(4.23)--案例3-发电机转轴断裂失效分析.pdf
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1、第6章 金属构件失效案例分析发电机转轴断裂失效分析某发电机在进行整机耐久性试验至600多小时时,转轴发生断裂。试验条件是在不同的工作时间段内,随转速变化,载荷同时变化。技术要求其试验寿命为2000h。图1是试验台试验装置,中心区为残留在试验机上的断轴。转轴材料为45号钢,其加工流程:落料调质机加工装配。1 背景介绍2 理化检验转轴断裂部位位于14mm的退刀槽处。具有以下特征 断口平坦,疲劳面积大,占断面90%以上。瞬断区面积小,被疲劳区包围,位于中心偏一侧。沿转轴退刀槽底部周向有许多疲劳源,并有许多细小的径向台阶。2.1 宏观检验根据上述宏观特征基本上可判断转轴属于低载荷下、在尖缺口高应力集中
2、条件下的旋转弯曲疲劳断裂。2 理化检验2.2化学成分分析在转轴的14mm断口附近取样,在光谱上进行化学成分分析(质量分数),该轴的化学成分符合GB/T699-1999标准中45号钢的技术要求。表1 转轴化学成分元素CSiMnPSGB/T699-19990.420.500.170.370.500.800.0350.035实测值0.420.190.610.0190.0212.3硬度检验技术要求调质硬度为2328HRC。在断轴附近分别进行表面和心部洛氏硬度测试,表面硬度符合要求,而心部硬度有部分值略低于标准。2 理化检验表2 硬度实测值与技术要求(HRC)技术要求心部表面技术要求心部表面232823
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- 4.23 案例 发电机 转轴 断裂 失效 分析
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