其他伤害-电厂#5机IGV故障事件分析报告.docx
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1、电厂# 5机IGV故障事件分析报告1、大事过程(1) 9月3日7:55时,#5机启机,8:07时机组升速至90.3%n,观 看到IGV开头动作,CSGV由33.6缓慢上升。8:07:51机组升速至97.8%n 时,发“IGV掌握故障跳机: IGV掌握故障; IGV位置故障,报警,机 组自动停机,转速下落。(2)停机后进行IGV静态动作试验:分别给定34、57、84的IGV开 度时,MKVI反馈值、就地开度及测量伺服电流均对应,正常。(3) 9:26时,经多次反复IGV开、关动作试验正常后,机组发启动 令第一次试机。9:37时机组正常升速至89.8%n, IGV给定值CSRGV 开头由34开头增
2、大,反馈值CSGV升至35.5时保持不变,查就地开 度仍在34位置无变化,液压油压力为80bar,系统无渗漏。机组升速 到97.5%n, IGV给定值CSRGV达84时,机组自动停机。(4)怀疑VH3前的液压油滤网脏,待轮间温度下降后于15:10时更 换了 IGV的专用滤网。并再次进行IGV静态试验,在IGV不同角度下, 其掌握参数和反馈信息跟踪均正常,同时在各个角度状态下逐片检查(共64片)可转导叶,无卡涩。16:18时,发启动令其次次试机,现 象同第一次试机,IGV仍打不开,机组自停。(5)17:00时,模拟水洗状态第三次试机。选水洗状态,CRANK方式, 发启动令,当14HM动作时,CS
3、GV由34升至84,就地IGV开启,指 示84,观看相关运行参数未见特别。经对比几次试机时IGV的故障 现象,分析认为测量、掌握系统没有问题,初步锁定故障点应在液压 系统和可转导叶机械传动部分。(6) 9月4日8:40时一,依照上述思路,分析怀疑到20TV;电磁阀在 带电动作后,可能关闭不严,造成IGV油动机推动液压油流量不够。 更换该阀,并进行IGV静态试验正常。11:28时,#5机发启动令第 四次试机,试验结果同前,IGV打不开,机组自停。(7) 17:30时,为进一步观看IGV管路的油压变化,在IGV执行油动 机的进、出口液压油管路上加装了测试用常规压力表,同时,为缩小 故障范围,将IG
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