基于PLC的磨矿自动化控制系统设计.doc
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1、摘 要工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,主要包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。磨矿过程是选矿的中间工序,磨矿分级过程是选矿生产过程的重要环节,它的指标均衡稳定直接影响选矿厂主要技术经济指标的稳定与提高;磨矿分级自动控制的实施是对选矿指标的有效保证,也是当今选矿技术发展的方向。矿石经过物理的研磨、分级作用,颗粒由大变小到一定的程度,才能达到矿石的单体解离或近于单体解离,有利于选别工序的金属回收和金属富集。本文首先对工业自动化的发展历程进行了回顾
2、,工业自动化形成的时间及历史背景,我国工业自动化发展的道路及意义。经对磨矿生产工艺的分析,发现旧的工艺体系存在弊端及不合理因素,在此基础上,对引进自动化控制的可行性进行了分析,得出了肯定的结论。在深入分析磨矿工艺的基础上确定控制思想,明确了控制目标,建立其控制规则。对关键的工艺环节进行了建模,由此也确定了控制点及系统流程。在系统软件的基础上,确定了硬件设备,并进行了安装调试,基本完成系统的硬件改造。通过人工控制和自动控制的结果数据进行对比,后者效果更佳。台时处理量和粒度合格率也比人工控制稳定,主要原因在于人工控制不能随时掌握棒磨机的运行状态,不能发挥棒磨机的最高效率,从而导致平均台时比较低和波
3、动大;同时,由于人工操作不能时时掌握分级溢流浓度的变化,所以粒度的合格率较低。在自动控制时,控制系统时时检测跟踪棒磨机及球磨机的状态,动态进行矿量的调节,使棒磨机始终运行在最佳给矿范围内;同样原因,在自动控制时,对溢流浓度的时时检测与控制,保证了最终平均粒度和粒度合格率都较高;但其中一渣浆泵能力的不足,限制了一段泵补加水的添加,影响了最终磨矿产品粒度和粒度合格率的进一步提高。通过该项目的实施,极大提高了机器的运转效率,保障了生产的连续运行,提高工作效率的同时又减少了机械故障。在人力资源的方面也有很大的节约,为生产成本的降低提供了前提条件。同时,又稳定了产品的质量,使我厂的铁精粉品位保持在一个比
4、较平稳的状态,改变了早前因为人为操作因素或设备故障因素而造成的品位忽高忽低的状况。关键词:磨矿工艺流程;PLC可编程序控制器;磨矿自动控制系统AbstractIndustrial automation control technology is an application of the theory, instrumentation, computers and other information technology. According to the industrial production process, the technology can achieve detection,
5、control, optimization, scheduling, management and decision-making, so as to increase production, improve quality, reduce consumption, and ensure the safety. Industrial automation control technology is a integrated technology, including three parts: the software of industrial automation, the hardware
6、, and the main system. Mineral grinding process is an intermediate step of grinding, and classification process is an important part of dressing the production process, whose balanced and stabile indicators can directly affects the stability and improvement of the main technical and economic indicat
7、ors; the implement of automatic control of grinding and classification is a effective guarantee for the indicators, it is also the direction of todays beneficiation technological development. After grinding the ore physically and hierarchical role, granules become small enough to a certain extent, s
8、o that can achieve the monomers dissociation of ore or near the status of monomers dissociation, and the process is of great benefit to recycling and enrichment of the metal. In this paper, presents a complete solution for the automated transformation of grinding series. Firstly, the paper reviews t
9、he course of development of industrial automation, have a preliminary indication of the characteristics of industrial automation, formative time and historical background of the industrial automation, roads and significance of the development of industrial automation, and on base on these, the paper
10、 have a inference on its developmental prospects. After the analysis of grinding the productive process, we found the old craft systems have drawbacks and irrational factors, base on this, the feasibility of the introduction of automated control were analyzed and then finally have a positive conclus
11、ion. Base on in-depth analysis on the grinding process, determine control thought, clear control objectives, and establish its control rules. By modeling on the key aspects of the process, we can determine the control point and system processes. On the basis of the system software, can determine the
12、 hardware devices, and process the installation and commissioning, and basically complete the transformation of the system hardware. By comparing the results of the data between manual control and automatic control, the latter is better. Station capacity and size when passing rate are also much stab
13、le than manual control, mainly due to manual control cannot follow the status of track rod mill running, cannot express the most effective status, resulting in relatively low and fluctuating average units; meanwhile, due to manual operation cannot always grasp the changes in classified overflow of c
14、oncentration, so the granularity have a low pass rate. In automatic control, the tracking control system constantly detects the state of a rod mill and ball mill , dynamically adjusting the amount of ore, the rod mill will always run in the optimum range of the ore ; same reason , under the constant
15、ly test and control of the overflow concentration, ensure that the final average particle size and passing rate of particle size are much higher; but the lack of one slurry pump capacity limit the addition of a period of pump additional water, and limit the further improvement of the final grinding
16、mineral particles size and passing rate of particles size.Through the implementation of the project, which greatly improves the operation efficiency of the machine, to ensure continuous operation of production, and improve work efficiency while reducing mechanical failure. In terms of human resource
17、s, there also provide a prerequisite for reduction the cost of production. At the same time, keep the iron concentrate grade maintained at a relatively stable state, change the tastes fluctuated situation because of the factors caused by human action factors previously or equipment failure.Key words
18、:Grinding process;Programmable Logic Controller;Grinding automatic control system目 录摘 要IAbstractII1 引 言11.1工业自动化发展趋势21.1.1以工业PC为基础的低成本工业控制自动化将成为主流21.1.2 PLC在向微型化、网络化、PC化和开放性方向发展31.1.3控制系统正在向现场总线(FCS)方向发展51.1.4数控技术向智能化、开放性、网络化、信息化发展61.1.5工业控制网络将向有线和无线相结合方向发展71.1.6工业控制软件正向先进控制方向发展81.2本文主要工作92 选矿厂磨矿工艺过
19、程分析 及自动控制技术路线112.1工艺过程分析112.2磨矿过程工艺参数122.3磨矿过程自动控制技术路线122.3.1控制目的122.3.2控制因素132.3.3控制原则132.3.4实现功能143 系统控制方案153.1控制系统软件组成153.1.1 磨矿过程的测控153.1.2磨矿过程工艺参数测的测控183.2控制系统主控单元233.2.1基本设计思想233.2.3模糊控制253.2.4 滞后函数响应及参数调节283.3现场结构组成293.3.1 稳压器、隔离变压器滤波器293.3.2 智能显示仪表293.3.3 操作器303.3.4 电耳(JJDR-)303.4分级机溢流浓度检测控制
20、系统323.4.1基本设计思想323.4.2 分级机溢流浓度控制系统硬件、软件选择323.4.3 分级机溢流浓度控制系统程序364 磨矿自动控制系统的工业试验384.1自动控制系统的调试384.1.1控制系统硬件调试384.1.2控制系统软件调试384.1.3溢流浓度的调试394.1.4现场电振给料机给矿能力调试394.1.5控制系统参数调试404.1.6优化参数的确定414.1.7“磨矿分级自动控制系统”试运行424.2工业试验424.2.1工业试验及考查424.2.2人工、自动控制试验结果及分析434.3人工控制、自动控制质量流程图及矿浆流程图45总 结49附 录516.1控制系统流程图5
21、16.2控制系统动态数据526.3控制系统控制棒图536.4控制系统参数设置546.5手动、自动矿量记录曲线对比55参考文献571 引 言工业控制自动化技术是一种运用计算机、仪器仪表、控制理论和其它信息技术,实现对工业生产过程的控制、检测、优化、管理调度和决策,最终实现增加产量、降低消耗、提高质量、确保安全等实际目的的综合性技术。该技术主要包括了工业自动化软件、系统、硬件三个大部分。工业自动控制技术是21世纪制造业的标志技术,提高了控制系统的生产效率和一致性的问题。自动控制系统在工业控制系统中虽不产生直接利益,但对整个工业企业的生产过程的优化有相当明显的提升。我国自动控制工业起步较晚,多数情况
22、是以国外技术为核心的成套设备为基础,实现的二次开发,进一步的整合应用。在21世纪的今天,我国在自动控制技术领域有了长足的发展,在此基础上实现了自我核心技术与国外核心技术的结合,开发了自己的计算机控制系统,并成功应用于国内钢铁企业、制造企业及民营生产企业。未来我国自动控制技术的发展方向:智能控制、网络总线控制及一体化集成控制。经过几年的摸索实践与潜心研究,我包钢集团的技术人员已经大量地积累工艺过程参数和操作参数,同时建立了选矿过程的数学模型,伴随着计算机开始应用于选矿过程控制和生产管理,大大提高了选矿厂的自动化水平。选矿是钢铁行业的首要环节,也是一个至关重要的环节。要出产品就必须有原料,要出好产
23、品、精产品就必须有优质的原料,因此精矿粉的品位直接关系到最终型材的品质。但是品位的提升直接受生产工艺及生产设备的影响。在生产工艺已经非常成熟的今天,设备及操作的环节就成了提升产品质量的途径。为了适应整个包钢集团的发展趋势,满足生产新形式的需要,我包钢选矿厂决定引进自动控制系统到生产中来。根据我厂的生产重点,为了提高整个磨矿系列作业的处理能力,稳定提高磨矿粒度,降低选矿过程的生产成本,提高经济效益,我们决定进行磁矿系列磨矿分级自动控制系统的开发研制。1.1工业自动化发展趋势1.1.1以工业PC为基础的低成本工业控制自动化将成为主流进入21世纪,西方国家加紧核心技术更新,是传统制造业有了飞速的发展
24、:从工艺到设备再到计算机智能控制。在全球统一化市场形成的前提下,传统制造生产业若不及时技术更新,便会被激烈的市场竞争下无情的抛弃。所以,企业要向得到长远的发展,就必须从基层到优化逐一进行改革:产品投放周期、质量提升、缩减成本及改善售后服务系统。由信息和系统集成的计算机控制系统使之变得更加完善合理,能够实现信息的采集,信息的发布,信息的综合判断以及信息的最终选择已达到最优的控制目的,但是由于自动化控制设备极其的昂贵,初期投入资金较大,属于投资高,风险也高的改造。因此,自动控制技术在小型企业、制造业中的应用是非常的少。所以,我国工业生产制造业要想和国际工业制造企业竟得一席之地,就必须加强自动化技术
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