(4.24)--案例4-ZG35SiMn钢齿轮断裂原因分析.pdf
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1、第6章 金属构件失效案例分析ZG35SiMn钢齿轮断裂原因分析31 背景介绍失效齿轮是某公司生产的锚机部件,同批共生产6件,分别为不同炉号钢水浇铸而成。该批锚机装船使用约8个月,在一次起锚时,突然1件锚机齿轮发生断齿。失效齿轮材质为ZG35SiMn钢,铸 坯 厚 度 约 120mm,其 制 造 工 序:铸 造 正 火(880 180min 空 冷)+调 质(880 190min 油 淬+550130min水冷)机械加工。42 宏观断口检验失效齿轮在承受最大弯曲应力的齿根部断裂,断口呈粗糙的颗粒状,无明显塑性变形,呈灰白色,属于脆性破断;其上无明显的裂纹起源标记,断口边缘未发现机加工缺陷,见图1
2、。宏观断口形貌5从断齿上取金相试样,经磨、抛光后用4%硝酸酒精溶液侵蚀。侵蚀后肉眼就可看到粗大晶粒特征。在100倍光学显微镜下,晶粒异常粗大(过热),晶粒度1级,其组织为铁素体和珠光体(非调质组织)。铁素体在晶界和晶内都存在,晶界上为长条形,晶内为块状。3 金相检验6线切割取样,试样经丙酮、超声波清洗,在JXA2840扫描电镜下观察,可见断裂以穿晶解理为主,局部存在沿晶断裂;低倍下解理扇异常粗大;齿轮坯在铸造过程中还存在疏松缺陷。4 断口显微分析7从断齿上分别取样,进行化学成分分析,结果见表1。5 成分分析化学成分分析表明,该齿轮材料的碳含量超出标准0.006%,锰超出0.233%,硅超出0.
3、196%,磷超出0.010%。碳、锰、磷含量偏高会促进晶粒长大,硅、磷含量偏高还会在晶界偏析,弱化晶界,造成沿晶断裂。86 分析与讨论从宏观断口看,断口边缘无剪切唇,无明显塑性变形,断口呈粗糙的颗粒状,为脆性断裂。金相检验结果表明,其组织为粗大的珠光体+铁素体,晶粒异常粗大,晶粒度1级,说明失效齿轮未进行调质处理,且正火过程未能改善粗大的铸态组织。96 分析与讨论断口微观分析试验说明该断裂以穿晶解理为主,局部存在沿晶断裂,且有疏松等铸造缺陷存在。化学成分分析表明,碳、锰、硅、磷含量偏高,碳、锰、磷促进晶粒长大,硅、磷在晶界偏析,弱化晶界,造成沿晶断裂。组织粗大和铸造缺陷的存在,使齿轮抵抗外力的能力进一步下降,最终导致齿轮断裂。107 结论和建议结论:齿轮材料中碳、锰、磷含量偏高,加之浇铸温度偏高,冷却速度偏慢,导致铸态组织过热,晶粒粗大,随后的热处理又未能改善粗大的铸态组织,未进行调质处理;同时铸造齿轮坯中存在铸造缺陷,最终导致在起锚时锚机齿轮断裂。11建议:在冶炼时要严格将化学成分控制在标准范围之内,防止成分超标;在浇铸过程中,要严格执行工艺规范,减少铸造缺陷,以得到均匀细化的铸态组织;当铸件在浇注后产生了过热的粗大组织时,应当采取有效的正火方式消除铸态组织;如果铸件需要综合力学性能,建议在正火之后还要进行一次调质处理。7 结论和建议12谢谢大家!
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- 4.24 案例 ZG35SiMn 齿轮 断裂 原因 分析
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