(2.83)--材控1601材料失效分析案例.ppt
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1、驱动轴断裂失效分析2失效分析程序01020304背景调查背景调查断口形貌观察断口形貌观察结论与建议结论与建议理化分析理化分析3背景调查某农用机械驱动轴在安装过程中发生断裂,该驱动轴材料为40Cr钢,经锻造成形,调质处理,然后再经精加工制成。驱动轴断裂位置位于轴与轮盘的连接处,如右图中箭头所示。该驱动轴原材料经检查金相组织正常。4由宏观形貌可见,断裂位置位于轴与轮盘相连接位置,该位置为驱动轴设计结构中的应力集中区域。断口表面无明显塑性变形,无金属光泽。断口边缘区可见向断裂面内部延伸的棱线,表明该驱动轴由外边缘开始向内部断裂,为瞬间断裂,如右图所示。断口宏观形貌断口宏观形貌5整个断口进行切割取样及
2、清洗后,放入扫描电镜(SEM)进行仔细检查。发现断口绝大部分区域的微观形貌为石粒状上覆盖着一层氧化膜,为沿晶脆性断裂。断口表面可见粗大晶粒及晶间裂纹。晶粒边缘有熔融痕迹,一些晶界上有小的卵形枝晶,属于过烧下的断口微观形貌,如右图所示。断口微观形貌断口微观形貌6断口的边缘侧面区域,多处可见韧窝状的塑性变形区域,如右图所示此类区域为该轴断裂时,在轴与轮盘大部分的连接部位已断开后,仍然与轮盘连接着的位置由于不能承受原来的载荷而引起的断裂断口微观形貌断口微观形貌7化学成分化学成分从断裂驱动轴取下一段,制成符合成分分析的标准样品,用X射线荧光光谱仪和高频红外碳硫分析仪进行成分分析,结果见下表。分析表明,
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