总装车间实习心得汇总3篇.docx
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1、总装车间实习心得汇总3篇总装车间实习心得汇总3篇 心中有不少心得体会时,写心得体会是一个不错的选择,这样能够给人努力向前的动力。是不是无从下笔、没有头绪?现在随着一起往下看看总装车间实习心得,希望你宠爱。 总装车间实习心得篇1 到目前为止,我进公司已经有半年了。在这半年的时间里,我学到了很多学问,渐渐的完成从一个同学变为了一个公司员工,生活环境将从学校转为公司,接触的对象将从老师、同学转变为领导、同事的三大转变。 首先,通过学习硫酸、电解车间的作业指导书,对两个车间的工艺流程有了确定的了解。通过多次到现场和现场实物相对比,使得我对工艺的流程有了更深刻的了解。由于各项工艺指标的计算与设备是离不开
2、的。在了解工艺流程的同时,我对车间设备型号、尺寸、以及处理量也有了初步的熟识。通过这些设备学问,推算出工艺参数,明白了其中的计算方法,工艺参数也会记得越结实。另外,依据初步设计书整理了电解、硫酸车间各岗位的技术参数指标、记录表,为开车做好充分的预备。 其次,进行跟踪落实电解车间消逝问题的整改状况。在各个设备调试的过程中,相续消逝了一系列的问题。联系并跟踪了厂家对车间的液下泵支架进行了防腐,以及对脱硫塔的修补,还有除铜岗位铅锅眼罩的测量,跟踪现场施工、施工结果验收;电解槽焊补、电解液循环上夜管道、下液管道的修补验收等工作。综合部、项目部以及电解车间共同参与验收。对电解车间全部车间改造、厂家修理的
3、设备进行验收。在验收时,我们本着一个认真、负责的态度严格依据验收标准对其进行全面检查,以保证11月带负荷试车的顺当进行,最终由参加人员签字确认验收合格。 第三,进行电解车间防腐面积的核算。这个过程需要一个认真、严谨的工作态度。在现场测量的过程中,决对容不得半点马虎。不仅要求测量的数据精确,还要尽可能的考虑周全。现场中有的地方不便利测量,则需要查询图纸进行核算。最终再与厂家的审计进行核对,经厂家确认后一并交到审计进行审查。在这次的核算过程中,我明白了做事情,应当具有认真、负责、严谨的态度,考虑事情确定要全面,在工作的过程中留意到每个细节,这样才能把事情做好。 第四,进行了电解、硫酸车间全部阀门的
4、统计。刚开头的时候,对于阀门的学问特殊欠缺,这时候崔部长给我们讲解了阀门的有关学问,阀门铭牌上的各个参数的含义,使我们受益匪浅。在统计的过程中我们也消逝了一些错误,比方说,阀门材质,以及阀门类型等。后来我又上网查了各种阀门的图片,最终对阀门的学问有了更深的了解。通过这次统计阀门,我不仅对电解、硫酸车间的各个岗位、各个设备的阀门的大体位置有了确定的了解,同时对车间的工艺流程有了更深的熟识,在以后假如消逝什么样的问题,我将知道把握哪个阀门,能够第一时间有效的处理问题,我想这也是领导让我们统计阀门的用意所在。 第五,参与电解车间带负荷试车。首先,进行蓄热式燃烧器的调试。在煤气站通煤气之前,确定要知道
5、各个环节应当做的工作。在煤气站送来煤气之后,各个阀门的开关挨次、放空、取样以及与调度、烟化、二公司煤气站之间的联系。对蓄热式燃烧器的调试消逝了一系列的问题。换向阀换向时简洁熄火,换向阀温度过高以及探火器不能探测到火焰等。厂家开头对问题逐一排查,虽然最初的解决方案是错误的、无效的,但是在错误的基础上最终探究出了一条正确的方案-那就是更改换向阀的内部结构,于是问题都相续得到了解决。在进行带负荷试车后,鉴于铅液快速升温需要,需要增加气阀位、换向时间,换向阀温度过高,并且不时消逝皮带脱落状况,此问题现在还在调试中。另外,日本DM机组、立模铸造机组、阴极制造机组、阴阳极自动排版机组分别进行了带负荷试车,
6、并成功成产出了铅卷、阴极片、阳极板。在这次带负荷调试中,我主要学到了,遇到问题时,不管是对是错,我们都要乐观的去思索,由于只有去思考,才有创新,即使我们的方法是错误的,但是我们能在错误的基础上探究出一条更为正确的方案。但是实际过程中,由于有些设备消逝问题,只有真正懂该台设备的厂家才能真正找出解决方案,再加上作为刚毕业不久的高校生,还没有处理类似问题的阅历,所以大多数状况我们都是在观看别人是怎么处理,这时候我们就需要他们的处理方法登记来,以便以后在类似的问题上,能够乐观有效的处理问题。 第六、除铜岗位的配料工作。刚开头的时候,配料就是单纯的将几车的化验单一比较,然后做出符合各种元素品位的配料单。
7、由于刚开头加的都是空锅,所以这样配,并且溶化铅液的时间比较长。为了短时间内使铅液快速溶化,必需在锅内留有确定量的铅液。所以以后配料时确定参考锅内剩余的铅液含量及其品位。由于砷锑具有除铜功能,所以下一步预备不加硫磺的状况下检测一下铜的含量。假如能够达到除铜的效果,将会削减硫磺的生产成本。在配料的过程中,还消逝了入厂重量与现场存放量不符、化验单编号混乱等问题,并且都得到了相应的解决。 第七,对全厂管道进行生疏和了解。通过查看管网图纸,了解了管架连接、标高、管道种类、数量、管径、流向、流通介质、温度、压力等参数。通过学习绘制综合管网标识图对全厂管道有了更深的熟识。特别在现场核对时,由于有些管道已经被
8、保温,所以对某些管道的管径、以及介质很难确认其精确数据。后来,在崔部长的指导下,对这些管道参数有了进一步的熟识。另外,对管道中的阀门进行了了解,并且对电解、硫酸、烟化、备料车间管道上错误的阀门标识牌进行了修改并重新制作。我觉得对了解厂区管网结构是特殊重要的。由于在生产中,假如某个管道消逝问题,能够通过在第一时间把握某个阀门更好的处理此类问题。 最终,每周五对分管车间全部设备、工艺、平安方面进行大检查。平安为了生产,生产必需平安。平安始终是放在第一位的。通过检查,把车间里存在的平安隐患以隐患整改通知书的形式下发给车间,并且规定完成期限。通过这种形式将车间的平安隐患降至最低,以保证车间的顺当生产。
9、 通过以上工作,不仅是专业学问方面还是一些简洁问题的协调处理力气都有了很大的提高。我觉得。在以后得工作中应当做到一下几点。 要有认真负责的态度。有些问题似乎不是那么的明显。我们要本着认真负责的态度去一遍一遍的巡查。当消逝问题的时候,我们要谨慎对待,假如我们不能处理的事情要准时的上报给领导,以免不必要的事故发生。我们只有一个认真负责的态度去对待,我们才能做得更好。 要不断的学习。在生产过程中,为了保证我们的产品具有更好的质量,以及从容应对新消逝的问题,我们就要不断的学习,丰富自己的专业学问。现在负责电解车间的配料工作,就要学习配料单中7种元素的化学性质,为下一步工艺方面的创新生产做好学问方面的预
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