QC小组优秀成果报告-建筑施工质量保证QC小组成果报告课件.ppt
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1、提高钢筋直螺纹连接合格率成果报告 发布人:李 扬 太原市第一建筑工程公司赵正QC小组 二九年二月二十五日一、工程概况2 目 录 二、小组简介3三、选题理由4四、现状调查4五、设定目标6六、原因分析6七、要因确认9八、制定对策11九、对策实施12十、成果评价及经济效益15十一、巩固措施17十二、打算和体会17一、工 程 概 况:工程名称 康居苑6#楼 工程地址 太原市坡子街建筑面积 38668.175m2结 构 框架-剪力墙结构层 数地 下 2 层 抗震设防烈度 8 度地 上 30 层 建筑高度 90.45m建设单位 太原市住宅开发修建公司监理单位 太原市建设监理有限公司设计单位 太原市建筑设计
2、研究院施工单位 太原市第一建筑工程公司一分公司开工日期 2019 年7 月20 日 计划竣工日期 2019 年7 月20 日备 注本工程为太原市住宅开发修建公司康居苑6#楼,位于太原市坡子街,工程场地为III类,属于太原盆地,工程场地现场附近有相临的建筑和道路。本工程的公用配套设施完善,水源位于拟建物东南角,电源位于拟建物东南角,水、电供应均能满足工程要求,施工车辆进出方便,是较为理想的施工场地。根据公司“至诚奉献建筑精品、精心雕塑时代丰碑”的质量方针,为确保本工程实现“结构迎泽杯”、“汾水杯”的管理目标,在公司工程管理部的支持下,我项目部在开工之初就针对提高钢筋直螺纹连接合格率成立了质量控制
3、QC小组,进行技术攻关与改进。二、QC 小 组 简 介:小组名称赵正QC小组成立日期2019年8月小组注册号BYJQC031小组类型攻关型小组人数9人活动时间2019.8.102009.2.10平均受教育时间60学时小组成员基本情况序号 姓名 性别 年龄 职务 职称 学 历 组内职务 赵 正 男 31 项目经理 工程师 大 专 组 长 王燕刚 男 33 技术负责人 助 工 大 专 副组长 李 扬 男 30 质量员 助 工 大 专 副组长 薄建明 男 53 施工员 助 工 高 中 组 员 崔太林 男 48 材料员 助 工 高 中 组 员 张新华 男 42 安全员 助 工 高 中 组 员 朱 蕊
4、男 27 技术员 助 工 本 科 组 员 李志斌 男 24 施工员 助 工 本 科 组 员 贾志飞 男 24 资料员 助 工 大 专 组 员三、选 题 理 由:选 题 理 由 本工程目标为“确保省优,争创汾水杯”,工程质量要求精益求精。本工程所有直径在18mm以上的热轧钢筋采用直螺纹钢筋连接技术连接,共计钢筋接头41240个。提高合格率有利于确保工程结构钢筋混凝土质量,减少返修返工,节省人力,节约原材料,达到节能增效。钢筋直螺纹连接技术是建设部推广建筑业十项新技术之一,本工应用此项技术。四、现 状 调 查:制图人:李 扬日 期:2019年9月 调查一:下面为本工程最近三天内4个作业区中的4个施
5、工班组每连接100个接头一次性合格率的二次跟踪调查结果:经调查总结,目前本工程钢筋直螺纹连接一次合格率为 90.25。调查二:由于直螺纹连接接头外露丝扣大于1.5个丝扣,一次合格率较低,常常发生返工现象,造成滞工,从而降低了本工序的工作效率。经现场试验,一个钢筋直螺纹连接从准备到钢筋套丝、运输再到现场连接平均需要7分钟,而如果直螺纹连接接头经检验不合格后再经拆卸、搬运、修理、安装直至合格平均需24分钟。造成了2.5倍时间的损失。而且这样极容易造成接头损坏。制图人:李 扬日 期:2019年9月 调查结果:本工程钢筋直螺纹连接施工合格率较本公司其他工程低,施工中出现大量的返工返修现象。调查三:经调
6、查了解我项目部在太原市城市职业技术学院图书实训楼工程中也应用了钢筋直螺纹连接技术,该工程4个施工班组每连接100个接头一次性合格率的二次跟踪调查结果如下,其平均合格率为95.25:五、设 定 目 标制图人:李 扬日 期:2019年9月 目标确定:将钢筋直螺纹连接一次合格率从目前的90.25提高至98。设定目标可行性分析:1、通过现场调查,在钢筋直螺纹连接施工过程中没有任何不可抗拒因素导致连接不合格。2、通过“现状调查三”可以发现,在两次检查中均有班组钢筋直螺纹连接施工合格率能达到98以上。综上分析,所设定目标定能实现。六、原 因 分 析钢筋直螺纹连接处套丝的外漏长度大于1.5个丝扣人施工基础知
7、识差工人未培训 施工交底不到位工人偷懒法套丝时长度控制不准连接施工序搭配混乱拧紧力小行程挡板松动套丝刀钝机扭力钳精度不准钢筋质量 不合格套筒质量 不合格材高空作业环 根据所制定的目标,经QC小组成员的认真讨论和现场深入调查,通过5M1E法分析影响钢筋直螺纹连接一次合格率的原因并绘制因果图如下:七、要 因 确 认 通过5M1E法和因果图分析,供收集末端因素12个。现对这12个末端因素进行调查分析和现场测试、测量,进行要因确认。经过小组研究决定,根据各末端因素所导致导致直螺纹连接不合格比率的大小和是否符合国家相关标准来确认是否为要因(各末端因素导致直螺纹连接不合格比率当大于20或不符合国家标准时为
8、重要因素).序号 末端因素 确认方法 确认情况结论1 工人未培训调查分析 检查项目培训记录,上记载所有工人均参加过培训。现场抽查10名工人,均经过班组施工前培训。非要因2 技术交底不到位调查分析 检查交底记录,现场钢筋直螺纹连接工人均接受过技术交底。现场抽查10名工人,这些工人均基本能讲出钢筋直螺纹连接施工的技术规程和施工要点。非要因3 工人施工中偷懒调查分析 经调查,施工过程中有偷懒现象。对场区所有钢筋班组进行调查,未发现偷懒现象。非要因4 套丝时长度控制不准现场测试测量以一个工作班内生产的丝头为一个验收批抽取10%,用环通规、环止规、钢尺进行检查,检查结果见检查表1。检查结果不符合国家检验
9、标准。在检查出的50个不合格连接施工中,有13个是由于工人施工中直螺纹接头滚丝太长造成,导致连接不合格比率为26。要因5 连接时工序搭配混乱调查分析 由于连接时工序搭配混乱,造成工序疏漏,在检查出的50个不合格连接施工中,有12个是由于工人施工中直螺纹接头滚丝太长造成,导致连接不合格比率为24。要因6 扭力钳精度不准现场测试测量对场区内10把扭力钳进行校验,只发现一把误差较大,但在误差允许范围内。非要因7 行程挡板松动现场测试测量行程挡板松动,导致工人套丝加工时,套丝长度掌握不好,在检查出的50个不合格连接施工中,有12个是由于工人施工中直螺纹接头滚丝太长造成,导致连接不合格比率为24。要因8
10、 套丝刀钝 现场测试测量经套丝机厂家技术人员检查,套丝机套丝刀仍较锋利,对施工质量无影响。非要因9 拧紧力小 现场测试测量按规定的检验数量用扭力扳手进行连接检查,检查规定及结果见检查表2。检查结果不符合国家标准。在检查出的50个不合格连接施工中,有11个是由于工人拧紧力小造成,导致连接不合格比率为22。要因10 钢筋质量不合格现场测试测量本工程应用钢筋均有出厂合格证和进场检测报告,钢筋质量合格。非要因11 套筒质量不合格现场测试测量套筒相关质量证明材料齐全,而且进场时,质检员和材料员用环通规和环止规按照国家检验标准检验,检验结果合格。非要因12 高空作业 现场测试测量在检查出的50个不合格连接
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