合成氨仿真实习报告1.docx
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1、南京工业大学城建学院仿 真 实 习 报 告 书刘皓1905090228安全工程系化学化工试验教学中心2023 年 10 月合成仿真实习报告30 万吨合成氨装置模型照片一、实习的目的合成仿真实习是理论联系实际,应用和所学专业学问的一项重要环节,是培育我们动手力量和学习力量的一个重要手段。仿真实习是以仿真的实习模式,在既保证学生安全又能完善供给实习时机的状况下,学校赐予我们的一次专业实践的时机。是我们在学习专业学问后进展实际运用的重要环节,它对培育我们的动手力量有很大的意义,同时也能使我们了解化工工艺的重点要素,仿真实习是我们走向工作岗位的必要前提。二、实习要求1. 实习装置为合成氨生产仿真装置。
2、要求了解并生疏生产过程及掌握,包括:1) 生产方法和原理,原料、催化剂及产品特性;2) 生产工艺流程流程中设备、主副管线,过程操作和掌握;3) 各工序工艺条件及掌握:主要设备操作温度、压力和组成;4) 主要设备型式、构造;5) 主要设备及管线上的掌握仪表及调整方法。2. 搜集信息途径1) 听讲座拟安排工艺及设备、仿真装置及操作等讲座;2) 现场实习:生疏工艺流程、设备、及仿真软件操作,生疏仿真模型;3) 阅读实习指导书、流程图、设备图及其它文献资料。三、实习内容仿真实习的主要内容是:以河南化肥厂为原型的大型合成氨全流程仿真模型和以宁夏化工厂为原型的合成氨大工段 DCS 掌握系统仿真软件。两者均
3、以自然气为原料的合成氨工艺,通过仿真实习了解合成氨工艺原理与流程,把握合成氨生产中的主要参数和 DCS 掌握系统的操作。以下为东方仿真软件的合成氨工艺流程。(1) 合成氨装置转化工段1 概述转化工段包括以下主要局部:原料气脱硫、原料气的一段蒸汽转化、转化气的二段转化、高变、低变、给水、炉水和蒸汽系统。2 原料气脱硫自然气中含有少量硫化物,这些硫化物可以使多种催化剂中毒而不同程度地使其失去活性,硫化氢能腐蚀设备管道。因此,必需尽可能地除去原料气中的各种硫化物。加氢转化主要指在参加氢气的条件下使原料气中有机硫转化为无机硫。加氢转化不能到达直接脱硫的目的,但经转化后就大大的利于硫的脱除。在有机硫转化
4、的同时,也能使烯烃类加氢转化为烷氢类从而可削减下一工序蒸汽转化催化剂析炭的可能性。在承受钴钼催化剂的条件下,主要进展如下反响:R-SH+H2=RH+H2SR-S-R+2H2=RH+RH+H2SC H S+4H =C H +H S4 424 102RC=CR+H =RCH -CH R222氧化锌是一种内外表积颇大,硫容较高的接触反响型脱硫剂。除噻吩及其衍生物外,脱除硫化氢及各种有机硫化物的力量极高,可将出口气中硫含量降至0.1PPm 以下。氧化锌脱硫反响:ZnO+H S=ZnS+H O22原料自然气在原料气预热器141C中被低压蒸汽预热后,进入活性碳脱硫槽101DA、102DA 一用一备,进展初
5、脱硫后,经压缩机102J加压。在一段炉对流段低温段加热到 230左右与 103-J 段来的氢混合后进入 CoMo 加氢和氧化锌脱硫槽108D终脱硫后,自然气中的总硫0.1ppm。3 原料气的一段蒸汽转化经脱硫后的原料气的总硫含量降至 0.1PPm 以下,与水蒸汽混合后进展转化反响:CH4 + H2O CO + 3H2CnH2n+2 + nH2O nCO + 2n+1H2由于转化反响是吸热反响,在高温条件下有利于反响平衡及反响速度。在实际生产中,转化反响分别是一段炉和二段炉中完成。在一段炉中,烃类和水蒸气的混合气在反响管内镍催化剂的作用下进展转化反响,管外有燃料气燃烧供给反响所需热量,出一段炉转
6、化气温度掌握在 800左右。脱硫后的原料气与中压蒸汽混和后,经对流段高温段加热后,进入一段炉101B的 336 根触媒反响管进展蒸汽转化,管外由顶部的 144 个烧嘴供给反响热,经一段转化后,气体中剩余甲烷在 10左右。4 转化气的二段转化为了进一步转化,需要更高的温度。在二段炉中参加预热后的空气,利用H 和 O 的燃烧反响,产生高热,促使CH 进一步转化。224一段转化气进入二段炉103D,在二段炉中同时送入工艺空气,工艺空气来自空气压缩机101J参加少量中压蒸汽并经对流段高温段预热,转化气中的 H2 和空气中的氧燃烧产生的热量供给转化气中的甲烷在二段炉触媒床中进一步转化,出二段炉的工艺气剩
7、余甲烷含量 0.3左右,经并联的两台第一废热锅炉回收热量,再经其次废热锅炉进一步回收余热后,送去变换。5 CO 变换经蒸汽转化后的工艺气含有 1215的 CO,变换工序的任务是使 CO 在有催化剂存在的条件下与水蒸汽反响:CO + H O CO + H222这样即能把一氧化碳变为易于去除的二氧化碳,同时又可制得合成需要的原料氢。变换反响是一个可逆、放热、反响前后气体体积不变的化学反响。整个变换过程是由高温变换和低温变换组成。高温变换所用的催化剂是以Fe O 为活性组分的,它的活性温度在 300以上一般在 350430。在此温3 4度下,可以取得较高的反响速度,但不能到达较低的 CO 浓度。为了
8、进一步取得较低的 CO 浓度,还要以铜为活性组分的催化剂作用下,进展低温变换。它的变换温度一般在 200250,这样的低温下,就能使 CO 的变换进展的比较彻底, 可以使 CO 浓度降至 0.3以下。由其次废热锅炉来的转化气约含有 1214的 CO,进入高变炉104DA,在高变触媒的作用下将局部 CO 转化成 CO2,经高温变换后 CO 含量降到 3左右, 然后经第三废热锅炉103C回收局部热能,经换热器104C进入低变炉104DB在低变触媒的作用下将其余 CO 转化为 CO2,出低变炉的工艺气中 CO 含量约为 0.3左右。6 给水、炉水、蒸汽系统合成氨装置开车时,将从界外引入 3.8MPa
9、、327的中压蒸汽约 50T/H。关心锅炉和废热锅炉所用的脱盐水从水处理车间引入,用并联的低变出口气加热器106C和甲烷化出口气加热器134C预热到 100左右,进入除氧器101U脱氧段,在脱氧段用低压蒸汽脱除水中溶解氧后,然后在储水段参加二甲基硐肟除去剩余溶解氧。最终溶解氧含量小于 7PPb。除氧水参加氨水调整 PH 至 8.59.2,经锅炉给水泵 104J/JA/JB 经并联的合成气加热器123C,甲烷化气加热器114C及一段炉对流段低温段锅炉给水预热盘管加热到 295左右进入汽包101F,同时在汽包中参加磷酸盐溶液,汽包底部水经 101CA/CB、102C、103C、一段炉对流段低温段废
10、热锅炉及关心锅炉加热局部汽化后进入汽包,经汽包分别出的饱和蒸汽在一段炉对流段过热后送至 103JAT,经 103JAT 抽出 3.8MPa、327中压蒸汽,供各中压蒸汽用户使用。103JAT 停运时,高压蒸汽经减压,全部进入中压蒸汽管网,中压蒸汽一局部供工艺使用、一局部供凝汽透平使用,其余供背压透平使用, 并产生低压蒸汽,供 111C、101U 使用,其余为伴热使用在这个工段中,缩合/脱水反响是在三个串联的反响器中进展的,接着是一台分层器,用来把有机物从液流中分别出来。(2) 合成氨装置净化工段1 脱碳经变换工序后的工艺气,CO 含量一般在 17左右。本装置承受改进苯菲尔2法脱除工艺气中的二氧
11、化碳,吸取剂为碳酸钾溶液,溶液的吸取和再生可以用如下反响方程式表示:热量K CO + CO + H O2KHCO +23223这是一个可逆过程,脱碳溶液中 K CO 吸取了 CO 生成 KHCO ,KHCO又在加热、23233减压的条件下放出 CO ,重变成K CO 。前一个过程是吸取过程,后一个过程是223再生过程。经过吸取塔的脱碳气体要求 CO 小于 0.1;经过再生塔的 CO22气体要求纯度大于 98.5。从变换工序来变换气温度 60,压力 2.799MPa 进入CO2吸取塔(101-E)下部,在吸取塔中经塔板逆流向上与塔顶参加的贫液40接触,脱去工艺气中所含二氧化碳,再经塔顶洗涤段后出
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