循环水泵超功率的原因分析与处理机械制造机械理论及资料机械制造机械、仪表工业.pdf
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1、 文章来源网络,仅供个人学习参考 循环水泵超功率的原因分析与处理 摘要:某电站循环水泵在首次启动时,测量的数据结果表明循环水泵存在超功率、超流量的现象。在排除记录仪表故障、精度等误差后,对前述情况进行了详细分析,最终确定了三点原因,文章综合对比了五种处理方案,最终决定采用切割叶轮的方法,鉴定后确认泵的性能曲线基本满足合同要求的性能曲线。关键词:循环水泵;超功率;详细分析;处理方案;叶轮切割;再鉴定 前期某电站早在建设阶段部分设备曾出现过一些技术问题,最终均得到顺利解决。笔者近期负责了循环水泵的采购与参与了部分合同执行工作,为此对前期项目曾出现的部分技术问题进行了整理与归纳,以期对后续项目有所借
2、鉴与参考。电站循环水泵(以下简称“循泵”)功能为向凝汽器提供冷却水,某电站(以下简称“P 项目”)每台机组配置两台循环水泵,供应商为国外厂家(以下简称 A),泵型为混流式、混凝土蜗壳循环水泵,齿轮箱与电机分包商也均为国外厂家。在安装工作及静态试验完成,确认具备启动条件后,便对该电站第一台机组 2 号循泵(002PO)进行了首次性能试验,数据显示,在设计入口压力下,循泵流量与电机功率均比系统要求的设计值高。随后对该机组 1 号循泵(001PO)也进行了首次启动,得到了相同的结果。该电站建设承包方邀请循泵供货 A厂家现场服务工程师到现场,亲自启动了 001PO性能试验,并更加精确地测量了相应试验数
3、据,确认此问题真实存在,各方随即展开了原因分析及落实最终的处理方案。1 合同中规定的性能参数 原约定的参数见表 1。2 现场测试结果 文章来源网络,仅供个人学习参考 在首次启动发现循环水泵存在超功率问题后,为了得到更准确的试验数据,随后又分别于 6 月 19 日、6 月 23 日两次启动了 001PO,持续时间分别为 5h 与 3h。在此过程中收集了系统、设备的各项参数,现场泵性能试验特性曲线如图 1所示。从上述图表中的数据可看出,电机的输入功率为 6950kW,比电机的额定功率 6500kW超出 7%,比电机的最大消耗功率 6233kW超过约 11.5%,电机稳定电流在710A左右,比额定电
4、流 633A超出了约 12%,流量 36.7m3/s 比设计的额定流量32.165m3/s 超出约 14%,从上述结果可知,该泵的 Q-H性能曲线较大程度上偏离了合同要求的性能曲线,对此展开如下原因分析。3 原因分析 在确认循环水泵超功率的问题后,根据工作经验及认真分析,锁定导致该问题的原因有系统阻力偏低、泵实际转速偏高与泵几何尺寸偏大三个,具体描述如下。3.1 系统阻力偏低 泵工作点为系统阻力曲线与泵性能曲线(流量-扬程)的交点,经过仔细核查,发现循环水泵系统的实际阻力远远低于设计阻力,在性能曲线不变的情况下,交点沿着性能曲线向右下方移动,致使泵的扬程降低、流量增大。3.2 泵实际转速偏高
5、经调查发现,泵的设计转速为 160rpm,但电机和齿轮箱的设计输入却为161rpm,由于实际制造过程中存在一定允许的偏差,在现场测得的循泵实际转速为161.8rpm,与设计转速存在约 1.13%的偏差。根据比例定律公式:Q2/Q1=n2/n1 H2/H1=(n2/n1)2 流量的现象在排除记录仪表故障精度等误差后对前述情况进行了详细分析最终确定了三点原因文章综合对比了五种处理方案最终决定采用切割叶轮的方法鉴定后确认泵的性能曲线基本满足合同要求的性能曲线关键词循环水泵超功率者近期负责了循环水泵的采购与参与了部分合同执行工作为此对前期项目曾出现的部分技术问题进行了整理与归纳以期对后续项目有所借鉴与
6、参考电站循环水泵以下简称循泵功能为向凝汽器提供冷却水某电站以下简称项目每台机组厂家在安装工作及静态试验完成确认具备启动条件后便对该电站第一台机组号循泵进行了首次性能试验数据显示在设计入口压力下循泵流量与电机功率均比系统要求的设计值高随后对该机组号循泵也进行了首次启动得到了相同的结 文章来源网络,仅供个人学习参考 P2/P1=(n2/n1)3 致使流量、扬程、轴功率都增加,但据计算仅转速增加不会导致功率的大幅上涨。3.3 泵叶轮的几何尺寸偏大 除本文讨论的 P项目外,厂家 A在本次供货前也曾为其他电站项目(以下简称 Q项目)提供过循环水泵,二者使用了相同的水力模型。鉴于 Q项目循泵运行良好,A厂
7、家在 Q项目原型泵基础上,考虑一定线性比例因子后设计了 P项目循泵,据 A厂家反馈该比例因子为 1.236;当发现 P项目循环水泵的超功率问题后,A厂家经过重新核算,得出上述线性比例因子应为 1.212(误差值为 2.4%)。根据相似定律,流量与线性比例因子的立方成正比,扬程与线性比例因子的平方成正比,而功率与该因子的五次方成正比,目前该比例因子的误差值为 2.4%,则该误差将导致循泵流量、扬程与功率的显著增大。4 解决方案分析 针对前述三种原因,制定如下四种解决方案。4.1 切割叶轮,减小叶轮直径 循泵为混流泵,满足切削定律,相应公式如下:对循环水泵叶轮进行切割,根据上述公式可知,叶轮直径减
8、小,其它几何尺寸不变(忽略出口处叶片宽度的微小变化),可减小泵的流量,降低电机功率,但会使泵的扬程降低。为达到合同规定的技术性能要求,厂家 A计算原循泵叶轮半径需车削掉51.5mm,车削后水泵性能曲线将向下平移,可基本与合同要求的特性曲线重合,相关比较见表 2。流量的现象在排除记录仪表故障精度等误差后对前述情况进行了详细分析最终确定了三点原因文章综合对比了五种处理方案最终决定采用切割叶轮的方法鉴定后确认泵的性能曲线基本满足合同要求的性能曲线关键词循环水泵超功率者近期负责了循环水泵的采购与参与了部分合同执行工作为此对前期项目曾出现的部分技术问题进行了整理与归纳以期对后续项目有所借鉴与参考电站循环
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