反应器压差升高原因分析及处理措施.docx
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1、反响器压差上升缘由分析及处理措施WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-反响器压差上升缘由分析及处理措施曹智勇摘要 :本文结合蜡油加氢装置第一运行周期 2023 年度的生产运行现状和操作特点,分析了装置反响器压差上升的缘由,并针对缘由分析,提出了解决问题的方法和措施,为装置的长周期运行供给帮助。关键词 :蜡油加氢 催化剂 床层压降一、前言260 万 t/a 蜡油加氢处理装置以、常减压装置轻、重蜡油以及焦化蜡油为原料,生产加氢蜡油、石脑油、精制柴油等产品,为公司催化裂扮装置供给优质原料增产高品值汽油,提高公司经济效益。从第一生
2、产周期运行状况来看,精制蜡油的脱硫、脱氮率较高、残炭含量低,但是反响器压差上升过快的问题始终是困扰装置长周期运行的主要问题。2023 年 10 月和 2023 年 10 月因反响器压差到达工艺卡片规定最大值而进展催化剂撇头;2023 年 9 月床层压差到达,装置被迫降量生产,处理量只能维持 240t/h,远低于设计值 310t/h。反响器压差上升不仅降低了装置的处理力量,增加了装置的能耗,而且还缩短了生产周期,造成人力、物力的铺张。二、 反响器压差上升快的缘由分析图 12023 年蜡加床层压降变化曲线图从蜡油加氢装置 2023 年度的生产运行状况看,整个反响器床层最高点温度未超 410设计末期
3、温度 426,各床层径向温差稳定6,未消灭突然上升的现象,生产过程较平稳,但反响器压差上升的趋势很快的如图 1, 究其缘由分析,导致的影响因素较多,结合生产实际状况我认为主要影响因素包括原料性质的变化,催化剂结焦,催化剂床层局部塌陷和操作特别波动等方面,具体缘由分析如下。原料性质对床层压降的影响原料性质是影响床层压降上升的主要缘由。由于原料中的杂质如重金属, 沥青质,污染物等集合在催化剂床层上部及床层空隙,当到达肯定数量后,就会在催化剂上部形成一层高密度的滤饼或床层催化剂的孔隙率下降,堵塞流体流道,造成床层压降上升,所以对已装填完催化剂的床层来讲,空隙率已定, 原料油中的杂质含量就很关键。混合
4、原料中的氮含量、残炭含量、重金属含量随焦化蜡油量的增加而上 升,原料性质随之变差。焦化蜡油掺炼量较大时,原料过滤器压差上升快,切换频繁,不得不开副线。焦化蜡油中的焦粉等杂质直接进入反响器。短时间内对反响器床层压差产生了不良的影响。反响器一床层压差随焦化蜡油掺炼比例的增加而快速上升。图 22023 年原料量及焦蜡掺炼比从图 2 的数据可以看出 2023 年 1-4 月焦化蜡油掺炼比较低,平均在以下。从表 1 的数据可以看出 1-4 月混合原料的性质在 2023 年全年中处于较好的水平,从图 3 中可以看出,1-4 月反响器一床层压差较为稳定,始终处于左右。自 5 月开头逐步提高焦化蜡油的掺炼比率
5、,原料的性质随之变差,反响床层压差开头上升。反响器一床层压差由250t/h 进料开头上升,至 9 月份备料完毕以后,一床层压差上升至 MPa260t/h 进料。10 月份焦化蜡油掺炼比例有所下降,但混合进料性质未明显改善,10 月 9 日处理量降至最低 180t/h, 但是一床层压差仍旧到达了,装置停工,进展催化剂撇头工作。图 32023 年反响器一床层压差变化其中 FIC1014A 为反响总进料量,PDI1204A 为反响器一床层压差限定101112单位1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月值月月月氮含量mg/kg1718 1450 1487 1590 1732 2023 2
6、381 2058 1976 1828 1609 16512023残炭%(m/m)1铁mg/kg镍mg/kg22钒mg/kg钙mg/kg表 12023 年各月混合原料平均氮含量、残炭、重金属含量分析原料过滤器的运行对床层压降的影响原料中的污染物需要在原料进入反响器前脱掉,在蜡油加氢装置实际生产过程中,原料过滤器是一台关键的设备,从当前实际而言,应用于加氢装置的过滤器,要求将原料携带的25m 的杂质除去,脱除率一般要求到达 98,以保证进入反响器的原料尽可能的干净。本装置设计选用了国产的自动反冲洗过滤器,投用后,进展了颗粒分析,25m 颗粒的脱除率为,但由于原料性质差过滤器差压大,长期开副线运行,
7、使得局部原料没有经过原料过滤器而进入原料缓冲罐,使得带入反响器的杂质量大大增加,影响很大。催化剂装填对床层压降的影响催化剂装填过程中形成的床层空隙率也是打算打算床层压力降大小的一个关键因素,包括装填方式和催化剂本身特性。从装填方式的角度分析,对于一样容积的反响器,催化剂承受密相装填时,相对于布袋装填方式,床层空隙率要下降 5-7 个单位,在实际生产中,床层压力降相应增加。催化剂本身物性,如粒径的不同在床层形成的空隙率也就不同,假设催化剂装填不良和催化剂强度差,粉尘多,装置投产后催化剂粉碎而引起床层压降急剧上升,往往表现在床层中部和底部堵塞,由于现在催化剂生产厂供给的催化剂具有足够的强度,所以因
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