化工企业检修维修和开车停车期间典型事故案例分析.docx
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1、化工企业检修维修和开车停车期间典型事故案例分析由于危险化学品企业生产装置危险性大,加上装置和设备复杂,在 装置大检修期间工作内容多、工期紧,承包商对作业现场不熟悉等原因, 导致安全事故频发。据化工企业以往所发生事故统计,化工行业每年发 生的事故中,发生在检修环节的事故占32.8%o今日分享部分企业检修 期间和开停车期间典型事故案例,希望广大企业吸取教训,警钟长鸣。一、着火爆炸事故(一)储油罐闪爆罐内作业造成的闪爆案例1.上海赛科石化“512”爆炸事故2018年5月12日15时25分左右,在上海赛科石油化工有限责任 公司公用工程罐区位置,上海埃金科工程建设服务有限公司的作业人员 在对苯罐进行检维
2、修作业过程中,因苯罐发生闪爆,造成在该苯罐内进 行浮盘拆除作业的6名作业人员当场死亡。事故直接原因为:内浮顶储罐的浮盘铝合金浮箱组件有内漏积液 (苯),在拆除浮箱过程中,浮箱内的苯外泄在储罐底板上且未被及时 清理。由于苯易挥发且储罐内封闭环境无有效通风,易燃的苯蒸气与空 气混合形成爆炸环境,局部浓度达到爆炸极限。罐内作业人员拆除浮箱 过程中,使用的非防爆工具及作业过程可能产生的点火能量,遇混合气 体发生爆燃,燃烧产生的高温又将其他铝合金浮箱熔融,使浮箱内积存 的苯外泄造成短时间持续燃烧。出二氧化碳在重力作用下向渣锁斗底部沉积,导致渣锁斗底部二氧化碳不断积聚。案例4.宁波某化工公司“8 7”窒息
3、事故2013年8月7日8时许,宁波某化工公司员工发现杭州某检测公司 3名射线检测人员倒在顺酎车间3号反应器内管板平台上,送医院抢救 无效死亡,事故造成直接经济损失351万元。事故的直接原因是:与反应器连接的氮气管道未安全隔绝,气相侧 操作人员误开氮气管道阀门,将氮气通入3号反应器中,与此同时,3 名射线检测人员无证上岗,违章进入顺酎反应器进行焊缝探伤作业,因 缺氧窒息死亡。四、催化剂坍塌事故江苏天鹏公司与山东某石化公司签署了炼油厂2022年重油加氢装 置反应器卸剂合同和安全生产管理协议。作业描述:施工人员从 反应器上部人孔进入,自上而下,先用风镐将结焦的催化剂焦块敲碎, 再利用抽吸机将碎焦块抽
4、出。为保证反应器内作业人员的安全,现场配 备视频监控系统,外面的监护人员通过监视器监控反应器内的作业情况。 合同范围为8台固定床反应器卸剂。截至事故发生时,现场已完成了 3 台反应器的卸剂操作。2022年4月15日,重油加氢车间为RT330卸剂作业办理了进入 受限空间作业许可证,时限为4月15日15时10分至4月16日15时9分。之前办理的JHA (JSA)分析与安全交底/风险告知确认书时 限为4月14日至4月16日,高处作业证(三级)的有效期为4月 14日14时30分至4月17日14时。4月15日19时-,天鹏一班组进入RT330卸剂施工现场。当晚重油 加氢车间的也配备了 3名现场监护人员。
5、除了器内作业人员以外,还有 一名视频监控员。4月15日19时40分左右,桑某首先进入R-1330作业。R-1330有 两个床层,该班组开始作业时,上层催化剂已经清理完毕,中间塔板的 通道板已经拆除,下层催化剂一侧挖出一个小洞,仅容一人蹲姿作业。4 月15日23时,桑某结束卸剂作业。4月16日1时至3时,张某某继续进行卸剂作业。他交班时,催化 剂床层一侧可以容一人勉强站立,另一侧催化剂有一块直径约1米、厚 约60公分的坚硬焦块难以破碎清除。4月16日3时30分左右,张某进入反应器作业。4时40分左右, 因为反应器内的温度有些高,张某通过通话器与负责监护的陈某通话, 要求取一些干冰。陈某在反应器顶
6、部平台拿到编织袋装的干冰准备输送 给张某时,用通话器呼叫张某,张某起初答应一声,陈某再次呼叫时, 张某不再回答。天鹏公司紧急组织营救,送医院后死亡。事故调查组调取当时的视频监控显示,在张某作业区域上方悬空的 催化剂焦块(直径约1米,厚约60公分)于5时整坍塌,砸落在张某身 上。JHA(JSA)分析与安全交底/风险告知确认书,辨识出了硫化氢中毒、窒息、高处坠落危害,唯独没有辨识出坍塌伤害。事故反映出企业执行GB 30871-2022第4. 1两款深度不够。五、硫化亚铁自燃事故山东某石化公司加氢裂化分储单元两个填料塔,一个是生成油硫化 氢汽提塔,另一个是石脑油稳定塔。大检修期间在填料塔支撑格栅以上
7、 高1米填料段发生硫化亚铁自燃,产生的高温融化了填料,把塔体烧烤 变形。六、开车期间典型事故案例(一)硫化氢中毒事故(主要发生在抽堵盲板作业时)案例1.山东某石化公司催化裂化装置检修后准备开车,安排保运人员拆除界区火炬管道的盲板。由于界区阀门内漏,火炬管道的含H2S 瓦斯溢出,造成2名施工人员硫化氢中毒,其中一名失去知觉从管排掉 下。此事故造成1重伤1轻伤。案例2. 2014年4月7日凌晨,新疆某炼化公司扩能改造项目进入 试车阶段,生产人员安排保运人员拆除连接老区火炬管道的盲板。由于 界区阀门(蝶形阀门)内漏,火炬管道的含H2s瓦斯溢出,造成1名施 工人员硫化氢中毒死亡。事故直接原因:作业人员
8、佩戴空气呼吸器不规范,吸入硫化氢中毒 晕倒;在救援过程中,作业人员苏醒,自行将面罩摘除,吸入高浓度硫 化氢,导致伤亡事故。上述案例是在检修或改造后试车发生的。随着含硫和高硫原油加工 能力的增加,炼油厂火炬放空系统不可避免的存在H2So火炬放空线界区 阀一般都是单阀,盲板直接加在阀门的靠装置侧法兰,没有手段判断阀 门是否内漏。另外,一般说来界区阀门都是在高空管排,作业空间小, 躲闪不及,也不方便急救。违反 GB 30871-2022 第 7. 9 和 8. 2. 1 条款。案例2. 2014年6月9日上午,因装置调整需要,南京某石化公司 炼油厂焦化车间硫回收装置决定投用刚完成检修的6#酸性水罐(
9、容积 2000m3) o 10时左右打开气相水封阀和罐顶去气相总管的阀门。10时 30分左右,开始投用6#罐,共有包括装置来水、其他罐的倒罐水等8 股来水进入6#罐。12时35分,6#罐发生闪爆,罐底撕裂,防火堤内着火。12时36 分,7#罐(容积1000m3)被引爆,随后8#罐(容积1000m3)也被引爆。 经全力扑救,大火在16时20分被扑灭,晚18时再次复燃。21时,2# 罐罐顶破裂。至10日17时30分左右,明火完全扑灭。事故造成6#罐、 7#罐、8#罐坍塌损毁,2#罐沿焊缝撕裂。事故虽未造成人员伤亡,但持 续燃烧近30小时,造成了较大社会影响。初步分析,事故直接原因是,6#罐投用过程
10、中,氮气置换不彻底, 酸性水中的油气、氨等挥发,与空气混合形成爆炸性混合气体。罐顶水封罐及罐顶气到焚烧炉连通管线内存在的硫化亚铁自燃,引燃爆炸性气 体,造成6#罐闪爆。由于罐顶气相管线相通,导致7#、8#罐相继发生爆 炸。(二)窒息事故案例1.上海某公司烯燃装置发生进入受限空间作业窒息事故,造 成2人死亡。2018年11月26日,裂解气压缩机完成空气试车后,进行复位准备。 宁波工程公司三名员工与事故企业一名员工到达烯燃分离装置裂解气压 缩机三段排出罐进行检查,发现罐内有一块警示牌(受限空间警示牌), 宁波公司张某某进入罐内欲取出警示牌时晕倒。事故企业员工于某发现 后,跨入罐内欲救人也掉入罐内。
11、2人经采取措施救出后抢救无效死亡。原因分析:压缩机在空气试车时密封气为氮气,完成试车后,氮气 密封继续维持工作,致使罐内处于低氧状态。张某某和于某进罐后造成 窒息死亡。案例2.天津某石化公司在新建延迟焦化试车过程中,发生一起地 下污油罐窒息死亡2人的事故。2009年11月10日,延迟焦化地下污油罐液面计到货安装后,供应 厂家进行了调试。车间安排保运人员把罐内仪表调试的水抽出来。n月 11日保运队长安排四名施工人员,用潜水泵抽出。上午工具不凑手,直 到中午才开始作业。当液面低时,其中一名保运人员下罐想移动泵入口尽量多抽些水出来,进去后就倒下了,第二名保运人员进罐施救同样倒 下。另外两名保运人员喊
12、来了车间生产人员,戴空气呼吸器后救出已经 死亡。事后,采集地下污油罐空气样,分析结果氧含量低,属于窒息事故。案例3.河南某石化公司“9 22”窒息事故。2011年9月22日,河南某石化公司新建MTO装置进入开车阶段。16时30分,车间安排某建设公司的1名分包商员工进入装置急冷塔 C-2101更换垫片,在更换过程中窒息晕倒,监护人随之进入塔内施救也 窒息晕倒。两人随即被塔外人员救出,1人完全恢复,另1人也基本康 复。直接原因:一是急冷塔C-2101与分离工段K-3001系统连接管线 没加盲板,而是用两道阀切断隔离。在进入塔内作业过程中,下游单元 分离工段正在对K-3001系统进行氮气置换。在升压
13、过程中,氮气经两道 隔离阀反窜到反应再生单元的分离塔,然后进入与之相连的急冷塔。因 塔内氮气逐步积聚,氧气含量逐渐降低,致使两人相继因缺氧而晕倒。(三)着火爆炸事故案例:上海某石化公司“529”爆燃。2021年5月29日8时24分,上海某石化公司烯煌部2号烯煌联合 装置(老区)7号裂解炉区域发生一起爆燃事故,造成1人死亡,5人重伤, 8人轻伤。事故的直接原因:事故公司烯爆部2号乙烯装置(老区)在停车检修 期间,完成管线氮气吹扫置换后,未关闭7号裂解炉进料管线45号盲板 上、下游阀门。相关人员在未完成“盲板抽堵作业许可证”签发流程, 未对7号裂解炉进料管线45号盲板上、下游阀门状态进行现场确认的
14、情 况下,即开展抽盲板作业。同时,作业人员打开了轻石脑油进料界区阀 门,造成轻石脑油自45号盲板未封闭的法兰处高速泄漏,气化后发生爆 燃。七、停车期间典型事故案例案例1. 2014年3月,安徽某石化公司炼油加氢装置,由于停车期 间没有把低压分离器安全阀上下游短管的硫化氢置换干净,施工人员拆 安全阀造成1人中毒死亡。事故企业没有执行GB 30871-2022第4. 2款,作业前危险化学品企 业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理。确保满足相应作业 要求。建议有毒介质安全阀增加上下游阀内靠近安全阀阀体的联通线,以 便停工置换时不留死角。案例2.山东某石化公司原油蒸储单元,检修期间一平台上换热
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