(2.85)--材控金属构件失效分析.ppt
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1、FAILURE ANALYSISCr12型钢制冷作模具开裂失效分析01背 景 介 绍结 果 分 析理 化 检 测结 论 及 建 议020304CONTENTSFAILURE ANALYSIS背景介绍01背 景 介 绍某公司委托一件材料牌号为日本SKD11的高碳高合金冷作模具做失效分析,模坯规格尺寸为980 x980 x30mm,实物外观形貌见图1。该模具工艺路线为:外购板材下料一机加工(铳平面+线切割圆孔和通孔四方槽等)一整体热处理一磨削平面等。模具热处理工艺:真空炉1020C淬火气冷+200C回火二次,热处理硬度要求为58-60HRC。该模具磨削加工后,静置不久发现模具的一个侧边产生裂纹。背
2、 景 介 绍图1 实物图图2 裂纹及取样部位FAILURE ANALYSIS理化检测02理 化 检 测开裂模具宏观观察模具整个模面有许多大小不一的贯穿圆孔和通孔四方槽,孔槽位处都存在尖锐直角。肉眼可见两条长度分别约为62mm和28mm的裂纹,均位于模具上有倒角位的一个侧边(即不具应力集中尖角效应的部位),见图1、2,而且出现裂纹的侧边有十分明显的铣削粗糙刀痕。模具上的磨削面都比较光滑平整,无肉眼可见磨削烧伤斑痕。图2 裂纹及取样部位理 化 检 测化学成分分析开裂模具化学成分分析结果见表1。与日本标准JIS G4404中SKD11材质成分对照,开裂模具 的Mo含量与标准要求的成分相差甚远,不符合
3、SKD11材质成分要求;与国产GB/T1299中Cr12MoV材质成分对照,则符合国产Cr12MoV材质成分的要求。理 化 检 测金相分析非金属夹杂物、共晶碳化物及碳化物块度的检查在拋光态下检测样品纵向的非金属夹杂物,按GB/T10561-89钢中非金属夹杂物显微评定方法 评定为氧化物夹杂B2.0级,见图3。图3 氧化物夹杂理 化 检 测样品经4%硝酸酒精腐蚀后,共晶碳化物不均匀度按GB/T14979-94钢的共晶碳化物不均匀度评定法第四级别图评定为3级,见图4。样品中的共晶碳化物颗粒粗大且棱角较锋利,检测到的最大块状碳化物尺寸约为31m,评定为5级,见图5,按JB/T7713-1995高碳高
4、合金钢制冷作模具显微组织检验要求,其大块碳化物一般不超过3级(即17m)。图4 共晶碳化物形貌图5 大块碳化物理 化 检 测基体组织检查将样品在三酸乙醇溶液中腐蚀,基体组织为回火马氏体+块粒状碳化物+残余奥氏体,淬火回火马氏体3级,晶粒度为9级,样品腐蚀后基体颜色灰白,残余奥氏体较多,表明样品回火不足,见图 5、6。垂直裂纹取样,裂纹附近未出现明显的氧化和脱碳组织,可见明显的微细裂纹,裂纹大多沿晶界分布,并穿过晶界和碳化物不断扩展,见图7。理 化 检 测磨削面和铣削侧面的组织检查在检查样品的磨削剖面时,发现样品上有因磨削过度引起的、深度约0.22mm的磨削高温回火烧伤层(黑色区),而无二次淬火
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- 2.85 金属构件 失效 分析
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