(2.60)--叶片断裂-装配问题金属构件失效分析.ppt
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1、案例案例2 漳平电厂漳平电厂1号机叶片断裂失效分析号机叶片断裂失效分析1、背景、背景2 检查、试验检查、试验2.1宏观检查宏观检查2.2 2.2 断口微观检查断口微观检查23化学成分化学成分24硬度测试硬度测试25 冲击试验冲击试验26 金相检查金相检查 3 分析分析4 结论结论1、背景、背景 漳平电厂漳平电厂1号机系北京重型电机厂制造的冲动凝汽式号机系北京重型电机厂制造的冲动凝汽式汽轮机,其高压转子第汽轮机,其高压转子第8级叶片材料为级叶片材料为2Cr13。1998年年4月大月大修揭盖后发现该级叶片有一段围带残缺约修揭盖后发现该级叶片有一段围带残缺约10cm长,有一个叶长,有一个叶片在根部断
2、裂丢失,部分围带铆钉头有弹起现象。修复工作片在根部断裂丢失,部分围带铆钉头有弹起现象。修复工作由电厂委托北京重型电机厂进行,其修复过程为:拆除由电厂委托北京重型电机厂进行,其修复过程为:拆除5段围段围带及带及43片叶片,更换断裂和受损的片叶片,更换断裂和受损的2个叶片及损坏的个叶片及损坏的2段围带,段围带,复装后叶片与围带采用焊接固定,并对复装后叶片与围带采用焊接固定,并对2段围带铆钉头弹起的段围带铆钉头弹起的部位进行打磨后焊补,修后机组恢复运行。部位进行打磨后焊补,修后机组恢复运行。2000年年5月月7日,日,汽轮机出现异常响声,且振动不断加剧,揭缸后发现高压转汽轮机出现异常响声,且振动不断
3、加剧,揭缸后发现高压转子第子第8级叶片丢落级叶片丢落19个,部分围带脱落,第个,部分围带脱落,第9级叶片及级叶片及8、9、10级部分隔板磨损变形。对照级部分隔板磨损变形。对照1998年年4月大修记录,发现此次月大修记录,发现此次丢落的丢落的19个叶片大部分为当时修复处理过的叶片。由于此次个叶片大部分为当时修复处理过的叶片。由于此次叶片断裂事故对转子损伤较为严重,故把整个转子送到制造叶片断裂事故对转子损伤较为严重,故把整个转子送到制造厂修复。为了找出叶片断裂的原因,开展了一系列的失效分厂修复。为了找出叶片断裂的原因,开展了一系列的失效分析工作。析工作。2 检查、试验检查、试验2.1宏观检查宏观检
4、查检查发现丢落的检查发现丢落的19个叶片的断裂部位均位于叶片倒形槽根个叶片的断裂部位均位于叶片倒形槽根部的横断面上(见图部的横断面上(见图1),),肉眼观察断口表面呈红褐色和灰褐色,肉眼观察断口表面呈红褐色和灰褐色,有锈斑有锈斑。断口平坦并分断口平坦并分成两个区成两个区,其中,其中大面积区呈光滑状,小面积区呈纤维状大面积区呈光滑状,小面积区呈纤维状,个别,个别断口几乎全部呈光滑状。拆卸时发现断口几乎全部呈光滑状。拆卸时发现叶片根部装配较松叶片根部装配较松,极易,极易取下。取下。2.2 2.2 断口微观检查断口微观检查断口经超声波清洗干净后在扫描电镜下先以低倍(断口经超声波清洗干净后在扫描电镜下
5、先以低倍(10倍)观察,倍)观察,发现有发现有典型的疲劳断裂特征典型的疲劳断裂特征,即有三个区域组成:疲劳源,疲,即有三个区域组成:疲劳源,疲劳裂纹扩展区(颗粒状脆性断裂区)和最终快速断裂韧性纤维劳裂纹扩展区(颗粒状脆性断裂区)和最终快速断裂韧性纤维区,其中疲劳源和疲劳裂纹扩展区占大部分面积。图区,其中疲劳源和疲劳裂纹扩展区占大部分面积。图2为疲劳源为疲劳源和疲劳裂纹扩展区,从中能明显观察到和疲劳裂纹扩展区,从中能明显观察到贝壳状条纹贝壳状条纹,这是疲劳,这是疲劳断裂典型特征。断裂典型特征。进一步放大观察发现断口有类似台阶式线段(见图进一步放大观察发现断口有类似台阶式线段(见图3、4),这些线
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