汽轮机误操作事故案例学习.docx
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1、汽轮机误操作事故案例学习目录1、主机冷油器温度快速上升处理不当42、输错指令导致除氧器水位快速下降43、启动凝输泵未调整补水门导致补水泵电流偏大44、定冷水补水结束忘关总门55、真空泵补水后忘记关门56、补氢时遗失工器具57、误操作关闭小机进汽电动门68、通讯不畅造成主机油温调整效果差69、投氢干燥器未全关排污门导致氢压快速下降610、闭式水箱补水后补水门未全关711、冲洗开式水滤网后忘记停运712、做小机油泵试验过程中沟通不畅713、排补氢期间进行其他操作导致氢压下降714、停运密封油加热器不彻底715、低位水箱放水后忘关放水门816、开式水滤网冲洗后关闭不及时817、调整汽温时误关汽泵抽头
2、818、调整汽温时忘开电动总门919、定冷水补水时离开现场920、定冷水补水时进行其他操作921、调节凝泵时输错指令导致除氧器水位大幅波动922、降负荷监视不力造成凝泵联启1023、辅汽暖管不畅引起管道振动大1024、操作四抽至高辅电动门误操作为四抽至除氧器电动门1025、过早降低凝水压力造成汽泵轴端冒汽1126、停闭式泵前未关出口门1127、启动真空泵后手动开入口气动阀1128、启低速循泵时误启高速泵1129、启电泵后未开出口电动门1230、停止补氢前未联系化学关门造成氢罐憋压1231、测振动时误将汽泵当做小机1232、手动调整凝水压力不当引起低加解列1333、误关小机排汽蝶阀13突降,除氧
3、器水位大幅波动。因及时发现第一时间输入正常值,未造成断水等一 系列严重后果。【总结提醒】进行类似阀门开度调节时,应尽可能使用上下键调节,避免直接输 入数值,而造成大幅操作风险。22、降负荷监视不力造成凝泵联启【事件经过】某值班员在机组快速降负荷时,除氧器水位快速上升,凝泵自动降 变频出力,工作人员未及时干预。造成凝泵出口压力低,备用泵联启。【总结提醒】在机组快速降负荷时,盘前负责监视人员应做好凝水出力手动干预 的准备,严密监视。23、辅汽暖管不畅引起管道振动大【事件经过】在进行二期至三期辅汽管道暖管时,和二期沟通不够,造成暖管时 间过短,疏水不够,管道振动比较大。【总结提醒】及时和二期沟通,确
4、保疏水充分,保证暖管时间,防止管道振动大。24、操作四抽至高辅电动门误操作为四抽至除氧器电动门【事件经过】在进行四抽至高辅电动门操作时,未判断清楚门的位置,将四抽至 除氧器电动门切至就地,有可能造成误操作。【总结提醒】操作重要阀门时,及时和集控室进行联系,先将设备切至就地,判 断是否正确,确保不发生误操作。25、过早降低凝水压力造成汽泵轴端冒汽【事件经过】机组停运48h后,发现凝结水压力仍2Mpa,检查凝结水用户后,手 动降低凝结水母管压力至IMpa左右,随后巡检发现给泵轴端冒汽、冒水严重。【总结提醒】机组停运后,为节省厂用电降低凝结水压力时,应全面排查凝结水 用户需求,确保用户安全的情况下,
5、再进行操作,否则可能造成设备损坏。26、停闭式泵前未关出口门【事件经过】闭式泵定期切换,停运闭式水泵时,未先关闭出口门,直接停泵, 造成停泵瞬间管道振动大,引起闭式泵出口电动门关故障。【总结提醒】停运闭式泵时,为避免管道冲击,应先关闭出口门,待出口门即将 关闭时,停运闭式泵。27、启动真空泵后手动开入口气动阀【事件经过】真空泵定期切换,在真空泵启动后,直接点开真空泵入口气动阀, 由于真空泵启动后运行正常,未造成后果,若一旦真空泵抽吸不正常,可能导致 真空快速下降。【总结提醒】开启真空泵后,应等待入口压力低信号到联开真空泵入口门,切忌 手动点开入口门。28、启低速循泵时误启高速泵【事件经过】执行
6、循泵启停规定时,未执行一高一低运行方式,而错误启动高速 泵,造成两高速循泵运行。【总结提醒】在执行辅机操作时,应理清思路,不应想当然,确保不发生误操作。29、启电泵后未开出口电动门【事件经过】启机过程中,启动电动给水泵执行锅炉上水操作,电泵启动后,未 开启电泵出口电动门。【总结提醒】在启机过程中,应对整个机组系统有个熟悉的理解,执行每项操作 应大局考虑。30、停止补氢前未联系化学关门造成氢罐憋压【事件经过】盘前通知氢压已到0.5MPa,补氢工作结束,没有联系化学关补氢总 门,就直接把机房侧补氢系统相关阀门全部关闭,造成了氢罐憋压。【总结提醒】补氢前大家都会主动联系化学补氢,补氢结束后容易忽略联
7、系化学, 造成氢罐憋压。由于氢罐压力较高,氢气管道耐压1. OMPa,如果憋压时间较长没 有及时发现,有可能造成氢气泄漏,造成很大危害。大家以后补氢结束后,盘前 和就地可以相互提醒,先联系化学关补氢总门,避免错误的发生。31、测振动时误将汽泵当做小机【事件经过】盘前#62小机自由端轴向振动大报警,主值安排拿上测振仪就地测 量,走到就地后想也没想,直接爬到泵体自由端测量,测量结果显示在正常范围 内,事后意识到自己走错位置了,幸亏没造成严重后果。【总结提醒】以前给水流量波动时,大家都在说查看小机出力,自己错将小机和 给水泵混为一谈,事故发生时,没有经过任何思考就走到了给水泵位置,没有第时间了解到就
8、地实际情况。32、手动调整凝水压力不当引起低加解列【事件经过】机组负荷快速下降,凝水压力下降接近凝泵联启值,手动快速关除 氧器上水调门主路,操作幅度太大,造成了凝水流量波动较大,引起#5、6低加 解列。【总结提醒】除氧器上水调门主路管道直径大,日常调整过程中注意操作幅度不 宜过大,避免引起凝水流量的波动。33、误关小机排汽蝶阀【事件经过】小机启动后进行轴封溢流倒换至轴封回收,误将小机排汽蝶阀关闭, 造成小机跳闸。【总结提醒】吸取教训,操作前看清设备编号,必要时寻求监护。34、误停小机油泵引起小机跳闸【事件经过】运行中#622小机交流油泵被误认为是待停设备,将其停运,造成#62 小机跳闸。【总结
9、提醒】应看清设备名称编号,同时通知主值或者本台机组其他人员互相提 醒并监护。防止人员误操作。35、误关凝水精处理旁路【事件经过】#1机运行初期,有一次汽机副值接到炉内联系,开启精处理进、出 口门后下盘,巡操上盘后发现精处理进、出口门已经开启,就关闭了旁路门。副 值回来后发现精处理旁路门已经关闭,而且没有炉内的再次联系,除氧器水位开 始迅速下降,立即汇报值长,打磨降负荷,组织人员就地手动开启精处理旁路门, 机组保住了,但差一点酿成跳机事故。【总结提醒】没有命令不能随便操作,作为经验不足的巡检,操作重要设备之前 要取得主副值的同意,并在有监护的情况下操作。36、误关小机进汽电动门【事件经过】201
10、3年某月,在关闭四抽至小机进汽疏水门过程中,误关小机进汽 电动门,造成小机转速下降,被迫打跳小机。【总结提醒】通过这次操作,深刻认识到运行操作无小事,须事事谨慎。有重要 设备操作的画面,操作一定要仔细,并养成操作前沟通习惯,避免单独操作;小 机进汽电动门关闭后,小机未跳,调门全开,若此时打开进汽电动门,会造成超 速,事故扩大。37、未解联锁即停循泵造成备用循泵联启【事件经过】停循泵时未解联锁,一台循泵停止后,备用泵联启了。【总结提醒】在做每一件事之前,一定要在脑子里有一个总体的流程,做到心中 有数。38、全开集水箱疏水门导致冲击大【事件经过】机组正常运行中,平时集水箱疏水电动门常开放水,专业要
11、求关闭 疏水门蓄水回收,多次化验水质不合格后放水,一次将疏水电动门关闭后,由于 疏忽监视集水箱水位,正常调整机组其它主要参数,导致集水箱水位满水且起压, 临近下班发现水位高,慌忙中没有考虑周全就将集水箱疏水电动门直接点开,导 致集水箱下面疏水水压高喷射,集水箱上方“下雨式”的喷水,幸运的是未损害 设备。【总结提醒】发现水位已经高了后,异常出现后,应理智、头脑清晰的去处理, 不应慌乱着急操作,容易操作失误。像这样水位高后应将集水箱疏水电动门切至 就地缓慢开至微小开度放水,希望大家引以为鉴。39、定冷水换水后忘关放水门【事件经过】某年某天,定冷水水质不合格,要求换水,我在就地将定冷水箱放 水门打开
12、,并把补水门也打开,一边补水一边放水,当定冷水箱水位补至270mm 时,我将补水门关闭,放水门没关,导致水箱水位快速下降。【总结提醒】此次之所以忘了关放水门,跟个人夜班的精神集中程度有关系,还 有就是习惯不好,我每次开完放水门都是继续在机房0米层巡检,巡检完后再来 关放水门,这样看似节省了时间的巡检方式,其实暗藏风险,所以在那之后我都 是一直在原地等放完水再巡检,避免多项工作交叉进行产生误操作。40、未关严真空泵补水门【事件经过】某日早班,中午第二次巡检,发现真空泵汽水分离器水位低,开补 水门,补水到观察窗70%处时,关闭补水门,但没有关严。下午第三次巡检时发 现汽水分离器满水。【总结提醒】如
13、果补水门没有关严的不是真空泵而是定冷水泵,那样造成的后果 肯定会十分严重。通过这件事也提醒我,现场操作的每个环节都要规范到位,不 能图省事,不能投机取巧,一个很小的麻痹大意,事故都会找到你。41、定冷水补水后忘关补水门【事件经过】某日夜班巡检发现定冷水箱水位低,就地开启凝输泵至定冷水箱补 水门,联系盘前启凝输泵补充定冷水,补充水位至上限后联系盘前停补水泵,关 凝输泵至定冷水箱补水门,3小时后定冷水水位低报警。立即到就地查看水位计, 发现定冷水水位下降至报警值,立即再次进行补水,并查原因。在此过程中,发 现第一次补水后,补水门未关,分析原因为补水门未关,定冷水箱通过此门反水, 导致水位下降过快。
14、【总结提醒】运行操作无小事,须事事谨慎。具体到此件事,二期凝输泵至定冷 水箱补水门平时要关严,补充定冷水后要关严。42、投高辅至除氧器误开至定冷水箱手动门【事件经过】在启停机操作过程中,需要对高辅至除氧器加热管道进行预热,会 打开高辅至除氧器加热相关疏水门,在高辅至除氧器加热进汽电动门前疏水门操 作时,误开高辅至定冷水箱加热手动门,造成汽机0米定冷水箱加热进汽门前法 兰毗开。【总结提醒】由于就地标识牌的部分缺失,在操作中,我们就要对一些无法辨识 的阀门更加慎重操作,可以问老师傅,问清再操作,可以避免这种事情的发生。43、恢复闭式水系统时放空门未关【事件经过】在某次闭式水系统恢复时,在闭冷器旁路
15、管道(8. 6米),放空气门 未关闭,闭式泵启动后检查没有及时发现,导致放空气门排出大量闭式水。整个 机房流的到处是水,影响机房运行环境。【总结提醒】这次系统恢复提醒我们在系统恢复的过程中要把准备恢复的系统阀 门都检查清楚,确认状态正确后再启动设备。44、补排氢后忘关补氢门【事件经过】一次排补氢操作,化学通知机组氢气纯度不合格,接到主值命令就 地排补氢两次。由于氢站氢压较低,仅略高于机组氢压,补氢的过程非常缓慢, 整个补排氢持续了接近两个小时,天气比较寒冷加上正是吃饭时间点,迫切的希 望抓紧补排结束回去吃饭。终于补排两次结束,通知化学关氢站补氢总门,然后 就回集控室了。第二趟巡检到氢气系统时发
16、现补氢门都没有关闭,庆幸没有影响 到机组的安全运行。【总结提醒】氢系统对机组的安全运行影响较大,一旦发生泄漏很可能造成机组 停运,而且氢气易燃易爆,纯度较高遇到明火时会发生爆炸,设想补氢门没有关 闭,系统有漏点,后果不堪设想,所以大家排补氢结束后一定要检查清楚所有操 作的阀门是否已恢复到正常状态。45、并泵后出口电动门未开【事件经过】并网后调节两台汽泵并列运行过程中,将汽泵交由锅炉前,汽泵出 口电动门未开。【总结提醒】记住及时开启汽泵出口门。46、未关出口门即停开式泵【事件经过】出口门未关全停开式泵,造成出口逆止门毁坏。【总结提醒】出口门关闭后再停泵。47、小机冲转后未关管道放水门【事件经过】
17、某次启机过程中,利用小机冲转,在转速到达3000rpm以上时,小 机出口管道放水门仍未关闭,机房内出现大量蒸汽,处理问题花费时间,影响启 机节点。【总结提醒】加强对启停机操作培训,提高对系统的了解,对可能出现的问题提 前排查,并在出现问题时及时找出原因并解决。48、凝水试验管道隔离时误操纵【事件经过】在某次恢复凝水至除氧器上水手动门操作时,未将上水门打开,就 关闭试验管路手动门,造成上水管路阻断,除氧器水位大幅降低。【总结提醒】1、对系统不熟悉,与检修人员配合时未能发现操作失误。2、工作 任务安排不细致,工作时盘前与就地缺乏沟通,导致事故处理时间加长。49、未开再循环即启润滑油输送泵【事件经过
18、】油系统倒油时,启润滑油输送泵时总是跳泵,经老师傅提醒,开启 储油室上再循环门,输送泵运行正常。【总结提醒】启输送泵前一定要开启再循环门,防止憋压跳泵。50、未监视到位导致小机倒油引起跑油【事件经过】小机油倒油时,人员离开现场,未对小机油箱油位严密监视,致使 发生跑油。【总结提醒】重要操作时人员必须时刻在场,严密监视参数变化。51、凝汽器放空门误操作【事件经过】某次启机中,发现真空偏低,经排查发现凝汽器汽侧放空气门,被 当做水侧放空气门误开。【总结提醒】对系统不熟悉造成误操作。52、切换凝泵后忘投联锁【事件经过】做完凝泵切换工作后,联锁未投,凝泵失去备用。【总结提醒】定期工作后,注意投联锁。5
19、3、启真空泵未监视水位【事件经过】启动真空泵后,对真空泵水位未监视到位,汽水分离器水位降至0, 导致汽水分离器温度过高,机组真空下降。【总结提醒】启真空泵后,多关注真空泵汽水分离器水位,待稳定后方能离开。54、补氢结束后阀门误操作【事件经过】补氢结束后,0M母管总门没关,排污门误开,导致氢站母管压力下 降。【总结提醒】因排污门误开,氢站母管总门没关,导致一直处于漏氢状态,说明 工作不严谨。34、误停小机油泵引起小机跳闸1335、误关凝水精处理旁路1336、误关小机进汽电动门1437、未解联锁即停循泵造成备用循泵联启1438、全开集水箱疏水门导致冲击大1439、定冷水换水后忘关放水门1540、未
20、关严真空泵补水门1541、定冷水补水后忘关补水门1642、投高辅至除氧器误开至定冷水箱手动门1643、恢复闭式水系统时放空门未关1644、补排氢后忘关补氢门1745、并泵后出口电动门未开1746、未关出口门即停开式泵1747、小机冲转后未关管道放水门1848、凝水试验管道隔离时误操纵1849、未开再循环即启润滑油输送泵1850、未监视到位导致小机倒油引起跑油1851、凝汽器放空门误操作1952、切换凝泵后忘投联锁1953、启真空泵未监视水位1954、补氢结束后阀门误操作1955、倒油操作未监视到位引起溢流2056、凝输泵阀门开度匹配不合理2057、停运真空泵前未关入口门2058、除氧器上水时监
21、视不力导致清洁水箱满水2059、调整氢温后忘投调门自动2160、精处理投运中误关旁路门2161、启开式泵前未排气2162、恢复系统时疏水未全部关闭2163、降负荷未及时调整引起凝水压力低2264、就地操作走错间隔2265、闭式水补水期间进行其他操作2266、切换排烟风机未开出口门2367、开式水滤网旁路门误关2368、补水操作时走错机组2369、破坏真空时走错机组2470、开式泵排气不彻底2471、小机操作中误关排汽蝶阀2455、倒油操作未监视到位引起溢流【事件经过】在进行净油室倒油至主油箱操作时,在启动润滑油输送泵后,未实 时监视就地油位计指示,交接班期间也未重点进行交接,导致交接班期间主油
22、箱 满油溢流至地面。【总结提醒】进行任何倒油操作时,应实时监视几个油箱的油位变化,操作前应 确认就地油位计及盘前油位计测点均正常,交接班期间也应交接清楚。56、凝输泵阀门开度匹配不合理【事件经过】机组检修后,凝补水系统恢复时,初期系统用户较少,凝补泵启动 后,泵出口门开度过大,再循环开度较小,导致凝补水压力较大,对管道冲击, 易造成系统漏水。及时发现后,逐渐关小出口门,开大再循环,稳定泵电流,保 证合适出力。【总结提醒】系统恢复初期,用户较少,就地与盘前加强联系,缓慢对泵出口门 和再循环门进行操作,保证两个门合适的开度,稳定出力。57、停运真空泵前未关入口门【事件经过】进行真空泵切换时,停运真
23、空泵时,未先关入口气动门。【总结提醒】注意危险点控制,保证入口门关闭后,再进行停运操作。58、除氧器上水时监视不力导致清洁水箱满水【事件经过】机组停运后启动,进行除氧器上水过程中,在除氧器上水至正常水 位后,由于凝水管道上的电动门关闭不严,除氧器水位持续上升。水位高至溢流 门开启,除氧器溢流至清洁水箱,致使清洁水箱满水。【总结提醒】首先应加强对重点参数的监视,其次再遇到类似的情况可以考虑将 凝结水泵停运,保证除氧器水位在正常范围之内。59、调整氢温后忘投调门自动【事件经过】因氢温低,解除氢冷器主路调门自动,就地关旁路门,因进行别的 操作,忘记主路调门投自动,导致氢温上升较高,虽未造成后果,但较
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