(2.34)--金属构件失效分析.ppt
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1、某电厂水冷壁管断裂失效分析 案例情况某新建热电厂首次点火试运行至停炉检修共运行8个月,期间启20次并且负荷波动频繁。自发现泄漏至停炉检修这个区间段连续运行半个月,造成大面积水冷壁管被吹损,检修过程中发现前包墙水冷壁与右包墙水冷壁连接处的钢管除被吹损外,还有一处被径向拉 断 的断口,断裂钢管规格为63.5mm10 mm,材料为15CrMo钢,与其焊接的鳍片材料15CrMo钢。为查明上述被径向拉断水冷壁管的断裂属性及原因,笔者截取含有断口的、长300mm的样管进行检验和分析。1 理化检验 1.1 宏观检验 对截取下来的断裂水冷壁样管进行宏观分析,如图1和图2示。图1为样管的宏观形貌,可见样管表面较
2、光滑,无严重氧化及结渣现象,在断口附近样管有明显被吹损的痕迹,但断口并未被吹损。图2为水冷壁管断口宏观形貌,可见断口横截面无明显缩颈及壁厚减薄现象,断口表面十分平整,仅存在一台阶(图2中B处所指),断口表面已被氧化,无金属光泽,但有明显的近同心弧形的贝壳状条纹,条纹圆心朝向为图2中A 处。1.2 化学成分分析采用QSN-750直读光谱仪对样管进行化学成分分析,取样位置为图 1 中 3 号位置由表 1 可见,样管的各元素含量均符合 GB5310-2008高压锅炉用无缝钢管对 15CrMoG 钢成分的技术要求。表 1 样管化学成分分析结果(质量分数)1.3 力学性能试验在图1所示的4号和5号位置分
3、别取样进行拉伸和冲击试验。由表2可见,样管的室温拉伸性能和冲击性能均满足 GB 53102008 技术要求。表 3 所示为样管维氏硬度试验结果,测试区域分别为断口附近背火侧与向火侧的焊道截面,如图1所示。表 2 样管室温力学性能试验结果 表 3 样管维氏硬度试验结果 硬度试验结果表明,所有焊道截面中焊缝、热影响区的维氏硬度均比母材硬度高100HV10以上,断口A处背火侧焊道截面焊缝、热影响区的硬度最高另外向火侧母材的硬度低于背火侧母材的,这是因为在锅炉运行时向火侧受高温烟气影响,力学性能会有所下降。1.4 金相检验对样管进行金相检验,取样位置如图1所示,分别为向火侧A-1位置背火侧A-2位置。
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- 2.34 金属构件 失效 分析
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