催化裂化装置再生立管输送催化剂不畅的原因分析.docx
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1、催化裂扮装置再生立管输送催化剂不畅的缘由分析彭威;王进;齐雄伟;王丽婧;史云【摘 要】Unsmooth catalyst transportation in the operation of the standpipe of the catalyst regen-erator in 0. 8 Mt/a FCC unit of Pet Karamay Petrochemical Complex was found. The driving pressure in the standpipe and the pressure drop of the slide valve were both lo
2、wer than the designed re-quirement,resulting in fluctuation of reaction temperature in the riser. Compared the axial pressure dis-tribution in standpipe with the original design data,the results showed that no fluidized column was formed in the standpipe,and the pressure storage capacity is seriousl
3、y insufficient due to the aeration ori-fices blockage and air rate insufficient,leading the catalyst bridging in the standpipe. By dredging the aeration orifices and adjusting the aeration rate,the conveying catalyst capacity of the standpipe can be improved to a certain extent.%克拉玛依石化公司 0. 8 Mt/a 催
4、化裂扮装置运行中消灭了再生立管输送催化剂不畅的问题,表现为立管的推动力和滑阀的压降均低于设计值,同时提升管的反响温度发生波动变化.比照了再生立管轴向压力分布与原设计压力分布,结果说明,立管内没有形成流化料柱,蓄压力气严峻缺乏,这是松动风点堵塞和松动风量缺乏造成的,使立管内部消灭失流态化架桥等.通过疏通堵塞松动点,调整松动风量,在确定程度提高了立管的推动力.【期刊名称】石油炼制与化工【年(卷),期】2023(049)005【总页数】5 页(P22-26)【关键词】催化裂化;再生立管;输送;故障;分析【作 者】彭威;王进;齐雄伟;王丽婧;史云【作者单位】克拉玛依石化公司,疆 克拉玛依 834003
5、;克拉玛依石化公司,疆 克拉玛依 834003;克拉玛依石化公司,疆 克拉玛依834003;克拉玛依石化公司,疆 克拉玛依 834003;疆油田公司储运公司【正文语种】中 文克拉玛依石化公司 0.8 Mta 催化裂化(FCC)装置以焦化蜡油、减压蜡油、脱沥青油与少量减压渣油的混合油为原料,同时回炼 25%的回炼油,主要生产汽油、柴油和液化气,催化裂化汽油经过加氢脱硫作为成品油调合组分,柴油供疆油田风城稠油掺稀减黏使用,液化气经过脱硫、气体分别装置生产丙烷溶剂和聚丙烯原料。该 FCC 装置 1994 年由北京设计院设计,承受同高并列式两器形式,反响压力 0.12 MPa,再生压力 0.16 MP
6、a,加工力气 0.5 Mta。2023 年承受 UOP 公司技术对装置进展了扩量改造,包括优化进料系统、分别系统(VSS)和先进的待生催化剂流化汽提挡板(AF 汽提系统),加工力气到达 0.8 Mta。2023 年装置开头消灭再生滑阀压降低、反响温度波动等问题。再生滑阀压降低不利于两器的安全平稳运行,两器压力波动较大时会造成油气互窜,有爆炸风险;反响温度波动较大不利于重质原料组分的雾化,没有得到充分雾化的油滴会吸附于反响器内设备外表生成焦炭,不利于装置长周期运行。2023 年 11 月装置由于反响器沉降器焦块脱落堵塞待生滑阀通道,造成装置停车检修 15 天,严峻地影响了装置的加工负荷。本文主要
7、争论影响 FCC 装置再生斜管流化的因素,对 FCC 再生立管输送催化剂不畅的缘由进展分析,以提出相应的解决方法。1 再生工艺和再生立管构造1.1 再生工艺中的立管操作0.8 Mta 催化裂扮装置承受带烧焦罐的两段再生工艺实现待生催化剂的再生,第一 再生器烧焦罐内流态是快速床,完成主要的催化剂烧焦;其次再生器流态是鼓泡床, 催化剂烧焦量较小,称为其次密相床,具体如图 1 所示。其次密相床是稀相管和再生沉降器壳体之间形成的一个环形空间,主要作用是收集和向外输送催化剂。烧焦罐稀相输送管出口的 T 型快分器和顶部旋风分别器料腿回收的催化剂流入其次密相床;这些催化剂从再生立管、外取热器和外循环斜管流出
8、其次密相床,其中再生立管是连接再生器其次密相床和提升管的管子。再生立管输送再生催化剂流入提升管底部,在蒸汽的提升作用下再生催化剂上行流淌与原料油接触进展裂化反响。图 1 带烧焦罐的两段再生工艺再生立管输送催化剂的操作对于保证提升管反响器的操作和轻油产品的收率至关重要,一方面是供给油气反响需要的活性催化剂,另一方面是维持提升管内的反响温度1-2。但是,再生立管的稳定操作受到多种因素的影响,如立管的几何构造、机械设计、松动风的设计、催化剂的物性等,有时难以把握,由此造成了某些催化裂扮装置再生立管常常消灭不同程度的输送催化剂不畅的问题3-9。其后果是原料油裂化反响所需的剂油比不达标或热量缺乏,直接影
9、响到产品收率。此外,原料油难以保证较好的油剂接触状态,简洁在提升管反响器器壁上结焦,反响温度不能维持稳定,两器催化剂料位波动幅度大,甚至造成催化剂的跑损。1.2 再生立管构造图 2 为再生立管构造和松动风位置。再生立管底部安装有再生滑阀,滑阀前的压力 ps 代表立管的推动力,滑阀前后的压力差 pv=ps-po 是滑阀的压降。整个再生立管由两段倾斜管和一段垂直管构成,直径 800 mm。上斜管局部倾角 35,长度 6.13 m;下斜管局部倾角 32,长度 9.84 m,垂直管局部长度 7.90 m;再生立管设置了 6 层松动风(如图 2 所示,现场标注 C01C06,C01 有 4 个蒸汽喷嘴,
10、C02C06 各有 3 个蒸汽喷嘴,共 19 个松动点),承受 1.1 MPa、260 蒸汽作松动风,承受直径 2 mm 的限流孔板把握松动风的流量。图 2 再生立管构造和松动风位置2 再生立管输送催化剂不畅的特点2.1 输送催化剂不畅的现象再生立管输送催化剂不畅的主要特点是反响温度波动和再生立管振动,更直接的表现形式是再生立管滑阀前的推动力缺乏。再生滑阀开度为 48%53%时,设计推动力为 80 kPa 以上,而实际为 1520 kPa;再生滑阀设计压降为 6080 kPa, 实际操作压降很小,有时仅为 05 kPa。操作中提升管的反响温度波动较大,为3 以上,波动连续时间为 36 h;两器
11、催化剂的藏量发生不稳定的波动,达2%5%,有时需要将再生滑阀临时改成手动,甚至降低处理量。同时再生立管发生明显的低频机械振动,幅值达 25 cm。这些因素直接影响了提升管反响器的操作,导致轻油产品收率和产品质量的波动,同时也严峻影响了催化裂扮装置的安全运行。2.2 轴向压力分布现场对再生立管的轴向压力进展测量,结果见图 3。由图 3 可见:实际的轴向压力分布与设计压力分布差异较大,在上斜管段,实际测量压力与设计压力分布根本全都,轴向压力随标高降低渐渐上升,是负压差流淌;但在垂直管的下半段,随标高降低实际测量压力开头减小,说明立管内的推动力开头减小,形成了正压差流淌; 在下斜管段,随标高降低压力
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