膜法脱硝冷冻单元循环降温的应用.docx
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1、膜法脱硝冷冻单元循环降温的应用 新疆中泰化学( 集团) 股份有限公司( 以下简称中泰化学) 在膜法脱硝冷冻单元循环降温过程中实行有效的管理、技术改造和优化措施,通过浓缩盐水回收、冷量循环利用、离心母液冲洗水优化改造,降低了蒸汽、高纯水以及冷冻冰机的动力消耗,达到了节能减排的目的。 1 生产工艺现状 中泰化学膜法脱硝冷冻单元循环降温工艺流程如图 1 所示。【图1】 自 2012 年 9 月开车到 2013 年 5 月 17 日,一、二期膜法脱硝冷冻单元离心机冲洗水分别来自离心机机封水和浓缩盐水泵机封水。用 5 000 mL 取样桶和 500 mL 烧杯现场测量离心机冲洗水量,发觉: 一期脱硝 6
2、 s 最少水量为 5 000 mL,二期脱硝 6 8 s最少水量为 5 000 mL。连续测试和记录 3 次,由此计算出: 离心机冲洗水一期最少量为 3 m3/ h,平均流量为 3 25 m3/ h,而膜组件出口浓缩盐水总流量为 10 6 m3/ h,即冲洗水占浓缩盐水总量的最小比例为 28 3%; 二期冲洗水最少量为 2 65 m3/ h,平均流量为 2 85 m3/ h,而膜组件出口浓缩盐水总流量为 11 3 m3/ h,即冲洗水占浓缩盐水总量的最小比例为 23 45%。一、二期离心母液冲洗水进入脱硝冷冻单元,增加了冰机、离心机和冷冻系统的运行负荷。自开车以来离心机超负荷运行导致油泵故障造
3、成脱硝装置停车共计 4 次,既增加了脱硝冷冻单元设备运行的负荷又提高了故障率。前期,在调低离心母液冲洗水流量的条件下,离心母液下料管多次堵塞,若不考虑用离心机机封水和浓缩盐水泵机封水作为离心母液冲洗水,则每台机泵机封水量依据0 3 m3/ h 计算,离心母液冲洗水一期多消耗高纯水2 1 m3/ h,二期多消耗高纯水 1 75 m3/ h,共计多消耗高纯水 3 85 m3/ h。由于离心母液冲洗水经离心母液罐全部进入冷冻系统沉降器,经过循环降温后溢流至低硝盐水罐,最终由低硝盐水泵送往预冷换热器,再经冷量回收后,低硝盐水进入化盐系统; 由于冲洗水持续进入冷冻系统,低硝盐水罐送往化盐系统的低硝盐水流
4、量增加,导致低硝盐水罐液位持续上升。岗位操作人员每 12 h 排放 1 次低硝盐水,每次排放60%液位,排放量为27m3。排放过程中造成冷量无法回收利用而损失,也增加了岗位操作人员的劳动强度。离心母液冲洗水进入冷冻单元造成冷量损失,导致一、二期沉降器温度无法把握在0 以下,结晶效率下降,送往化盐的低硝盐水 SO2 4质量浓度平均在 14 6 g/L 以上,脱硝效率偏低。离心母液冲洗水通过离心机进入离心母液罐,由离心母液泵进入沉降器,然后一部分由增压泵送往沉降器循环降温,另一部分溢流至低硝盐水罐,再由低硝盐水泵经过预冷换热器降温后送往化盐水罐。离心母液冲洗水通过冷冻单元各机泵循环降温,增加冷冻单
5、元机泵和冰机的运行负荷,造成动力消耗上升。 离心母液冲洗水经过冷冻单元降温后,经过预冷换热器送往化盐水罐,再通过蒸汽换热,温度由2 左右升至 60 ,造成蒸汽消耗上升。 2 改造方案 对一、二期膜法脱硝冷冻单元离心机冲洗水进行改造,由浓缩盐水换热器出口引浓缩盐水至离心母液下料口替代现有的冲洗水; 将前期加入冷冻单元的冲洗水从系统中切出,在不增加冷冻单元负荷的状况下通过系统本身的浓缩盐水冲洗离心母液。 改造后工艺流程如图 2 所示。【图2】 3 节能综合利用 ( 1) 优化改造后,低硝盐水罐无须排放,彻底解决了低硝盐水罐的定期排放问题,降低了岗位操作人员的劳动强度,便于操作。 ( 2) 一、二期
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