2023年车间工作自我评价500(3篇).docx
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2、一、平安管理 每月定时召开生产安委会,依据月度情景对当月平安工作进行评价并布置下月平安工作安排;要求各制造部,班前讲平安,班中查平安,班后评平安;进一步加强班组平安职责制的落实,设立由部长、分切班长、主操组成的班组平安员,加大对班组平安员的培训考核,细化修订各岗平安操作规程;强化平安基础工作,加强各岗平安教化培训,完善新员工入职三级教化培训资料,加强对现场平安工作落实情景的监督管理,加强岗位技术基本操作培训,完善修订各项平安管理制度,建立平安台账;定期开展平安生产检查,进取整改事故隐患,加强事故职责追究制度,对事故处理做到“四不放过”,进取协作参与公司组织的“安百赛”、“平安生产月”各项活动,
3、严格执行公司有关的奖惩规定;刚好与公司领导沟通平安情景,有问题刚好进行汇报,防止事务扩大。 二、质量限制 受两步法生产工艺、设备本身制约以及现场过程限制管理不到位、人员掌控本领不强,上半年造成大膜外观质量缺陷较多(鱼眼、暴筋软皱、黑圈黄圈、未拉伸、横纹、无电晕点、断面颜色色差等)成为影响当前产品质量的关键。经过摸索对生产线进行了一些列的调整后以上问题得到了有效地限制,下半年将等量限制比上半年大大削减。 1.鱼眼问题在上半年表现照旧突出,上半年其产生缘由主要在于岳阳母粒、岳阳原料质量不稳定,导致大面积的小鱼眼产生;切粒机频繁故障、造粒开停车较多,废膜破裂分拣不细致,对造粒质量影响较大;回收料添加
4、量过多,极易出大鱼眼;为此生产部加强了废膜分拣破裂的管理,在源头加大限制,加强开停车的管理限制,依据生产实际情景将停车清理造粒系统,限制在一周清理一次,削减开停车次数,并要求内检加大黑点料抽检频次,协作技术部接着优化开停车工艺、操作流程;在保证收率的情景下严格限制回收料的添加量,亲密关注岳阳原料、母粒的对质量造成的影响,削减不一样原料间的更换频次,发觉问题刚好停用。还有就是对不一样原料进行不一样工艺优化,对挤出机工艺优化后效果明显现场分切从每车都剥到此刻间或出现剥掉现象。 2.上半年生产线暴筋软皱、无电晕点问题凸显,此类降等完全可控,多为现场清理、调整不到位造成;生产部对此组织了平整度调整探讨
5、会议多次并成立平整度课题小组,要求各部总控应刚好与分切沟通,发觉问题刚好调整;重点做好模唇清理工作强调清理质量,将人为缘由降到最低,以上工作落实后下半年的降等有了较大幅度的提高。上半年二线prs各辊筒的平行度与压辊位置对称是造成产生无电晕点一个缘由,生产部7月份后自行对牵引压辊及各导辊的速比进行调整后无点晕点现象彻底消逝。 3.横纹、未拉伸问题,经过年初的环境改造及添置新的除湿设备,今年的横纹现象得到了有效限制,如何在高湿季节降低现场湿度,已成为限制横纹现象的关键所在;未拉伸问题一线较为明显,且到了模唇清理后期较难限制,易造成边部破膜,3月23日经过调整mdo纵拉比,未拉伸现象有所缓解,但仍无
6、法彻底消退,7月份经过对链条温度及风箱改造后未拉伸现象得到了有效限制因为拉伸降等明显较少。 4.油污、黑圈黄圈端面颜色色差问题,主要集中在大修前tdo本身油路存在问题,漏油频繁,各制造在模唇清理过程中对tdo、冷却区的清理重视不够、清理不彻底,生产部7月份后对各制造部对清模唇时人员分工职责进行了划分,明确职责,保证了清理质量,检修后经过对接油盒多次改善和与设备部沟通对生产线注油限制后此现象已得到有效限制。黄圈问题主要为挤出系统带出老化降解料或上料系统进入异物所致,经过将换料时间调整与清模唇同步,削减换料频次,提高破裂质量,严格限制回收料颜色改变等方法,有效抑制黄圈的产生。11月份突然出现断面颜
7、色色差现象着实得给生产部带来了许多麻烦,生产部组织召开了专题会议重点分析了色差现象的产生缘由并找到了相应的对应措施,现已能有效的限制色差的出现,对此生产部依据分析缘由已出台了相关的规定并对其进行专项考核。 从以上问题能够看出德州东鸿在产品质量上还存在较大缺陷诸多问题有待解决,尤其高温高湿季节对连续性、质量影响较大。在今后的工作中生产部将围绕“质量第一”的管理思路做好以下几点工作:1、质量意识的加强应是自上而下的,基层管理者的意识和行为会对员工会起到潜移默化的作用,利用班前班后会对员工进行质量意识灌输是一项长期的培训方式。2、加强总控、分切班长、分切主操等关键岗位的质量意识培训工作,提高自身业务
8、技术水平。3、加强整个生产线流程的监控,确保从造粒至包装,每一步都要有人检验、监督,确保整个生产流程的良好运行。4、加大质量考核力度,建立质量激励机制实施专项嘉奖制度,充分调动员工的进取性,真正做到全员参加质量管理,从而进一步提高质量意识。5、提高日常抽检工作的针对性、时效性,完善抽检跟踪记录,根据抽检要求,生产部、制造部都要有专人参与,并且做到发觉问题刚好反馈通报并依据情景对现场进行调整;6、加强与市场部、技术部的信息沟通,刚好了解市场信息,以客户的需求为指导严格根据最新内控标准定级,并刚好对现场的生产作出调整。7、针对突出的、长期存在的降等问题,加强技术培训、组织相关的课题小组,并制定专项
9、的考核制度刚好有效地限制、提高产品质量。 三、生产限制与现场管理 作为两步法生产线,要想完成全年产量目标,重点就是提高产品收率,发挥其速度快产能高的潜在优势,经过今年对调mdo纵拉比、tdo定型区风管等工艺调整、设备改造,大家对两步法的生产工艺、现场限制、设备工况相识渐渐加深;由于客户的需求生产12、10微米特种产品时,进取的对工艺进行有效地调整并取得了丰富的生产阅历;全年一二线在确保产品质量、生产连续性的情景下,以实现线速度168mmin平稳运行,共破膜727次,较去年同期削减破膜1512次,为全年总产量的完成供应了有力保证;但我们发觉产量提高的同时,的确掩盖了一些问题,降等率居高不下,说明
10、产品的质量还存在许多问题,生产线限制中的问题也许多。受产品外观质量及产品厚度制约一二线清模唇周期短,模唇清理频繁;各种缘由造成的二次分切较多没能得到有效限制;对此生产部会对以上问题实行专项考核制度,提高员工对以上问题的关注程度,每月进行相对应的工艺调整将以上问题限制住,明年降量等就会大幅度削减对完成全年目标完成供应好的条件。 车间的现场管理主要就是生产过程限制,今年工作中由于操作失误过程限制中出现跑边、撕边、原料加料、回夹、环境温湿度限制、车间风压限制等现象频发干脆影响生产时间高达分钟,对此生产部明年会加大力度对现场限制工作进行监督考核。对人员的培训工作不会只片面理论培训,加强现场操作培训提高
11、员工的操作本领和岗位职责培训是明年的工作重点,仅有员工的职责感和操作本领提高了才能够有效地使过程限制问题削减提高生产效率。高温高湿季节是生产过程限制关键季节生产部在今年对车间进行改造后环境温湿度限制比去年有着明显提高,对环境温湿度限制中评价的阅历比较丰富了,这使明年的高温高湿季节限制有着良好的铺垫,生产部有信念在明年的高温高湿季节能够很好的限制车间的温湿度保证产品质量及生产连续性。还有明年的重点工作就是逐步完善修订生产部二次考核方案现场限制要求员工绩效考核方法,加强对造粒、上料岗的物料管理,规范原料领用、运用、退库流程,加大对机头料、落地料、黑点料、外卖料的现场限制与考核力度。完善修订清膜唇管
12、理规定加强清膜唇过程限制,统一规范清膜唇操作方法,确立各区域清理负责人,杜绝二次清理现象,保证清膜唇质量。去年常常出现打空料停车、大膜无 电晕、大膜叠边等因巡检不刚好造成生产损失,加强各岗的巡检,增加对关键限制点巡检频次,提高巡检质量将是生产部一项长期的工作。 尽管生产工作总产量在_年创历史最高,但产品成本、生产效率仍有很大提升的空间,员工的潜能没有得到最大的释放。为此生产部工作还要围围着提高效率,降低产品成本、加强员工职责感培训等进行工作。 1、对电晕电击进行加宽改造,生产线大膜宽度此刻收为4230mm,由于电晕电极的限制分切宽度只能分切到4180mm,假如电晕电极能够加宽50mm,那么生产
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