食品公司废水处理工程设计方案.doc
《食品公司废水处理工程设计方案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《食品公司废水处理工程设计方案.doc(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、商丘*食品有限公司废水处理工程设计方案商丘*食品有限公司废水处理工程设计方案商丘市环境保护公司2006年8月-25-目 录第一章 概论11.1 项目概况11.2 设计规模及水质11.3 处理目标21.4 设计依据21.5 设计范围31.6 设计原则3第二章 废水处理方案42.1 水量、水质分析42.2 处理工艺52.3 预期处理效果9第三章 处理工程设计103.1 工艺设计103.2 主要构筑物及设备13第四章 配套设计154.1 结构设计154.2 电气及自动控制154.3 防腐设计164.4 保温17第五章 工程投资估算175.1 投资估算175.2 投资估算编制依据19第六章 实施进度计
2、划21第七章 生产组织和运行管理227.1 劳动定员227.2 职工培训22第八章 环境经济分析238.1 环境效益分析238.2 运行费用分析238.3主要技术经济指标24第九章 结论25附图1 废水处理工程平面布置图附图2 废水处理工程工艺流程图第一章 概论1.1 项目概况商丘*食品有限公司是一家集绿色养殖、绿色种植、生猪屠宰、肉类加工及产品经营、熟肉制品和速冻食品生产销售于一体的现代化民营企业,公司监于商丘市梁园区工业开发区内,属新建企业,占地175亩,总投资1.6亿元,生产能力为日屠宰生猪1000头及日产100吨速冻食品。主要包括1条屠宰生产线、2条速冻食品生产线、1条纸箱生产线、2条
3、火腿肠生产线及配套冷库、机械设备等。产品主要包括分割肉、熟肉制品、速冻食品、蔬菜等品种。年工作日260天,每班工作8小时。1.2设计规模及水质该公司废水主要由两部分组成,一部分是日屠宰生猪1000头产生的屠宰废水600m3/d;另一部分是生活污水、速冻食品生产废水,约120m3/d(环评210)。总计水量为720m3/d。其中,屠宰废水外观呈暗红色,含有大量的血污、猪毛、油脂、肉屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物,是其主要污染源。设计废水进水水质按照该公司提供的指标,出水水质按照肉类加工工业水污染物排放标准(GB1345792)中一级标准。见表1-1。表1-1 废水处理进水水质指标项目C
4、ODcrBOD5SS氨氮进水指标(mg/L)150080010001501.3 处理目标废水排放量720 m3/d,最大处理量按35m3/h设计;屠宰废水水量为600t/d,另一部分是生活污水、速冻食品生产废水,约120m3/d(环评210)。总计水量为720m3/d。根据对屠宰废水的类比和调研资料其废水水质指标见表1-1。本企业废水经处理后要求达到的排放标准见表1-2。表1-2 废水处理设计出水水质指标项目CODcrBOD5SS氨氮出水指标(mg/L)1003070151.4 设计依据1.3.1 业主提供的相关设计资料和数据;1.3.2 污水综合排放标准(GB8978-1996);1.3.3
5、 室外排水设计规范(GBJ14-87,97版);1.3.4 给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002);1.3.5 混凝土结构设计规范(GBJ10-89);1.3.6 地下工程防水技术规范(GBJ108-87);1.5 设计范围本次设计范围为污水处理、污泥处理工艺,土建工程及相关的给排水、照明、电气工程。不含污水处理站外污水管网。1.6设计原则1.6.1 处理出水水质确保达到规定的排放标准,特别是废水中的氨氮要稳定达标,达到治理污染改善环境的目的。1.6.2 采用先进实用,高效低耗的废水处理技术,尽量节省基建投资和工程运行费用。1.6.3 采用合理可靠的处理工艺,达到运行稳定,
6、抗冲击能力强,管理维护方便的工程目标。1.6.4总体布置,节约占地,考虑绿化,环境优美。1.7.5污水处理规模充分考虑本企业生产发展需要。第二章 废水处理方案2.1水量、水质分析屠宰废水水量变化较大,一天内可能会出现610个小时左右高峰排水,高峰排水量可能为日平均水量的24倍。主要排水时间集中在912时, 1518时产生排放水高峰。此外,受市场影响,屠宰废水淡季排水量小,排水主要集中在白天,晚上11时至第二天早晨6点,有近8个小时的排水间歇;旺季排水量大,但排水时段性也较强,冲击负荷高。屠宰废水水质特征为:屠宰废水外观呈暗红色,臭味重、油脂大、色度高、悬浮物多、耗氧物高,同时含有大量的血污、猪
7、毛、油脂、肉屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物;此外,部分废水还存在部分病原微生物。制革废水COD值约在6001800mg/L,平均范围为1400mg/L;BOD5约在600800mg/L,平均为700mg/L;BOD5/COD值约在0.40.5范围。氨氮的主要来源:屠宰废水属高浓度有机废水,废水中含有大量的血污、肉屑及未被消化的食料,其废水中蛋白质成分较高。由于屠宰废水中蛋白质含量较高,经长时间的厌氧水解,蛋白质被微生物分解为氨,从而增加了屠宰废水中氨氮浓度,其氨氮浓度在70110mg/L左右,pH在8.0左右。根据我们对某食品公司污水处理站屠宰废水的调研,其进入氧化沟前的氨氮浓度在2
8、00mg/L左右,出水在80mg/L左右。根据我公司氮肥企业高氨氮废水处理的实际处理效果,当进入A/O工艺的氨氮浓度在300mg/L左右时,出水氨氮浓度稳定在5mg/L之内。因此确定采用A/O工艺为本工程的氨氮去除主体工艺。由于屠宰废水的水质、水量在一天内变化较大,因此较大的调节池对水质、水量进行调节是必要的(一般大于10小时),调节池内设置预曝气装置进行鼓风曝气,一方面可以调节水质,另一方面也可将废水中的油脂去除。根据国内很多污水处理站的实际运行效果,我们对此进行设置了较大的初沉隔油调节预曝池。综上所述,屠宰废水的可生化性较好,废水中含有大量可溶性蛋白、脂肪等有机物,BOD/COD比值通常在
9、0.5以上。另外屠宰废水中SS浓度高,废水水质水量变化大,应解决好淡季和旺季废水处理的可操作性。2.2 处理工艺废水处理工艺流程图见本方案附图2-1。2.2.1综合废水处理工艺废水处理工程的经验表明废水处理工艺的选择对处理效果,占地面积,运行管理,基建投资,处理成本等重要指标都有很大的影响,因此选择合理可靠的处理工艺方案是做好处理工程建设的根本保证。根据屠宰废水的特征,在全面查阅了国内外有关食品工业废水处理技术文献资料的基础上,通过系统分析并根据处理屠宰工业废水和高氨氮废水的工程实践以及考虑到业主自身的经济承受能力,提出了以混凝沉淀+A/A/O活性污泥法为主的废水处理工艺,废水处理工艺框图见图
10、2-1。综合废水处理工艺流程说明:本废水处理系统主要由预处理系统、A/A/O生化处理系统和深度处理系统组成。活性污泥混凝沉淀池水解酸化池调 节 池进水达标排放二沉池A/O池 初沉隔油池格栅污泥泥饼外运肥田污泥脱水污泥浓缩池滤液图2-1 综合废水处理工艺流程框图预处理系统:预处理系统的主要目的是:水量水质调节,屠宰废水排放的批量性特别强,必须进行水量调节以保证处理系统的连续运行;水质调节,屠宰各工段排放的水质差异性很大,为减少处理难度需进行水质调节以保证处理系统的稳定运行;大量去除SS,屠宰废水中SS较高,为避免堵塞处理构筑物及设备,必须预先去除大量的SS;预处理系统可削减部分污染负荷,如COD
11、、BOD、SS等。预处理系统主要包括格栅、预沉池、调节池等。同时本处理系统采用独特的污泥回流共絮凝技术,即将后段生化处理产生的剩余污泥回流至沉淀池作为生物絮凝剂对废水中的悬浮物质和胶体物质进行吸附絮凝作用,在预沉池中进行悬浮物的去除,显著提高沉淀池的有机物去除率,从而节省工程运行费用。生化处理系统:生化处理系统是本废水处理的核心构筑物,主要是通过生物氧化降解作用去除废水中的胶体物质和溶解性有机物,同时通过活性污泥对有机物质的吸附作用也能够去除部分无机物质,使废水得到比较彻底的处理。生化处理方法较多,如传统活性污泥法和SBR法等处理方法,但工程应用证明A/O工艺处理高氨氮废水是比较实用有效的技术
12、。A/O工艺主要有以下特性:工艺流程简单,运行管理方便;处理效果稳定,出水水质好;基建费用省,运行费用低;污泥产量少,污泥性质稳定;能够承受水质、水量的冲击负荷。为了提高废水中BOD5/COD的比值,提高废水的可生化性,为反硝化细菌提供合适的有机碳源,在A/O工艺前设置水解酸化段,从而组成A/A/O生物硝化、反硝化脱氮工艺。缺氧-好氧活性污泥法(A/O法)是本工程的核心工艺,其主要特点是将反硝化反应器放置在系统之首,又称前置反硝化生物脱氮系统,是目前采用比较广泛的一种脱氮工艺。A/O生物去除氨氮原理:废水中的氨氮,在充氧条件下(O段),被硝化菌硝化为硝态氮,大量硝态氮回流至A段,在缺氧条件下,
13、通过兼性厌氧反硝化菌作用,以废水中有机物作为电子供体,硝态氮作为电子受体,使硝态氮还原为氮气,逸入大气从而达到最终脱氮的目的。硝化反应:NH4+2O2 NO3-+2H+H2O反硝化反应:6NO3-+5CH3OH(有机物) 5CO2 +7H2O+6OH-+3N2 由于A/O法工艺流程简单、运行稳定、无需外加碳源,因此,该工艺的建设费用和运行费用均较低。A/O工艺具有运行效果好,抗冲击能力强,脱氮效果较好,投资省,易于管理、操作简便等特点。屠宰废水中氨氮含量较高,A/O工艺不但可进一步降低有机物,对氨氮去除效果较好,且在屠宰废水处理中已有成功的运行经验。故本处理方案中采用A/O技术。深度处理工艺为
14、混凝沉淀对A/A/O工艺出水进行深度处理,确保外排废水达到一级排放标准。工艺流程说明:废水首先通过格栅去除废水中的血块、碎肉、毛发等粗污物后进入初沉隔油池,悬浮物沉淀在池底,油脂等漂浮在水面上,通过刮油吸泥机排入污泥浓缩池,废水通过水泵打入水解酸化池中,出水进入A/O反应池中,混合液进入二沉池中,泥水分离后的废水进入混凝沉淀池进行深度处理,出水回用或达标排放,污泥一部分回流至A池进行脱氮,一部分回流至初沉池作为生物絮凝剂去除废水中的胶体物质等。初沉隔油池、水解酸化池及二沉池产生的剩余污泥排入污泥浓缩池,通过带式压滤机压滤后泥饼由周围农民拉走肥田。本废水处理系统的污泥主要在予沉池、二次沉淀池和水
15、解酸化池中产生,污泥采用污泥卧螺离心脱水机进行脱水处理。污泥的进一步处置方案详见污泥处置分报告。2.3 预期处理效果污染物主要在预沉调节池、混凝沉淀池、水解酸化池和A/O单元加以去除,本处理工艺各单元的预期处理效果见表2-1。表2-1 各处理单元预期处理效果 单位:mg/L处理单元COD去除率BOD5去除率SS去除率氨氮去除率预沉隔油调节池进水150020%80020%100040%15010出水1200640600135水解酸化池进水1200506405060050%135/出水600320300135A/O+二沉池进水60080%32085%30070%13590出水120489013.5
16、混凝沉淀池进水12035%48409050%13.5/出水78284513.5排放标准100307015第三章 处理工程设计本食品行业废水处理工程设计处理水量为720吨/日,设计处理水质COD为1500mg/L、BOD为800 mg/L、氨氮150 mg/L。3.1 工艺设计3.1.1 预沉隔油调节预曝池由于屠宰废水间歇性排放的特点,预沉池隔油调节预曝池水力停留时间按24小时设计(其中预沉隔油池10小时、调节预曝池14小时),预沉隔油池有效容积为280m3,外形尺寸:20.04.03.5(m),地上0.3m、地下3.2m,内设刮泥机一台,污泥提升泵1台(型号IS650-50、流量50m3/h、
17、扬程11m、功率3kw);调节预曝池有效容积540m3,外形尺寸:20.09.03.5(m),地上0.3m、地下3.2m,内设曝气穿孔管曝气,污水提升泵2台(型号2.5PW、流量40m3/h、扬程11m、功率4kw、1用1备)。调节池不仅用于对水质水量进行调节,更主要用其内设置的曝气穿孔管用于有机物氧化去除,以保证后续处理系统的正常稳定运行。3.1.2 水解酸化池水解处理是将厌氧过程控制在水解酸化阶段,利用兼性的水解产酸菌将复杂的有机物转化为简单的有机物。这不仅降低污染程度,还能降低污染物的复杂程度,提高后续好氧处理的效率。水解酸化池设计水力负荷0.5m3/m2h,总有效容积为400m3,外形
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 食品 公司 废水处理 工程设计 方案
限制150内