂红艳稳固措施及稳固措施及今后打算今后打算周保江周保江/聂红艳聂红艳报告总结报告总结何宏何宏/廖建中廖建中担当担当时间时间A AP P活动内容活动内容计划计划实施
4、实施作成:廖建中 时间:02年12月10日四、选题理由National/Panasonic 4National/Panasonic 4评评 价价 表表内径不良平行度不良法兰厚度不良其它内径不良占加工不良第一位数据来源:P管理图 日期:02年12月13日 作成:何宏五、工件加工流程National/Panasonic 5National/Panasonic 5轴承毛坯轴承半成品OP2工序OP1工序外协加工生产线外协加工生产线六、现状调查&0202年年4 4月月 1111月恒路杰加工不良率状况调查:月恒路杰加工不良率状况调查:National/Panasonic 6National/Panason
5、ic 6单位:PPM加工不良居高不下数据来源:外协厂月报 制表:何宏 时间:02年12月20日&0202年年4 4月月 1111月对恒路杰加工不良状况摸底:月对恒路杰加工不良状况摸底:National/Panasonic 7National/Panasonic 7单位:台2002年年4月月11月共产生加工不良月共产生加工不良5666台。台。每台的加工费用为每台的加工费用为4.00元。元。合计损耗费用:合计损耗费用:4.00元元/台台5666台台=22664元元为低减本钱为低减本钱,提高提高生产进度生产进度,必须减必须减少外协加工不良少外协加工不良七、目标设定National/Panasonic
6、 8National/Panasonic 8响应公司的502作战方案:(2年内本钱我们将目标设定为10000PPM。02年4月11月单位:PPM10000PPM13652PPM我们的目标 一定能达成!必要性分析:必要性分析:外协加工不良高,导致生产进度慢。外协加工不良高,给公司及外协单位可行性分析:可行性分析:公司502作战方案有效的运作。造成不必要的损失。我们有完善的管理制度及外协厂有较先进的设备。曾经在02年10月达成10000PPM的水平。低减50%。八、原因分析National/Panasonic 9National/Panasonic 9良不径内责任心不够夹具损坏无无工件按夹紧键内径
7、大余量缺乏余量缺乏人员意识缺乏人员意识缺乏环境环境机机 料料材料尺寸偏差阀座厚度阀座厚度不良不良刀片加工刀片加工台数多台数多刀具的磨损夹具磨损快温度高、粉尘多方法方法 人人、原因分析一:原因分析一:找找 一一 到到 8 8 个个 未未 端端 原原 因因卡爪磨损工件夹不稳夹爪铁屑未清理干净工件夹不稳工件夹不稳九、要因验证&为了找出要因,我们对以上各个未端原因逐一验证:为了找出要因,我们对以上各个未端原因逐一验证:National/Panasonic 10National/Panasonic 10原因原因:无工件按夹紧键:无工件按夹紧键员工思想不集中,未装工件就按夹紧键事例无。夹具上无工件,严禁按
8、夹紧键。原因原因:人员意识缺乏:人员意识缺乏02年12月30日,周保江对外协厂生产线员工进行加工不良调查。原因原因:阀座厚度不良:阀座厚度不良03年2月9日,杨海锋对HK上轴承毛坯阀座厚度进行测量加工试验。发现HK部品3#及8#模阀座厚度跟其余模号尺寸有差异。加工3#、8#模时易产生加工不良。要因要因03年1月7日,谢林平在现场对员工进行二个勤务的操作技能调查。要因要因非要因National/Panasonic 11National/Panasonic 11原因原因:刀具磨损:刀具磨损03年1月25日对刀片使用寿命调查 刀片使用寿命未到达850台/片,局部尺寸规格未到达要求原因原因:内径加工余
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