东方仿真实习报告.docx
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1、东方仿真实习报告篇一:仿真机实习报告实习报告题班 学哈尔滨工程大学XX 年 8 月 28 日仿真技术是一门多学科的综合性技术,它以操纵论、系 统论、相像原理和信息技术为根底,以运算机和专用设备为 工具,利用系统模型对实际的或假想的系统进展动态试验。 在仿真中心半天的实习,对仿真中心有了更为充分的了解和 生疏。仿真中心教师具体的讲解,让我生疏到了仿真的重大 意义和学院仿真中心取得的优良成效和科研成绩。一回路冷却剂平均温度不变的运行方案特点:当反映堆功率由零提升到 100%满功率时,维持一回路冷却剂平均温度不变,压水堆一样都具有负的慢化剂温 度系数,因此具有自动调剂自稳固特性,使冷却剂温度有自 发
2、地趋向于 tw 不变的趋势。优势:一、要求补偿的反映性小二、削减了对堆芯构造部件,尤其是对燃料元件的热冲击所 引发的疲乏蠕动变应力,增加了元件的利用平安性 3、由于从热态零功率至满功率始终维持 tw 不变,关于利用化学毒物操纵冷态至热态温度效应的动力堆,能够 削减相当数量的操纵棒驱动机构,而且操纵棒的调剂活动减 少了,可延长驱动机构的寿命 4、不同运行功率时,冷却剂体积上是恒定的,理论上可不需要容积补偿,这就大 大减小稳压器尺寸及削减一回路压力操纵系统的工作负担五、反映堆由零功率至满功率均处于 tw 恒定状态,需要补偿的温度效应小。另一方面堆芯构造不发生较大温差就能够够加大提升功率幅度。 缺点
3、:一、负荷转变时, 二回路冲击较大二、功率转变时。给水调剂和汽轮机调速系 统负担重 3、回路耐压要求高,系统性靠得住性降低。二回路压力不变的运行方案特点:当堆芯功率水平转变时,要求一回路冷却剂温度上升,二回路蒸汽压力和相应的饱和温度维持不变优势: 一、在 0%-100%功率提升进程中,二回路的压力不变,使蒸汽发生器给水调剂系统、蒸汽调压阀、汽轮机调速系统等的工作条件改善二、能够使二回路设计加倍合理,给水泵的特性近似于常规蒸汽动力装置,而不需要提出特别的要求 缺点:一、由于 tav 转变大,在符合变更时,要求补偿的反映性大,操纵系统动作频繁,扰动了堆芯功率散布,乃至致使功率振荡二、负荷转变时,对
4、堆芯构造及元件产生的热冲击应力大,在屡次反复作用下,可能致使燃烧元件的蠕变疲乏 3、操纵棒活动频繁,阻碍驱动机构寿命 4、冷却剂体积波动大,要求稳压器具有更大的容积补偿力量,对压力操纵系统和水位操纵系统提出了更高的要求五、 动力装置的机动性受到限制组合运行方案低功率区冷却剂平均温度不变,变功率区二回路压力不 变;低功率区二回路压力不变,高功率区冷却剂平均温度不 变。这种运行方案的提出是由于上述几种大体运行方案的优 势和缺点都过于突出,有的方案对一回路有利,给二回路的 设计和运行带来较大困难,有的方案那么正好相反。这种组 合运行方案实际上是一种折中考虑,将设计、运行和治理的 困难由一、二回路一起
5、担当,关于一、二回路都较为有利, 可是增加了操纵环节,增大了系统的简单性。通过对仿真系统模拟电站运行功率的调剂,对功率调剂 进程中的相关数据进展了记录和分析。数据显示,随功率下 降,反映堆入口温度近似恒定,反映堆出口温度下降,冷却 剂平均温度下降,蒸汽压力上升。此运行方案为入口温度恒 定方案,该方案有利于削减温度转变对堆型的冲击和阻碍,提高堆芯寿命;随功率上升,出口温度上升,冷却剂平均温度上升,能够提高蒸汽发生器的蒸汽出口温度,提高功率。相较,冷却剂平均温度不变的运行方案,是一种折衷的方案, 功率转变造成的负担由两个回路一起担当,目前反映堆多承受此稳固运行方案。此方案中随功率上升,冷却剂平均温
6、度恒定,入口温度下 降,出口温度上升,二回路蒸汽压力和温度下降,蒸汽流量 增加;对一回路系统有利,能够较好的实现自稳自调特性, 稳压器水位大体维持不变,二回路流量和压力转变不大,对 蒸汽发生器恶化汽轮机造成负担。咱们通过操作电脑上的软件所做的模型,了解了核电站 各部份的组成及内部构造。对核电站有了加倍直观的生疏。 通过在仿真中心半天的实习,我了解了仿真模拟在核电站调 试运行和员工培训方面有着不行代替的作用,不单单能够节 省试验本钱还能够帮助人们加倍真实的完成对试验对象的生疏,关于核电站的争论和改进有着深刻的意义。这次仿真 实习让我获益匪浅,对核电站运行和仿真模拟有了深刻的印 象和初步的生疏。篇
7、二:四川理工化工仿真实习报告(日记) 化工生产实习报告这次为期 10 天的生产实习是咱们参与实践活动的很重要的一部份,在陈晓峰教师的指导下咱们学习了 “东方仿真软件”中的“合成氨”的仿真操作。能够说咱们在这 10 天的生产实习中学到了很多在寻常课堂没学到的学问 ,收成颇丰。这次实习仿真软件的操作,使咱们不仅进一步生疏了 “合成氨”三个工段的工艺流程,更让咱们了解到在工厂的 实际操作上是怎么操作的,使咱们了解到运算机系统在实际 的生产操作中起到的重要作用。这是一种步骤,更是一种结 合。咱们此刻班上大多数同窗都已与公司企业签了协议,不 久咱们就要真正的踏上工作职位。因此这一次的生产实习我 感觉尤其
8、重要,这不仅是学校给咱们的一个课程,而且仍是 咱们对以后在工厂 “中控室”的一种初步了解,让咱们收成颇丰!1.实习目的:生产实习是咱们应用化工技术专业学问构造中不行缺少的组成部份,并作为一个独立的工程列入专业教学打算中 的。其目的在于通过实习使学生取得大体生产的感性学问, 动手力量,理论联系实际,扩大学问面;同时专业实习又是 熬炼和培育学生业务力量及素养的重要渠道,培育今世大学 生具有吃苦耐劳的精神,渐渐实现由学生学校到职业者社会的转变,培育咱们初步担当技术工作的力量。这些 实际学问,对咱们学习后面的课程乃至以后的工作,都是十 分必要的根底。只有先进展了解,咱们才能去进一步学习, 去加深,去进
9、取。 (具体的实习目的是:1:了解合成氨的工艺流程和具体的阅读“合成氨仿真系统的操作说明书”。2. 生疏关于合成氨的设备和操纵系统的原理。3.认真学习仿真 系统的操作。4.通过学习和操作练习,得出结论和心得。)2. 实习内容:阅读“年产 30 万吨的合成氨装置仿真培训系统利用说明书”,对合成氨的工艺流程进展必定初步了解;了解“年产 30 万吨的合成氨的工段-净化,转化,合成工段”的工艺流程;阅读“净化工段”的说明书,并参照其说明书和“成 绩测评系统”的步骤完成“冷态开车”和“正常停车”的仿 真操作;阅读“转化工段”的说明书,并参照其说明书和“成 绩测评系统”的步骤完成“冷态开车”和“正常停车”
10、的仿 真操作;阅读“合成工段”的说明书,并参照其说明书和“成绩测评系统”的步骤完成“冷态开车”和“正常停车”的仿 真操作;综合了解“年产 30 万吨的合成氨的工段-净化,转化,合成三个工段”,认清“工厂操纵室操作”的情形;3. 实习时刻:四 川 理 工 学 院 “ 仿 真 系 统 培 训 基 地 ”-12 月 20 日至 29 日1 了 解 合 成 氨 总 的 工 艺 流 程 12 月 20 日上午2 完 成 “ 净 化 工 段 ” 的 冷 态 开 车 的 操 作-12 月 20 日下午3 完 成 “ 净 化 工 段 ” 的 正 常 停 车 的 操 作-12 月 21 日成天4 完 成 “ 转
11、 化 工 段 ” 的 冷 态 开 车 的 操 作-12 月 22-23 日5 完 成 “ 转 化 工 段 ” 的 正 常 停 车 的 操 作-12 月 24-25 日6 完 成 “ 合 成 工 段 ” 的 冷 态 开 车 的 操 作-12 月 26-27 日7 完 成 “ 合 成 工 段 ” 的 正 常 停 车 的 操 作 12 月 27-28 日8检查“净化,转化,合成”工段的操作-12 月 29 日4. 生产实习的进程内容:第一节 净化工艺流程简介一、脱碳变换气中的 CO2 是氨合成触媒镍的化合物的一种毒物,因此,在进展氨合成之前必需从气体中脱除干净。工艺 气体中大部份 CO2 是在CO2
12、 吸取塔 101-E 顶用活化 aMDEA 溶液进展逆流吸取脱除的。从变换炉 104-D出来的变换气温度 60、压力,用变换气分别器 102-F 将其中大部份水分除去以后,进入 CO2 吸取塔 101-E 下部的散布器。气体在塔 101-E 内向上流淌穿过塔内塔板,使工艺气与塔顶参加的自下流淌的贫液解吸了 CO2 的 aMDEA 溶液,40TI_24充分接触,脱除工艺气中所含 CO2,再经塔顶洗涤段除沫层后出 CO2 吸取塔,出CO2 吸取塔 101-E 后的净化气去往净化气分别器 121-F,在管路上由喷射器喷入从变换气分别器(102-F)来的工艺冷凝液由 LICA17 操纵,进一步洗涤,经
13、净化气分别器(121-F)分别出喷入的工艺冷凝液,净化后的气体,温度 44,压力,去甲烷化工序106-D,液体与变换冷凝液集合液由液位操纵器 LICA26 调剂去工艺冷凝液处置装置。从 CO2 吸取塔 101-E 出来的富液吸取了 CO2 的 aMDEA 溶液先经溶液换热器 (109-CB1/2)加热、再经溶液换热器(109-CA1/2),被CO2 汽提塔 102-E102-E 为筛板塔,共10 块塔板出来的贫液加热至 105TI109,由液位调剂器 LIC4 操纵,进入 CO2 汽提塔(102-E)顶部的闪蒸段,闪蒸出一部份 CO2,然后向下流经 102-E 汽提段,与自下而上流淌的蒸汽汽提
14、再生。 再生后的溶液进入变换气煮沸器(105-CA/B)、蒸汽煮沸器(111-C),经煮沸成汽液混合物后返回 102-E 下部汽提段,气相部份作为汽提用气,液相部份从 102-E 底部出塔。从CO2 汽提塔 102-E 底部出来的热贫液先经溶液换热器(109-CA1/2) 与富液换热降温后进贫液泵, 经贫液泵(107-JA/JB/JC)升压,贫液再经溶液换热器(109-CB1/2) 进一步冷却降温后,经溶液过滤器 101-L 除沫后,进入溶液冷却器108-CB1/2被循环水冷却至 40TI1_24后,进入 CO2 吸取塔 101-E 上部。从CO2 汽提塔 102-E 顶部出来的 CO2 气体
15、通过 CO2 汽提塔回流罐 103-F 除沫后,从塔 103-F 顶部出去,或送入尿素装置或放空,压力由 PICA89 或 PICA24 操纵。分别出来的冷凝水由回流泵 108-J/JA升压后,经流量调剂器 FICA15 操纵返回 CO2 吸取塔 101-E 的上部。103-F 的液位由 LICA5 及补入的工艺冷凝液VV043 支路操纵。二、甲烷化由于碳的氧化物是氨合成触媒的毒物,因此在进展合成 之前必需去除干净,甲烷化反映的目的是要从合成气中完全 去除碳的氧化物,它是将碳的氧化物通过化学反映转化成甲 烷来实现的,甲烷在合成塔中能够看成是惰性气体,能够达 到去除碳的氧化物的目的。甲烷化系统的
16、原料气来自脱碳系统,该原料气前后经合 成气一脱碳气换热器(136-C)预热至 TI104、高变气脱碳气换热器(104-C)加热到 316TI105,进入甲烷化炉 (106-D),炉内装有 18m3、J-105 型镍催化剂,气体自上部进入 106-D,气体中的 CO 和CO2 与 H2 反映生成 CH4 和 H2O。系统内的压力由压力操纵器 PIC5 调剂。甲烷化炉(106-D)的出口温度为 363TIAI1002A,依次经锅炉给水预热器 (114-C),甲烷化气脱盐水预热器(134-C)和水冷器(115-C), 温度降至 40TI139,甲烷化后的气体中 COAR2_1和 CO2AR2_2含量
17、降至 10ppm 以下,进入合成气紧缩机吸取罐 104-F 进展气液分别。甲烷化反映如下: 催化剂 CO + 3H CH4 + H2O +催化剂 CO2 + 4H2 CH4 + 2H2O +三、冷凝液回收系统自低变 104-D 来的工艺气 260TI130,经 102-F 底 部冷凝液猝冷后,再经 105-C,106-C 换热至 60,进入 102-F,其中工艺气中所带的水分沉积下来,脱水后的工艺气进入CO2 吸取塔 101-E 脱除 CO2。102-F 的水一部份进入 103-F, 一部份经换热器 E66401 换热后进入 C66401,由管来的 327TI143的蒸汽进入 C66401 的
18、底部,塔顶产生的气体进入蒸汽系统,底部液体经 E66401,E66402 换热后排出。下面就看看“合成氨净化工段总图”,结合上面的进程了解。其次节 转化工艺流程介绍概述制取合成氨原料气的方式要紧有以下几种:1.固体燃料 气法;2.重油气法;3.气态烃法。其中气态烃法又有蒸汽转化法和间歇催化转化法。这次实习的仿真软件是针对蒸汽转 化法制取合成氨原料气而设计的。制取合成氨原料气所用的气态烃主假设是自然气甲烷、乙烷、丙烷等。蒸汽转化法制取合成氨原料气分两段进展, 第一在装有催化剂镍触媒的一段炉转化管内,蒸汽与气态烃进展吸热的转化反映,反映所需的热量由管外烧嘴供给。 一段转化反映方程式如下:CH4+H
19、22 kj/molCH4+2H22+4H2 - kj/mol 气态烃转化到必定程度后, 送入装有催化剂的二段炉,同时参加适量的空气和水蒸汽, 与部份可燃性气体燃烧供给进一步转化所需的热量,所生成 的氮气作为合成氨的原料。二段转化反映方程式如下:2H2 + O22Og+ 484 kj/mol CO+ O2 2 + 566 kj/mol2. 催化床层的转化烧反映CH4+H22 kj/mol CH4+ CO22 kj/mol二段炉的出口气中含有大量的 CO,这些未变换的 CO 大部份在变换炉中氧化成 CO2,从而提高了 H2 的产量。变换反映方程式如下: CO+ H22 +H2 + 566 kj/m
20、ol原料气脱硫原料自然气中含有左右的硫化物,这些硫化物能够通过 物理的和化学的方式脱除。自然气第一在原料气预热器141-C中被低压蒸汽预热,流量由 FR30 记录,温度由 TR21记录,压力由 PRC1 调剂,预热后的自然气进入活性碳脱硫槽101-DA 、102-DA 一用一备进展初脱硫。然后进用蒸汽透平驱动的单缸离心式紧缩机102-J,紧缩到所要求的操作压力。紧缩机设有 FIC12 防喘振疼惜装置,当在低于正常流量的条件下进展操作时,它能够能够把某一给定量的气体返回 气水冷器130-C,冷却后送回紧缩机的入口。经紧缩后的原料自然气在一段炉 101-B对流段低温段加热到 230TIA37左右与
21、 103-J 段间来氢混合后,进入 Co-Mo 加氢和氧化锌脱硫槽108-D,经脱硫后,自然气中的总硫含量降到以下,用 AR4 记录。原料气的一段转化脱硫后的原料气与压力为的中压蒸汽混和,蒸汽流量由FRCA2 调剂。混合后的蒸汽和自然气以分子比 4:1 的比例通过一段炉101-B对流段高温段预热后,送到 101-B 辐射段的顶部,气体从一根总管被分派到八根分总管,分总管在 炉顶部平行排列,每一根分总管中的气体又经猪尾管自上而 下地被分派到 42 根装有触媒的转化管中,原料气在一段炉101B辐射段的 336 根触媒反映管进展蒸汽转化,管外由顶部的 144仿真中为 72个烧嘴供给反映热,这些烧嘴是
22、由 MIC1MIC9 来调剂的。经一段转化后,气体中剩余甲烷在 10AR1_4左右。转化气的二段转化一段转化气进入二段炉103-D,在二段炉中同时送入工艺空气,工艺空气来自空气紧缩机101-J,紧缩机有两个缸。从紧缩机 101-B 最终出口管送往二段炉的空气量由FRC3 调剂,工艺空气能够由于电动阀 SP3 的动作而停顿送往二段炉。工艺空气在电动阀SP3 的后面与少量的中压蒸汽集合,然后通过 101-B 对流段预热。蒸汽量由 FI51 计量,由MIC19 调剂,这股蒸汽是为了在工艺空气中断时疼惜 101-B 的预热盘管。开工旁路 LLV37不通过预热盘,以幸免二段转化触媒在用空气升温时工艺空气
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