三相机械搅拌反应器气液传质.docx
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1、三相机械搅拌反应器气液传质 摘 要:三相机械搅拌催化反应器当中的宏观反应过程主要有和液相和液固间传质,我们在这一过程中采纳的是细颗粒的催化剂,液固表面的面积特别大,液固界面的位置的传质阻力不能精确的估计出来,而气液间的传质过程主要有气相中反应物和产物,其一般是三相催化反应的气体组分在液相介质当中的溶解度并不是很大,气相传质一般是可以不计的,但是在这一过程中必需要充分的考虑到液相传质的影响。 关键词:三相机械搅拌反应器;液相容积传质系数;操作参数 当前,有关固体颗粒粒径、密度等多种固体性质的材料对三相搅拌混合体系传质影响的探讨还不是非常的广泛,也不是非常的到位,但是这种探讨已经在不断的深化和发展
2、,科学技术也在改进和完善,在这样的状况下,三相机械搅拌反应器气液传质也就可以在更好的背景下求得发展。 1 试验部分 1.1 反应器 试验在内径60mm、高220mm、壁厚5mm的有机玻璃制蝶形底自吸搅拌式反应器中进行,搅拌器由一根不锈钢10mm2mm空心轴和直径30mm的两圆盘组成,两圆盘外缘加4根肋条,空心轴上端开有2个3mm的小孔,下端两圆盘间亦开有3个2mm小孔,下圆盘离反应器底间隙为20mm,反应器内壁装有4块宽6mm的纵向条形挡板,以增加液相湍动并防止出现旋涡。当自吸式搅拌器以肯定速度旋转时,在两圆盘间形成负压,反应器内液面上方的气体由空心轴上端小孔处吸入,沿空心轴向下,并由下端圆盘
3、间小孔鼓出,气泡从桨端逸出,运动至釜壁,被两圆盘边缘的挡板打碎成很小的气泡,分散通过反应器内淤浆床.通过猛烈的搅拌,气体在反应器内形成循环,固体颗粒悬浮在液体中,气体与颗粒充分接触。 1.2 试验条件 试验介质用空气、水、液体石蜡以及黄沙、石英砂、甲醇合成催化剂XNC101.黄沙颗粒密度2609kgm-3,粒径为0.3750.140mm,石英砂颗粒密度2426kgm-3,催化剂XNC101颗粒密度1969kgm-3,试验操作条件:表观气速0.1010-21.5010-2cms-1;固体浓度00.34gml-1溶剂;搅拌转速4501500rmin-1;水和液体石蜡的物性数据来源于大量文献,在试验
4、温度下,25时水的黏度0.89410-3Pas,水的密度9101kgm-3,溶解氧在水中的扩散系数2.40710-9m2s-1,水的表面张力0.07394Nm-1.40时液体石蜡的黏度0.01048Pas,液体石蜡的密度837.54kgm-3,溶解氧在液体石蜡中的扩散系数0.639610-9m2s-1,液体石蜡表面张力0.02769Nm-1。 1.3 试验流程 在该试验当中主要采纳容氧电机动态法去测定KLa,在反应器的上部还要插上溶解氧电极,这样就可以非常有效的测定液相当中实时的含氧量,溶氧仪采纳的是专业的溶氧仪,在搅拌转速的限制上,我们采纳的是可控直流调速仪进行处理。传质系数测定。 在空气经
5、过了压缩处理之后,要经过减压阀进行减压限制,这样也就能够充分的保证缓冲罐稳压的状况,转子流量计计量,主要是通过反应器顶盖上方的位置进气管引入,在经过了挡板冲击折流之后经过三相搅拌淤浆床,之后再将气体通过放空阀进行防空处理,在开展测定工作的时候,我们首先要通入适量的氮气,此外,其在数量上也要保持在合理的范围当中,使得溶氧仪上的液相氧含量能够降低到满意要求的水平上,对初始含氧量进行科学精确的记录,之后再中止氮气的通入,将三通阀干脆切换到通入空气的状态,在看到了空气炮起先进入到搅拌反应器之后,对其进行计时处理,此外还要在这一过程中对液相当中氧的浓度进行记录。 2 试验结果集探讨 分别将水和医用液体石
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