山西晋韵钢铁有限公司铸件技术改造项目资料.docx
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1、山西晋韵钢铁有限企业年产20万吨铸件技术改造项目环境影响评价公告公告社会各界人士:我企业新建年产20万吨铸件技术改造项目,本项目的环境影响评价工 作委托山西省环境科学研究院进行,目前环境影响评价汇报书已基本编制 完毕。根据环境影响评价公众参与暂行措施,现对本项目环境影响评价 予以公告,征求公众对项目建设日勺意见和提议。谢谢!后附公众公告重要内容。山西晋韵钢铁有限企业2011年3月25日 二级原则,实现达标后经15m高排气筒排放。联合车间一安装有6台热芯盒射芯机,联合车间二安装有3台热芯盒射芯机,产生 的含尘废气由伞形集尘罩搜集后进行除尘处理。联合车间一设置一套射芯废气处理系 统,6台射芯机共用
2、一套,废气量为15000nr7h,处理前粉尘产生量为54. 2t/a,处理后 粉尘排放量为0. 9t/a。联合车间二内设置一套射芯废气处理系统,3台射芯机共用一套, 废气量为TSOOm/i,处理前粉尘产生量为27. lt/a,处理后粉尘排放量为0. 45t/a。两 个造型车间射芯机粉尘排放量为1. 35t/ao .3铸件浇铸工序铸件浇铸工序在造型联合车间内完毕,将熔化好的铁水注入造好的砂型中,在浇铸 过程有少许烟尘无组织排放,此外该车间内其他生产工序也有未搜集的烟(粉)尘无组 织排放,通过采用加强车间内日勺机械排风换气措施,车间内日勺工作环境得到改善。.4落砂工序浇铸好铸件的落砂采用落砂冷却滚
3、筒,滚筒内喷入雾状水,减少了落砂过程粉尘产 生量。落砂生产过程有粉尘产生,落砂冷却滚筒废气粉尘产生浓度约3500mg/m3左右, 经密闭罩搜集后,进入布袋除尘器除尘净化,除尘效率99%,除尘后粉尘排放浓度为 35mg/m3,满足大气污染物综合排放原则(GB16297-1996)中表2二级原则,实现达 标后经30nl高排气筒排放。联合车间一安装有4台落砂冷却滚筒,联合车间二安装有2台落砂冷却滚筒,产生 的含尘废气由密闭罩搜集后进行除尘处理“联合车间一设置一套落砂废气处理系统,4 台落砂冷却滚筒共用一套,废气量为32000m7h,处理前粉尘产生量为674. 7t/a,处理 后粉尘排放量为6. 75
4、t/a。联合车间二设置一套落砂废气处理系统,2台落砂冷却滚筒共用一套,废气量为16000nr7h,处理前粉尘产生量为337. 4t/a,处理后粉尘排放量为3. 37t/a0两个联合车间落砂粉尘排放量为10. 12t/a0.5砂处理工序砂处理工序污染环节为混砂机产生的粉尘以及多种物料在输送转运及贮存过程无 组织粉尘。旧砂、新砂、煤粉、粘土、树脂等加入混砂机混砂,混砂过程加入水减少混砂粉尘 产生量。混砂生产过程有粉尘产生,混砂机废气粉尘产生浓度约2023mg/m3左右,经密 闭罩搜集后,进入布袋除尘器除尘净化,除尘效率99%,除尘后粉尘排放浓度为20mg/m3, 满足大气污染物综合排放原则(GB1
5、6297-1996)中表2二级原则,实现达标后经20m 高排气筒排放。联合车间一安装有4台混砂机,联合车间二安装有2台混砂机,产生的含尘废气由 密闭罩搜集后进行除尘处理。联合车间一设置一套混砂机废气处理系统,4台混砂机共 用一套,废气量为8000m7h,处理前粉尘产生量为96. 4t/a,处理后粉尘排放量为 0. 96t/ao联合车间二设置一套混砂机废气处理系统,2台混砂机共用一套,废气量为 4000m3/h,处理前粉尘产生量为48. 2t/a,处理后粉尘排放量为0. 48t/a。两个联合车间 混砂粉尘排放量为1. 44t/ao砂处理过程多种物料输送转运过程有少许无组织粉尘产生,通过对输送过程
6、密闭和 减少物料输送落差的措施进行控制。新砂、煤粉、粘土等物料所有堆存在全封闭的堆存 库内并定期洒水抑尘。.6铸件退火、清理落砂后的铸件进行退火热处理,退火采用高温台式电阻炉进行退火,退火过程无大 气污染物产生。清理采用吊链步进式抛丸清理机,清理过程有粉尘产生。抛丸清理机废 气粉尘产生浓度约2600mg/m3左右,进入设备自带布袋除尘器除尘净化,除尘效率99%, 除尘后粉尘排放浓度为26mg/n?,满足大气污染物综合排放原则(GB16297-1996)中 表2二级原则,实现达标后经30nl高排气筒排放。联合车间内共安装有3台抛丸清理机,每台抛丸清理机设备自带一套布袋除尘器, 单台废气量为180
7、00m3/h,处理前粉尘产生量为281. 9t/a,处理后粉尘排放量为2. 82t/ao 3台抛丸清理机粉尘排放量为8. 46t/a0.7铸件机加工及涂装抛丸清理后的I铸件进行机械加工,机加工以车削、铳削、钻削加工为主。在机 械加工过程中,有铁屑及微量粉尘产生,加工料为铸铁件,铁的比重大,在空气中 自然降落搜集后可回用于生产。机加工车间内空气中微量细粒尘会短暂影响车间内 日勺工作环境,在机加工车间安装轴流风机强制换气通风,可使车间内空气质量得到 改善,保障操作工人的身体健康。涂装即喷漆,在铸件表面喷防锈漆。根据生产产品的不一样,部分铸件需喷漆处理, 需要喷漆处理的铸件为10万吨。喷漆过程有废气
8、产生,废气中的污染物为苯、甲苯和 二甲苯,废气中污染物含量为油漆使用量的8% (10. 4t/a),废气中苯:甲苯:二甲苯=7%: 43%: 50%,废气中苯、甲苯、二甲苯的产生浓度分别为30mg/m3、185mg/m3 214mg/m3, 废气中苯、甲苯、二甲苯的含量分别为甲73t/a、4. 4t/a和5. lt/a。喷漆采用水帘喷漆室,产生的喷漆废气经水帘漆雾处理系统净化后进入活性炭吸附装 置处理。水帘漆雾处理系统的净化原理如下,漆雾回收可提成二个部分:一是喷涂工件 时,漆雾与水帘碰撞混合,水帘会溶入部分漆雾落入水槽;二是未溶入水帘的漆雾经水 帘板底部缝隙进入水洗室,与雾化喷嘴喷出的J水雾
9、充足混合,气水分离沉降后流入水槽。在水槽中定期加入漆雾凝聚剂形成漆渣,净化用水处理后循环使用。经水帘净化后的漆 雾废气进入后续日勺活性炭吸附装置深入吸附处理。喷漆废气净化妆置的净化效率为96%,净化后废气中苯、甲苯、二甲苯日勺产生浓度分别为1. 2mg/m 7.dmg/n?和8. 6mg/m 废气中苯、甲苯、二甲苯日勺排放量分别为0.028t/a、0.176t/a和0.205二a。喷漆废气净化处理工艺见图2O4H irr 3Y!4木木 MJ,木:,7T* LL rm F 工人 3 riTZ U+ PWMb /= 6:图2喷漆废气处理工艺流程图本项目所有生产环节大气污染物产生、治理及排放状况汇总
10、于表5o本项目全厂污染物排放总量见表60表6全厂污染物排放总量表序号污染物名称全厂排放量(t/a)1烟尘2.232粉尘21.373苯0.0284甲苯0.1765.:甲苯0.205水污染原因及污染防治措施.1废水来源及水质状况本项目产生日勺废水包括生产废水和生活污水。生产废水包括75m3/d软水站排污水 和少许水帘漆雾净化水。生活污水产生量为64m3/d,生活污水以有机污染为主,污染物 浓度为 COD 350mg/L、SS 200mg/L NH3-N 25mg/L。.2废水处理措施75m3/d软水站排水为浓盐水,除盐含量较高外未受其他污染,可集中搜集后运至既有炼铁工程高炉出渣冲渣用水,不外排。水
11、帘漆雾净化水经净化使用后,进入污水处理系统,添加漆雾絮凝剂经絮凝沉淀并过滤后,水质满足漆雾净化规定所有回用于漆雾净化,净化过程损耗水由新鲜水补充。 本项目无漆雾净化废水排放。生活污水以有机污染为主,重要污染物为COD、BOD5、氨氮等,生活污水水质到 达污水排入都市下水道水质原则(CJ3082-1999),排入厂址东侧紧邻的合欢街都市 污水管网,然后进入侯马市都市生活污水处理厂处理后排放。侯马市都市污水处理厂于2023年10月建成投入运行,设计处理能力为4万吨/天, 目前只建成处理水量2万吨/天的一期工程,污水处理采用二级高效曝气生物滤池(BAF) 工艺并建有深度处理装置,污水处理后水质到达城
12、镇污水处理厂污染物排放原则 (GB18918-2023)中一级B原则后排放。回用于工业、农业和都市园林绿化日勺回用水 经深度处理后到达城镇污水处理厂污染物排放原则(GB18918-2023)中一级A原则。 该污水处理厂目前处理水量未到达满负荷,完全可以接纳本项目产生的I少许生活污水, 本项目产生的生活污水进入侯马市都市污水处理厂集中处理有保证。噪声污染源及防治措施本项目各生产车间噪声设备、噪声值、噪声污染防治措施及治理降噪效果见表7。表7 噪声源汇总表生产工段 (车间)噪声设备 名称台数噪声值 dB(A)治理措施降噪效果 dB(A)铸件清理抛丸清理机480隔声门窗20机加工、机修车间砂轮机38
13、0隔声门窗、设备定 期保养20车床3275基础减振、隔声门 窗、定期保养20钻床1075基础减振、隔声门 窗、定期保养20刨床275基础减振、隔声门 窗、定期保养20公用辅助工程风机1485基础减振、加装消 声器、隔声25真空泵280基础减振、加装消 声器、隔声25水泵575基础减振、 隔声20固体废物产生及处置本项目产生固体废物的I产生环节、固废名称、重要成分、产生量及拟采用的I处理处置方式见表8o表8固体废物产生及处置状况表产生环节固废名称重要成分产生量 (t/a)拟采用的处理处置方 式熔炼工序中频炉除尘灰氧化铁286.3用做炼铁厂烧结原料造型制芯工序热芯盒射芯机除尘灰砂80回用于混砂工序
14、浇铸工序浇冒口、废铸件铁23000切割后回高炉熔炼落砂工序落砂机除尘灰砂1050回用于旧砂处理系统砂处理工序废砂砂6000送本项目炼铁渣场处 置铁豆、飞边毛刺铁1576用做烧结原料炼铁使 用铸件清理除尘灰铁843用做烧结原料炼铁使 用机加工、机修车 间机加工废料铁3300回高炉熔炼后回用废矿物油(危废HW08)油15厂内暂存后,交由山 西省太原固体废物处 置中心处置铸件喷漆漆渣(HW12)油漆9.3废活性炭(HW49)油漆、炭3.1职工生活垃圾50集中搜集后交由当地 环卫部门处置三、项目所在区域环境质量现实状况3.1 环境空气质量现实状况在评价区域内布设4个环境空气质量现实状况监测点,分别为1
15、#小贺村、2#大李 村、3#北郭马村、4#小南庄村,于2010年9月24日30日进行监测,监测项目为SO2、 NO2、TSP、PMio, COo监测成果表明评价区域内4个环境空气监测点环境空气质量中TSP、PMio达不到环境空气质量原则(GB3095-1996)二级原则,存在超标。其中PMio超标率100%,最大超标倍数0.80倍;TSP超标率也靠近100%,最大超标倍数为 0.17倍。SO2、N02也未能所有到达环境空气质量原则(GB3095-1996)二级原则, 其中SO2超标率7.1%,最大超标倍数0.05倍;NO2超标率10.7%,最大超标倍数0.31 倍。可见,SO2、NO2超标率和
16、超标倍数均较小,阐明受其影响相对较小。CO小时浓度 值可到达环境空气质量原则(GB3095-1996)二级原则,阐明评价区域受CO污染较 轻。二甲苯小时浓度值可到达工业企业设计卫生原则(TJ36-79),且远不大于原则 值,阐明评价区域基本未受到二甲苯污染。由此可见,评价区域内环境空气质量达不到环境空气质量原则(GB3095-1996) 二级原则,TSP、PMio污染严重,SO2、N6受到一定程度污染但污染相对较轻,CO、 二甲苯污染轻微。3.2 地下水环境质量现实状况本次地下水环境质量现实状况监测布设2个监测点,分别为1#小贺村、2#大李村。 地下水监测项目为PH、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚
17、硝酸盐氮、氟化物、富化物、氯 化物、溶解性总固体、硫酸盐、六价铝、珅、汞、铁、镒、细菌总数、总大肠菌群共17 项,监测同步记录井深和水位。监测时间为2010年9月26日至27日,持续监测两天, 每天取样一次。监测成果表明,小贺村和大李村两个地下水监测点的水质中,总硬度、硫酸盐存在 超标,总硬度小贺村最大超标1.44倍、大李村最大超标1.34倍,硫酸盐小贺村最大超 标1.36倍、大李村超标1.33倍。可见,厂址附近区域地下水水质不满足地下水质量 原则(GB14848-93)中IH类原则,超标污染物为总硬度和硫酸盐,超标原因与当地 地质构造条件有关。3.3 噪声环境质量现实状况2010年9月26日
18、昼、夜各一次对厂界噪声进行监测,在东、南、西、北四个 厂界布设监测点,共布设8个厂界噪声监测点。厂界噪声昼间监测值在50.458.6dB(A) 之间,夜间噪声值在4L345.8dB(A)之间。各监测点昼、夜噪声值所有到达声环境质 量原则(GB3096-2023) 2类原则,声环境质量现实状况很好。四、项目环境影响4.1环境空气影响预测成果表明,本项目排放的烟(粉)尘、苯、二甲苯污染物的小时浓度影响值占 标率均不大于10%,且最大落地浓度出现的距离均在297m范围内,对环境空气影响轻微。 本项目产生的大气污染物在到达评价规定的治理效果日勺前提下,对环境空气影响轻微。4. 2水环境影响本项目产生日
19、勺6411r7d职工生活污水进入侯马市污水处理厂处理后,水质到达城镇 污水处理厂污染物排放原则(GB18918-2023)中一级A原则后排入汾河。本项目废水 量很小且实现了达标排放,对汾河水环境影响轻微。本项目产生的I 64m3/d生活污水经供粪池后进入污水管网,然后汇入厂址东侧合欢街 污水管网,最终进入侯马市污水处理厂集中处理,处理达标后最终排入汾河,项目废水 量很小且实现了达标排放,下渗对地下水导致的影响轻微;多种固体废物厂内得到合理 的贮存,不存在泄漏或雨水淋溶污染地下水的I状况。因此,本项目在采用严格的I地下水 污染防治措施的基础上,基本不会对地下水导致污染。4. 3噪声影响由预测成果
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