(4.25)--案例5-汽车发动机连杆断裂失效分析.pdf
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1、第6章 金属构件失效案例分析汽车发动机连杆断裂失效分析1 失效分析背景及对象 某轿车在投入使用6 个月后,在一次行驶途中,发动机连杆突然发生断裂,导致发动机缸体损坏。该连杆设计材质为U20702 钢(微合金化非调质钢),热锻成型。发动机是汽车的心脏,而连杆是发动机中关键的零件。发动机连杆断裂是一种比较常见的故障现象。本文在失效连杆上取样进行组织检验,分析了连杆的断裂原因。2 断口宏观观察连杆断裂部位在其大头与杆身的过渡区的杆部位置(见图1),连杆断口呈灰白色,断口宏观形貌呈纤维状,具有韧性断口形貌特征。观察断口形貌可确定,断裂是从杆身断口面一侧边角部向另一侧边部辐射扩展开裂,最终导致完全断裂,
2、具体形貌见图2。3.断口扫描电镜微观观察将断口放入扫描电镜进一步观察,整个断口呈韧窝状微观形貌特征。断裂源区位于断口起始一侧边缘,局部区域出现贝壳纹状的弧状条带,具体位置及形貌见图3,瞬断区韧窝状微观形貌见图4。弧状条带所指弧心位置表明断口起裂于边部,并具有疲劳断裂形貌特征。图3 高倍图3 低倍4 化学成分分析对连杆的化学成分进行分析,结果见表1。可见其化学成分符合原设计GB/T 6991999优质碳素结构钢标准中U20702 材质的成分要求。(微合金化非调质钢)5 金相组织检验分析在连杆断口位置附近截取金相检验试样,结果表明夹杂物符合设计规定的纯净度要求,材料无明显的冶金缺陷。连杆试样的基体
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- 4.25 案例 汽车发动机 连杆 断裂 失效 分析
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