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1、电厂# 1机125V直流接地跳机事件分析报告1、大事经过(1)2月1日19:53:59, #1机在95MW负荷运行过程中发L64D_N 直流125V负接地,报警,之后该报警反复消失和复归,22:00:40又消 失,L64D_P直流125V正接地,报警;22:04:09正、负接地同时消失, 发”IGV掌握故障号艮警,机组遮断。(2) 22:35时,热控分部进厂检查发觉20CF电磁阀本体接地,故 在2月2日2:20时与燃机分部协作更换新的20CF电磁阀,8:00时新 20CF电磁阀更换完毕后MK5盘直流接地报警消逝。(3) 9:25时,机组启动,9:38时至空载满速时,检查发觉燃油旁 通阀上下抖动
2、较大,9:54时接令停机,在停机过程中80%转速左右由 于燃油流量波动大,熄火遮断。停机检查后于10:54时再次开机故障 现象和上次相同。(4)12:50时,热控分部更换伺服阀后再次开机,定速检查发觉燃 油各参数波动较上次小了许多,但FQL1在21.21%16.20%范围内波 动,现场燃油旁通阀仍旧小幅抖动,13:18时接令停机,在TNH为34.21% 时熄火。(5) 14:27时,热控分部分别两次调整伺服阀增益,分别调整由(6)16:00时,热控分部恢复伺服阀增益为1.3,16:26时再次开机, 但仍旧点火失败。停机后热机分部更换燃油安排器,热控分部更换 77FD三个测速头,20; 59时开
3、机,点火燃油流量FQLM1为0.13kg/s, #C、#D火焰未着,升速至TNH=17.09%,发火焰失去遮断。(7)21:30时,热控分部将伺服阀增益由1.3调整为1.5,点火FSR 常数FSKSU_FI由30%调整为32%,暖机FSR常数FSKSU_WU由23% 调整为26%,并网前最大FSR限制常数FSKDWCK由30%调整为32%, 21:43时再次启动,点火燃油流量FQLM1为0.23kg/s,点火胜利,空 载满速后,检查燃油流量FQL1在17%21%之间波动,旁通阀仍旧 抖动,22:15时发停机令,在TNH=77.02%时发熄火遮断。(8) 22:30时,热控分部将伺服阀增益由1.
4、5调整为1.25,点火FSR 常数FSKSU_FI由32%调整为35%,暖机FSR常数FSKSU_WU由26% 调整为28%,并网前最大FSR限制常数FSKDWCK由32%调整为35%, 22:40时再次开机,点火燃油流量FQLM1为0.22kg/s,点火胜利,空 载满速后,检查燃油流量FQL1在18%20.5%之间波动,旁通阀较上 次抖动波动变小,接着并网带负荷到20MW,过程参数变化很小, 23:09时发停机令,在在TNH=60.60%时发熄火遮断。(9) 23:30时,热控分部将伺服阀增益由1.25调整为1.15,点火 FSR常数FSKSU_FI由35%调整为38%,并网前最大FSR限制
5、常数 FSKDWCK由35%调整为38%, 23:39:50再次起动机组,点火燃油流量 FQLM1为0.20kg/s,点火胜利,空载满速后,燃油旁通阀有稍微抖动, 并网、切重油,在2月3日01:20时预选100MW运行,运行持续到2月3日21:20时,发停机令,21:37时在TNH=38.59%,机组熄火遮 断。(10) 2月4日00:30时,热机分部更换主燃油泵,热控分部将点 火FSR、暖机FSR、伺服阀增益并网前最大FSR限制常数FSKDWCK均 调为原值,即FSKSU_FI由38%调回30%, FSKDWCK由38%调回30%, FSKSU_WU由28%调回23%,伺服阀增益由1.15调
6、整为1.3, 09:18 时再次启动机组,09:21:14点火失败,点火燃油流量FQLM1为0.14kg/s。(11)热控分部更换MK5盘R、S、T的三块TCQA卡件,更换完毕 后于10:44时再次开机,点火后A#、B#火焰着,点火燃油流量FQLM1 为Q19kg/s,在TNH=14.54%时,熄火遮断。(12) 11:20时,热控分部再次更换燃油伺服阀,12:04时机组发启 动令,12:07时点火胜利,点火燃油流量FQLM1为0.59kg/s, 12:17 时空载满速,FQL1=21.62%, FSR=19.5%, FQLMl=2.69kg/s,燃油旁通 阀有稍微抖动,12:21时并网,预选
7、10MW, FQL1在22.8623.71% 之间稍微摇摆,12:37:32发停机令,在TNH=34.59%时熄火。(13) 2月5日10:10时,热控分部与GE TA汤先生将伺服零偏由 2.7 调至 1.92, FSKSU_FI 由 30%调至 25%, FSKSU_WU 由 23%调至 20%, 11:11:40发启动令,点火胜利,点火流量FQLM1为0.38kg/s, 11:26:27 空载满速,FQLl=20.35%,FSR=19.27%,燃油旁通阀及各项参数均不波动, 11:30时并网,带预选10MW,整个过程各参数及旁通阀均不波动, 11:34时打停机令,在TNH=34.36%齐熄
8、火。次次更换的阀)安装到#10机试验,启机点火仍不能胜利。(15)以上处理过程中,2月4日15日的工作是为了查找缘由而 进行,未影响负荷。2、缘由分析(1)本次#1机跳机缘由是由于在运行过程中先消失20CF接地引 起125V直流的间歇性负接地,并在之后消失正负同时接地,因此烧 断MK5盘PD电源模块的J8A-1保险,导致QD1模块失电,弓|起20TV 等电磁阀失电,机组遮断。(2)关于燃油流量波动、点火特别,通过本次检查、处理状况初 步分析:#1机燃料掌握系统的调整性能满意运行要求的有效范围较 窄,对伺服阀及掌握参数的匹配要求极为严格。通常伺服阀在出厂时 将机械零偏(调整死区)调整为0.780
9、.79mA左右(可调整范围为 -0.080.8mA),但试验证明# 1机燃油伺服系统必需选用机械零偏相 对较小的伺服阀才能满意正常运行要求。另外ALSTOM产9E型燃机 (#1、#10机)的燃油旁通阀与GE原产9E型燃机(#7机)的结构形式有所不同,因不带LVDT,其调整灵敏度及精确性相对较差,所以对燃油伺服系统的稳定性也会产生肯定的影响。(3)原来所使用伺服阀的详细故障缘由还未查明,尚待分析。3、防范措施(1)直流系统消失单点接地时运行人员首先要查清是否为相关设 备的投退、开关操作引起,然后采纳“瞬间停电法,检查相关设备(可 以临时停电设备)及回路,以推断接地点或范围,并准时通知检修人 员进行协查,尽快排解接地点。(2)严格执行直流系统设备及回路绝缘定期检查工作。(3)近期重点监视#1机启动过程中的点火流量(FQLM1)及空 载满速状态下的燃油旁通阀的波动状况(现场查看)。(4)今后#1、#10机尽量选用机械零偏相对较小的燃油伺服阀 (送厂家调小机械零偏值),并通过试验摸索出机械零偏及相应伺服 常数的最佳值。(5)本次事故处理过程中相关专业人员没有推诿、扯皮,而是共 同分析、集中攻关,历时5天最终消退了这一疑难特别。要求各部门 对本次事故处理的全过程进行仔细总结,尤其要对检查结果、试验数 据等进行分析、汇总,从中了解、把握#1机燃料调整系统的特性, 为今后的故障处理供应判据。
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