电除尘器的关键技术改造.doc
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1、电除尘器技术改造黄新发摘要:针对40 m23号电除尘器存在问题,简介了该除尘器本体构造改进状况和技术特点,以及除尘器投运后技术状况、测试效果等。核心词:电除尘器改进效果TECHNICAL REVAMP ON ELECTRICALDUST PRECIPITATORHuang Xinfa(The Sintering Plant)Abstract:In light of the problems existing in the No.3 electrical dust precipitator (40 m2) the present paper described the improvement i
2、n the structure of the machine proper,the technical feature and running conditions of the machine after revamp as well as results of the actual measurement.Keywords:electrical dust precipitatorimprovementresult1前言一烧3号75 m2烧结机,年产入炉烧结矿60 万t。在烧结生产过程中会产生大量粉尘,特别烧结机尾及如下工序,污染最为严重。为此,1979年5月在一烧二系设立了一台40 m2单
3、室双电场电除尘器,重要对3号烧结机尾、热筛、某些成品返矿等尘源点收尘。1992年3月在除尘器进口端增长了一种电场将3号电除尘器由单室双电场改为单室三电场。但由于70年代电除尘工艺发展水平所限,3-2、3-3电场本体构造自身存在许多缺陷,亟待改进和完善。同步,此两电场通过运营,浮现电晕线折断变形、阳极板扯破、阴阳极撞击头脱落、阴阳极振打清灰效果不好等许多问题,致使40 m2 3号电除尘器除尘效率不高,不能满足生产工艺和环保需要,已危及到一烧3号烧结机正常生产,必要对其进行技术改造。2改造方案运用1997年5月一烧二系烧结机系统大修机会,同步对40 m2 3号电除尘器进行了技术改造。本改造采用3-
4、1电场常规大修,3-2、3-3电场改造性大修施工方案,整个改造方案技术先进、设计合理、经济可靠。方案重要内容有:在保存电除尘器外壳、立柱、出口喇叭口及灰斗基本上,对其本体构造进行改进和完善,即在3-2、3-3电场立柱上增长600 mm工字型顶圈梁,同极间距定为370 mm,极配型式采用480 C型阳极板配BS-05型新型芒刺线,阴阳极振打装置均改为单侧侧面挠臂锤振打,电场内阻流板、顶盖、保温箱等重新改造。改造规定烟囱排放浓度控制在150 mg/m3如下,除尘效率不低于99.2 %。3电场改造3.1顶梁40 m2 3号电除尘器3-2、3-3电场原顶梁为纵梁构造(无横梁),两根纵梁落在立柱上,纵梁
5、中心距仅2 550 mm,该构造形式已陈旧,不利于检修和吊装,现改为工字型钢性顶圈梁(600 mm工),靠立柱承重,纵梁中心距3 780 mm,横梁中心距6 870 mm,便于阳极悬挂,同步增长了电场顶部整体刚度和稳定性。图1改造前顶梁构造图2改造后顶梁构造3.2收尘极3-2、3-3电场原收尘极为380 Z型板,悬挂梁两侧设两个耳板挂于纵梁上,阳极排中部设有腰带。此构造重要问题是380 Z型板易扭曲变形,对各种电晕线适应性较差,腰带容易积灰,耳板易脱焊。现将380 Z型板改为480 C型板(极板用1.5 mm冷轧卷板),480 C型板板面振打分布较均匀,传递性能好,刚性好,组装时合计误差小,且
6、对各种电晕线适应性较强。阳极板顶部悬挂梁采用型板夹紧,凹凸锥套紧固,两端悬于圈梁纵梁上,阳极板中部改腰带为卡箍,螺丝连接,下部采用振打撞击杆夹紧,凹凸锥套紧固,此构造更快凑,更加牢固可靠。图3改造先后收尘极构造1.工字型顶梁2.悬挂梁3.阳极板4.撞击杆5.悬挂耳板6.振打砧3.3电晕极3-2、3-3电场原先为380Z型极板匹配电晕线是锯齿线(扁钢芒刺线,A3),该电晕线造价较低,但机械强度差,容易断裂和弯曲变形,安装调节较困难,经常一种电场数百上千根电晕线只要一根折断或弯曲便导致该电场短路,使电除尘器停止运营或处在低效率状态运营。当前3-2、3-3电场采用了BS-05管状芒刺线(0.75 m
7、m冷轧板),该线起晕电压低,在低闪络状态下放电性能好,且强度高、刚性好、安装以便。图4改造先后电晕线形式3.4收尘极振打收尘极振打由双侧侧面旋转锤振打改为单侧侧面挠臂锤振打,双面振打,往往浮现锤头同步打在同一排振打砧上状况,振打力彼此抵消,起不到清灰作用,而阳极板持续振打,振打力又过大,势必导致极板变形,疲劳损坏及粉尘二次飞扬,也加大了故障次数和检修量。事实证明,采用单侧振打就足以满足40 m2 电除尘收尘极清灰规定,这样不但减少了故障次数和检修量,并且消除了阳极构件变形损坏。由于阴阳两极振打持续运营其除尘效果最差,为此,还选用最佳振打周期控制阴阳极振打装置运营(即间歇振打),使粉尘成片状(块
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