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1、捞砂抽汲工艺的改进与应用 目 录一、前言二、捞砂泵结构及类型三、捞砂泵工作原理四、捞砂泵使用存在的问题五、捞砂泵改进措施六、应用情况七、结论及建议 在油水井作业过程中,对于地层产生亏空以及有严重漏失层的油水井,作业冲砂时入井液漏失现象在所难免,入井液的漏失既给地层带来损害,又影响修井作业的正常进程,同时利用泵车大排量洗井冲砂,存在作业费用高,消耗时间长,作业后入井液返排困难等不利因素。而捞砂泵具有作业风险小(不会造成井下事故)、无地层污染、捞砂效果显著(抽吸力较大,一次能捞砂百米左右)、操作简单、经济实惠等特点,非常适合油水井清砂作业。早在1997年9月在L4-1井进行了首次捞砂试验,但由于捞
2、砂效果不明显试验中止。2007-2008年再次推广捞砂泵,但由于捞砂施工成功率较低未能广泛应用。2009年通过研究,对捞砂泵进行了系统改进,捞砂成功率得到了极大提高,使用范围进一步扩大。改进后的捞砂泵不但能完成直井、斜井、水平井的清砂施工,还在抽汲排液施工中得到了广泛利用。一、前 言(一)结构 捞砂泵是由泄压阀、凡尔、柱塞、外筒、密封胶筒、压紧环、活页阀、砂铲组成。二、捞砂泵结构及类型(二)类型 捞砂泵主要有70mm和83mm两种类型。三、捞砂泵工作原理 捞砂泵工作时:上提油管上部单流阀关闭,下部底阀打开,捞砂泵内形成真空,在捞砂泵内和环形空间形成压差,井内液体在此压差的作用下携带砂子高速进入
3、沉砂管;下放油管上部单流阀打开,下部底阀关闭,砂子保留在沉砂管,液体经过单流阀和循环口又回到油套环形空间。这样往复运动,直至抽到设计要求位置或人工井底,将井筒积砂清除干净。四、捞砂泵使用存在的问题1、捞砂成功率低 2007年11月到2008年6月改进前的捞砂泵在我厂共应用15井次,捞砂成功仅8井次,成功率为53.3%。从统计看,捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物是造成捞砂不成功的主要原因。四、捞砂泵使用存在的问题2、适用范围不广 改进前的捞砂泵受结构限制,砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业,不利于捞砂工艺的推广。3、卡钻事故较多 改进前的90mm捞砂泵在我厂应用的15井次中
4、,捞砂过程中发生卡钻事故2井次,占施工井的13.3%(详见表1)。2007-2008年捞砂井施工情况及原因分析序号井号 归属单位人工井底砂面位置生产井段 施工日期 施工情况 原因分析 界 定1 G7-X7 二矿 3193 3127 3041-3159 07.11.24 捞下23米,至油层中部,捞不下,未到设计位置。井下问题不清成功2 G12-22 二矿 1489 1421 1395-1428 07.11.23 捞至设计位置 成功3 G89-4 二矿 3074 2915 2935-2981 07.12.11 捞下19米,过油层4米,捞不下,未到设计位置,打印为砂面,工艺定不再处理。捞砂泵问题 不
5、成功4 F31-X4 三矿 3312 32393227-3257 3291-329808.02.13 捞至设计位置 成功5F124-X17二矿 3343 3234 3290-3301 08.02.20 捞2次都未成功,冲砂成功。捞砂泵问题 不成功6 C6-X351 一矿 2039 1935 1838-1972 08.03.06 第一次捞不下,砂产被胶皮堵死,第二次捞下。成功7 L9-9 监测大队 3169 2965 2997-3051 08.03.09 捞砂管柱卡,未捞出砂。操作问题(太快)不成功8 L23-33 监测大队 2862 2824 28292834 08.03.07 捞砂不成功,冲
6、砂3次才成功。井内有胶皮,致使捞砂不成功不成功9 L751-1 监测大队 3305 3254 3240-3267 08.04.14 捞下1根油管,从3254到3261米,至离油层底界以上2米,捞不下,工艺定不再捞砂。新井投产,套管应无问题,又没掉落物,应为捞砂泵问题。不成功10 C110 三矿 3262 3206 3236-3242 08.04.20 捞砂不成功,冲砂顺利成功。压裂前,通过井,冲砂又顺利,捞砂不成功原因应为捞砂泵问题。不成功11 G7-3 三矿 3263 31793139-3166 3187-328008.05.16 捞出2根油管砂子,至人底,中间有砂桥。原作业队录取填砂资料不
7、真实,实际只填入少量砂。成功12 F125-2 三矿 2296 2164 2197-2216 08.05.24 捞到底成功,但管柱卡,后经多次解卡成功。砂产太小,套管壁上砂成圆筒状,上提管柱过程,砂子下落,卡钻。成功13 F154-5 三矿 2714 2671 2664-2672 08.05.26 小砂桥,捞出少量砂(只有7米),至人底 成功14 F124-9 三矿 3206 31752276-2282 3210-322208.06.10 捞砂不成功,冲砂顺利成功(从3188到3206米),捞砂泵上未见胶皮。压裂前,通过井,冲砂又顺利,捞砂不成功原因应为捞砂泵问题。不成功15 C87-X3 准
8、备 2904 28762317-2556 2850-287808.06.13 捞出15米油管砂子,至鱼顶位置2885米,捞砂泵卡,解卡成功。原验套时,Y211封胶皮掉至鱼顶,捞砂时卡,上提解卡4根油管后成功。成功 五、捞砂泵改进措施(一)合理选择泵径 针对90mm捞砂泵已发生卡钻事故,70mm捞砂泵抽汲力较小的问题,在2009年捞砂施工中,我们全部采用83mm捞砂泵进行施工。五、捞砂泵改进措施(二)不断改进泵结构 1、拉杆改进 针对改进前捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物的问题,我们将捞砂泵拉杆由原来的圆柱形改成了四方形结构,该项改进攻克了捞砂泵无法传递扭矩的难题,实现了管柱转动带动砂铲转动的目的
9、,解决了通过砂铲破除沙粒胶结及小落物的问题。五、捞砂泵改进措施 2、砂铲改进 原捞砂泵受结构限制(如图),砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业。我们分析水平井井身结构后认为,利用沉砂管使捞砂泵置于直井(斜井)段,砂铲在水平段,并对砂铲进行改进,可以实现水平井捞砂施工。为此我们在砂铲中加入强制关闭的弹簧,并对砂铲结构进行改进,形成了水平井砂铲(如图)。五、捞砂泵改进措施(三)用途扩展 鉴于抽汲绳抽汲试油(气)存在已造成污染环境、占地面积大、排液效率低(排液量低、夜间无法施工)、抽汲深度有限、施工安全系数不高等不足。通过对捞砂泵结构及工作原理的分析,认为堵死捞砂泵卸压孔,对捞
10、砂泵进行固定,可完成抽汲作业。我们按设想将捞砂泵卸压孔堵死,在泵下加下Y211-114F。2009年6月首次在G89-17井进行试验,试验时泵工作8小时,排液9m3不出液,起出检查发现柱塞密封胶筒损坏。鉴于此用管式泵去掉活塞上反尔,用变扣接头连接活塞与油管,在油管上加下反尔代替活塞上反尔,用硬活塞代替软活塞,制成了目前推广使用的抽汲泵(见图)。该泵利用管柱的往复运动,可快速将井筒中的液体抽至地面,具有结构简单,便于操作,安全可靠,可快速录取试油(气)资料的特点,具有较好的应用价值。1、抽汲泵结构五、捞砂泵改进措施 排液抽汲泵结构见图,主要由进液阀、泵筒、活塞、空心连杆、出液阀等组成。五、捞砂泵
11、改进措施2、抽汲泵工作原理123上提管柱(活塞上行),出液阀关闭,进液阀打开,液体通过进液阀进入泵筒,活塞上部液体通过呼吸孔进入油套管环空。下放管柱(活塞下行),出液阀打开,进液阀关闭,泵筒内柱塞以下液体,通过活塞、空心连杆进入管柱内腔排出地面,活塞上部由呼吸孔通过油套管环空补充液体。通过管柱不断上下活动,液体快速排出地面,达到抽汲目的。五、捞砂泵改进措施3、抽汲技术参数 活塞直径83mm。活塞行程7300mm。最大直径(压紧接箍)114mm,泵体外径100mm。合拢总长度9360mm。泵下接头27/8UPTBG公扣,上接头4UPTBG母扣。一行程排量39L,每分钟冲次可达5次。最大下入深度2
12、000M。五、捞砂泵改进措施4、抽汲管柱组合12345金属棉虑砂管(激光隔缝管)。防止抽汲排量过大,污物卡泵。尾管及油管锚定装置。尾管长度不得小于200米(用于消除抽汲泵柱塞与泵筒之间的摩擦力)抽汲泵下入时将空心拉杆与活塞连接推入泵筒,通过提升短节下入抽汲泵,提空心拉杆。下出液阀、泄油器及油管,实现抽汲管柱的下入。安装旋塞、水龙头(接水龙带),完成抽汲管柱的下入。五、捞砂泵改进措施5、抽汲注意事项(1)锚定装置座封时要考虑地面管柱行程,即提升吊卡下放到自封位置,柱塞到固定凡尔距离越短越好,但不能互相碰撞,座封后如不合适可用油管短节调整。(2)抽汲时上提行程要控制好,不要超过抽汲泵行程以防油管锚
13、定装置不断坐封和解封(下探管柱至固定凡尔,上提一行程在钢丝绳上标记记号)。(3)开始抽汲时注意观察活动管柱的重量,可以推断油套管液面深度,上下行程负荷变化大,可达50KN,属正常现象。(4)柱塞以上油管要求试压25MPa,防止抽汲管柱漏失。(5)应将水龙带在井架上固定,防止水龙带损坏。六、应用情况(一)捞砂情况 2009年1-10月份,利用改进的捞砂泵共捞砂28口井(详见表2),成功率92.9%,较改进前捞砂成功率提高39.6%;捞砂过程中未发生过卡钻事故;捞砂施工为井下情况分析提供了依据。在捞砂不成功的2口井中,F124-5井捞砂证明井内有落物,经大修处理完成施工。G890-22井捞砂证明套
14、管变形,用50mm油管冲砂完成施工。六、应用情况 六、应用情况 捞砂与冲砂比在提高作业效率的同时,28口井可节约特车费用130536元(单井冲砂,泵车8小时180元+罐车6小时2 148.5元=4662元)。平均单井捞砂仅需2小时左右,而冲砂则需8小时以上,单井可减少占井周期6小时以上。清水冲砂后,一般需要5-6天油井才能恢复正常;使用捞砂泵后,下入生产管柱当天就可见效,24口油井可为采油厂增产原油450吨。作业施工过程未污染油层,在油水井正常生产时将产生巨大经济效益。六、应用情况(二)抽汲情况 2009年6月抽汲泵试验成功后,到2009年10月份,利用改进的抽汲泵抽汲10口井(详见表3),成
15、功率100%。抽汲泵的使用基本取代了传统钢丝绳抽汲。抽汲泵使用情况统计表 表3序号 井 号 施工单位 施工内容抽汲泵规范 下入深度 下入时间 起出时间 使用时间 排出液量备注mm m yyyy-m-d yyyy-m-d D m31 G89-17 作业07队 新井投产 83 1800 09.06.18 09.06.22 5 35 供液不足2 L66X2 作业11队 新井投产 83 1700 09.07.09 09.07.16 5 109 3 C75-18 作业02队 新井投产 83 1800 09.08.17 09.08.26 8 71 供液不足4 F144-17 作业03队 封堵补孔 83 1
16、800 09.09.25 09.10.05 9 29 供液不足5 J102P1 作业07队 新井投产 83 860 09.10.05 09.10.12 6 47 供液不足6 F124-5 作业12队 抽汲下泵 83 1800 09.08.23 09.09.01 8 33 供液不足7 C9-1 作业01队 新井投产 83 1800 09.07.02 09.07.09 7 94 8 G89-X17 作业07队 老井恢复 83 1500 09.06.17 09.06.28 12 92 9 L14X28 作业02队 大修后抽汲 83 1800 09.10.12 09.10.17 6 45 供液不足10
17、 C56-CP29 作业4队 新井投产 83 1500 09.10.29 09.11.01 2 44 供液不足 六、应用情况 用抽汲绳抽汲排液,在保证沉没度300m的情况下,抽汲1次理论排量为0.9m3(不考虑抽子漏失),每天抽汲20次,累计抽汲排液18m3。但实际上抽子抽汲,随着抽深增大抽子漏失量也随之增大。当抽深大于800m时,沉没度保持300m,抽汲一次实际排量为0.1-0.3m3,因此,抽汲绳抽汲实际每天排液2-6m3。抽汲泵抽汲排液,83mm泵径,冲程7.3m,冲次1次/min,在供液充足的前提下,理论排量52m3,例如,在纯56-侧平29井抽汲,1天抽汲排液32m3。通过对比分析及现场试验,抽汲泵排液效率是抽子排液效率的5-16倍。七、结论及建议 1、捞砂泵捞砂工艺的成功应用,既达到了清砂的目的,又降低了作业费用,且有效地保护了油层,是一个一举多得的作业工艺。2、抽汲泵抽汲是抽汲工艺的一次突破性创新,抽汲泵抽汲克服了钢丝绳带抽子抽汲存在的不足,实现了高效、快速、节约的目的,具有较好的推广使用前景。
限制150内